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京唐公司精炼工艺攻关成效显著

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京唐公司炼钢部精炼作业区干部职工经过几个月试验,对精炼工艺开展攻关,掌握了钢水快速脱碳处理、控制操作规律,在保证成分、温度均匀无异常,钢水纯净度不受影响的前提下,钢水处理模式由原…

京唐公司炼钢部精炼作业区干部职工经过几个月试验,对精炼工艺开展攻关,掌握了钢水快速脱碳处理、控制操作规律,在保证成分、温度均匀无异常,钢水纯净度不受影响的前提下,钢水处理模式由原来深真空处理改为轻真空处理,缩短了精炼周期,减少了铝损,降低了蒸汽消耗量,经核算每月效益达78万元。

  上半年精炼作业区生产顺行,较好地完成了各项生产指标任务。成绩面前干部职工并没有满足,而是瞄准更高目标,与国内最好的钢铁企业对标,看到虽然京唐公司精炼RH系统配置与人家几乎没有区别,但脱碳时间却长了至少3分钟,且效果相对也较差。对此,他们又在设备和技术工艺攻关以及精细化操作上下功夫,努力提高精炼效率。

  京唐公司RH系统设备是一种用于生产优质钢的钢水二次精炼工艺装备,冶金反应在砌有耐火衬的真空槽内进行。真空槽通过蒸汽泵喷射蒸汽流产生真空。与真空槽连通的两个浸渍管,一个为上升管,一个为下降管。由于上升管不断向钢液吹入氩气,相对没有吹氩的下降管产生一个较高的静压差,使钢水从上升管进入真空槽,并通过真空槽下部流向下降管,如此不断循环反复,钢水中的氩气、氢气、一氧化碳等气体就被蒸汽流抽走,使钢液得到净化。在这一过程中,用时间越短,效率越高,效益越好。为了缩短精炼时间,他们多次试验各种控制参数下的精炼效果,摸索规律,收集大量数据。经过细致分析后发现,用同样时间对钢水进行脱碳处理,真空槽内压力下降到一定数值以下用的时间越短,脱碳效果越好。同时还发现,在槽内压力迅速下降期,使用小流量控制氩气冲入,可以减少真空槽内钢水喷溅,从而减少冷钢形成。而在脱碳中期选择大环流进行控制,能够提高脱碳速率。他们将原来真空度控制在最优值,同时脱碳期间降低环流气,并摸索出加入合金、兑入废钢和吹氧升温的最佳时机,降低了铝损。目前,经过工艺攻关,精炼周期缩短了5分钟,不仅提高了效率,且降低了物料消耗。

Tag:扁钢生产厂家,不锈钢棒 

 

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