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硬线钢60#~70#的冶炼开发与生产实践

来源:刘立德,谢祥 |浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

硬线钢60#70#的冶炼开发与生产实践

刘立德,谢祥

(水城钢铁公司贵州六盘水553028)

要:介绍了水钢炼钢厂采用复吹转炉冶炼、LF炉精炼、150 mm×150 mm方坯连铸机生产硬线用钢坯的工艺控制及质量情况。

关键词:复吹转炉;硬线;工艺;铸坯

水钢生产的硬线钢用户主要经拉丝后制作钢丝绳、铝质电线钢芯、钢绞线、非机械弹簧(主要用于家具)等,要求在保证强度的前提下具有较好的韧性,故要求铸坯成分稳定、钢质纯净、磷和硫等有害元素含量低。

1 工艺路线

转炉冶炼—(双渣去磷、机械挡渣)LF炉精炼(造白渣脱氧、脱硫、去夹杂,调整成分、温度,钙处理)150 mm×150mm方坯铸机浇注(碱性工作层中间包,全保护浇注,结晶器电磁搅拌,二冷自动配水,连续矫直)—连铸坯。

2 主要工艺技术措施

2.1 炼钢工艺

炼钢工艺采取的主要措施有:

1)双渣操作,合理控制出钢温度,降低终点钢水磷含量。生产中根据铁水磷含量确定造渣方法,铁水磷含量低于0120%时转炉采用单渣法,铁水磷含量高于0120%时转炉采用双渣法。即在冶炼初期采用高枪位操作,早化渣,吹炼约5 min倒掉初渣后重新造高碱度渣,使终点磷达到较低含量,确保成品磷含量低于0020%。

2)强化终脱氧,合理控制精炼炉到站钢水成分。良好的到站钢水条件是保证精炼效果,获得优质出站钢水的必要保障,是保证铸坯质量的基础。为保证钢水的脱氧和可浇性,出钢过程吨钢加入10kg强脱氧剂SiCaBa终脱氧,将进站钢水氧活度控制在20 ppm以下。为给LF精炼精确调整成分提供空间,炉前出钢时碳按下一钢号下限控制,硅、锰按标准成分中下限控制。

3)加强挡渣控制,减少下渣量。转炉氧化性炉渣中含有大量铁的氧化物,其进入钢包后将会对精炼过程造白渣产生影响,导致精炼效果的不可控;同时,进入钢包的转炉渣量越多,精炼过程回磷越严重。出钢末期通过机械臂加入挡渣锥挡渣,有效控制钢包内渣量,抽查钢包内渣层厚度小于70 mm

2.2 LF炉精炼工艺

LF精炼炉具有钢水升温、精确微调成分、造白渣脱硫、去除夹杂净化钢水等诸多功能,同时还能起到缓冲转炉一连铸钢水衔接的作用,LF精炼工艺采取的措施主要有:

1)造白渣脱硫、脱氧。为加快白渣的形成,采用专用的预熔精炼渣和自制的合成渣,并采用电石、硅铁粉等脱氧剂进行造白渣操作,以保证在供电15 min内形成白渣,保持白渣时间不小于10min,渣中FeO含量不大于10%;LF精炼炉钢水平均硫含量由进站的0019 0%降至0009 1%,过程平均脱硫率5214%。

2)精确调整成分。成分的稳定性是产品性能稳定,便于用户深加工的关键点之一,为将钢水成分控制在一个较窄的范围内,制定了严格的到LF炉目标成分和LF炉离站成分要求。LF炉的精炼周期为4045 min,全程进行底吹氩并根据精炼进程和调整成分的需要调整底吹流量,保证钢水成分均匀性;每炉钢进站后配合快速光谱分析仪对成分先进行初调,第一次精炼后再进行精调,甚至进行两次以上精调,达到严格按内控目标或用户要求

组织生产的目的。

3)钢水钙处理。LF炉处理温度、成分等达到目标要求后,喂入适量SiCa包芯线对钢水进行钙处理,使夹杂物变性利于上浮,保证足够的软吹时间使之充分上浮,达到净化钢水的目的。

2.3连铸工艺

1)全保护浇注。大包采用带氩封的长水口,中间包采用侵入式水口和专用预熔型保护渣实现全程保护浇注,避免了钢水的二次氧化。

2)中间包冶金。采用碱性工作层中间包减少耐火材料对钢水的污染,利于净化钢水。中间包液面控制采用高液面的方式,并利用塞棒控流保证拉速的稳定,正常浇注时中间包液面高度为600700mm。同时在钢液面上覆盖碱性无碳覆盖剂,既起到保温作用,还能吸附上浮的夹杂,充分发挥中间包冶金功能。

3)严格控制中间包钢水过热度。开发初期,由于对过程温降未掌握,担心温低事故,LF精炼炉离站温度较高,造成中间包钢水过热度达40℃~55℃且不稳定;经试验、总结,将钢水过热度控制在25℃~35℃较适合本厂浇注工艺,既保证顺利浇注,又满足铸坯质量要求,中间包温度情况如表1

4)实施结晶器电磁搅拌和二冷自动配水。为提高铸坯表面质量及凝固组织,浇注过程全部采用结晶器电磁搅拌;二冷实施自动配水,冷却制度采用弱冷,比水量按07101kg钢控制,使铸坯温度在矫直点前达到910℃以上,避开裂纹敏感温度。

3 铸坯质量

31 成分控制

铸坯成分的稳定是稳定产品性能,便于用户深加工的基础。随着工艺操作的不断改进、LF精炼炉采用分次调整成分的工艺,钢水成分稳定性不断提高,取得理想效果。标准成分及铸坯熔炼成分统计如表2

3.2铸坯低倍检验情况

连铸坯的低倍质量对最终钢材的质量有潜在的影响,稳定和提高连铸坯的质量是保证产品使用性能的重要环节。铸坯低倍检验结果如表3

从表3可见,铸坯低倍质量控制总体良好,在227个试样的检验结果中,评级≤05级的比例分别为:非金属夹杂物达9868%、中心疏松8546%、皮下气泡100%、角部裂纹9868%、边部裂纹9956%、中间裂纹9912%、中心裂纹100%、缩孔9163%、中心偏析9956%;227个试样2 043个检验数据中,评级≥20级的仅14个,占069%。

4 结论

水钢炼钢厂采用80 t复吹转炉冶炼—LF炉精炼—150 mm×150 mm方坯铸机全保护浇注工艺生产的60#70#硬线钢坯生产工艺控制合理,钢水流动性好,成分控制精度和铸坯低倍检验达到了质量计划书要求。保证了生产稳定顺行。

参考文献

[1]江铸勇.复吹转炉冶炼45钢的实际炼钢(M)2004(6)1820

[2]曾立.第三炼钢厂连铸硬线的艺与质量(M).首钢科技2000(2)3236

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