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济钢炼铁厂优化改选水系统实现水资源高效利用

来源:董丽华 |浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

济钢炼铁厂1750m3。高炉渣处理工艺大面积改造十近日完成,渣场空渣水和冲渣所用焦化水都能实现同收重复利用,至此全厂所有水系统形成闭路循环,实现了水的“零”排放。通过对全厂水系统的优化改造,实现了水资源闭路循环利用和重复高效利用,杜绝废水外排,年可节水3504m3

为深入发展循环经济、实现节能减排目标,近年来,炼铁厂坚持从优化工艺、改进设备入手,提高资源、能源综合利用率,在生产过程中求得“节能降耗减污增效”的统一。全厂水系统土要包括高炉冷却壁和支梁水箱、风口大中小套、炉底、炉喉钢砖、高炉十字测温、炉内摄像、热风阀、铸铁机、炉前液压炮等系统用的冷却水、冲泠系统工艺用水和除尘洗涤用水。6350m3高炉炉体原来所用冷却壁和支梁水箱的水管采用串联式连接,使用的是软水闭路循环冷却,而高炉风口久套采用的是工业净环水冷却,经实测每个风口大套的水用量为每小时15m36350m3高炉有84个风口大套,水量消耗特别大。技术人员通过系统优化改造,将炉体第四段冷却壁靠近风口大套的进水管改为金属软管,通过金属软管实现冷却壁与风口大套的帛联,利用冷却壁软水对风口大套先进行冷却,对炉喉钢砖也采用软水冷却。此项改造一举数得,一是风口大套和炉喉钢砖停止使用工业水,一年可节约净环水1088m3;二是风口区域工业水压力提高,有效地保证了风口中小套的冷却;三是因为风口区域工业水“用户”减少,避免了工业水外溢,解决了渣线、铁线铁路常年积水带来的事故隐患。济钢技术人员又进一步进行改造,将热风炉的热风阀冷却软水引至高炉,先冷却高炉炉缸和风口大套,然后再冷却热风阀,实现了软水的高效利用,用水量每小时减少210m3;他们实施的“350m3高炉风口小套改软水冷却”项目,通过改造管道,抽取炉体冷却软水的回水用于风口小套冷却,将风口小套冷却后的软水再返回高炉炉体回水系统,每窿高炉每小时可节约净环水400m3,同时彻底解决了工业水回水溢水问题,有效提高了风口小套寿命,水重复利用率进一步得到了提高;还对6350m3高炉风口冷却水实行加压改造,强化了风口冷却,同时改良风口小套品质,有效降低高炉风口、渣口破损,使高炉生产效率得到充分发挥;将炉体软水冷却系统空气冷却器改为板式换热器,降低了炉体软水温度,增强了冷却能力;将全厂的煤气洗涤水全部改为管道输送,实现了煤气洗涤水闭路循环和洗涤污泥循环利用;对渣处理系统进行彻底改造,使外排的渣场空渣水和冲渣所用焦化水实现了闭路循环利用:

通过以上一系列项同的实施,炼铁从工艺过程保证清洁生产的措施得到全面落实,节水效果十分明显。2007110月,该厂新水单耗仅为023m3t铁,同比降低0179m3t铁,在同类型企业中名列前茅。

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