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重钢240m2烧结机降低固体燃耗的实践

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摘要:介绍了重钢一烧240m2烧结机投产以来为降低烧结固体燃耗采取的强化管理、技术改造、以及新工艺的应用等措施及获得的效果。 关键词: 一烧  降低固体燃耗  措施 1 前言   重钢烧结…

摘要:介绍了重钢一烧240m2烧结机投产以来为降低烧结固体燃耗采取的强化管理、技术改造、以及新工艺的应用等措施及获得的效果。
关键词: 一烧  降低固体燃耗  措施
1 前言
  重钢烧结厂一烧车间240m2烧结机于2005年3月投产,生产高碱度烧结矿供应高炉使用。投产的第一年,固体燃耗(标煤)高达52kg/t左右,与国内其他钢铁企业先进指标相比存在一定差距(见表1)。
表1  2005年国内部分企业烧结固体燃耗指标
企业
固体燃耗/kg/t
利用系数/t/m2·h
国内平均
47.2
1.359
重钢一烧
52.0
1.478
南京
44.9
1.537
新余
32.3
1.404
济钢
49.4
1.308
涟源
48.7
1.4
柳钢
45.0
1.55
韶关
49.1
1.28
 
  从表1中可以看出,重钢一烧固体燃耗指标低于同期国内的平均水平,与国内先进企业指标如新余、南京等企业相比有较大的提升空间。固体燃料消耗约占重钢烧结工序能源指标的70%左右,因此减少固体燃料消耗是降低工序能耗的主攻方向,坚持技术进步和创新,降低固体燃耗已成为重钢烧结工作者的重点工作。通过近两年来的技术改造、工艺改进和加强管理等措施,重钢240m2烧结机的能耗得到不断降低,截止2006年9月时,固体燃耗已降到48kg/t(见表2)。
表2  重钢240m2烧结机固体燃耗指标
年份
产量/万t
利用系数/t/m2·h
固体燃耗/kg/t
2005
191.87
1.478
52
2006
188.32
1.390
48
   注:2006年指标截止9月30日
 
2 降低固体燃耗的措施
2.1 改善燃料粒度,加强对燃料轧制质量的管理
  燃料粒度是影响固体燃料消耗的重要因素,适宜的燃料粒度是降低固体燃耗的前提。燃料粒度过粗,燃料分布不均匀,布料时粒度易于偏析集中在料层的下部,而且大颗粒燃料难以充分燃烧降低了燃料的利用率;燃料过细,则燃烧速度太快,供热时间过短,导致烧结过程中的物化反应不完全,烧结矿质量变差。
  一烧车间目前使用的固体燃料主要是焦粉和无烟煤,生产试验表明:破碎后的燃料粒度-3mm粒级占75%~80%是比较适宜的。一烧车间进行了多次试验,对合理的燃料粒度重新进行了确定,确定轧制后的燃料:焦粉-3mm粒级控制在75~80%范围,白煤-3mm粒级控制在70~75%范围。同时加强对燃料加工操作过程的管理,合理安排不同品种的轧制作业,做到单独轧制不混料,确保粒度符合工艺要求。对破碎设备进行定期维护,有效的保证了燃料破碎质量,杜绝了因燃料粒度不合格而导致的燃料配比变化,从而保证了固体燃料配比的稳定。
2.2 使用冷固球,充分利用冷固球的C
  钢铁企业在生产过程中会产生大量含铁、碳的工业废料,如瓦斯灰、除尘灰、污泥等。这些废料若不加以利用,不仅污染环境,而且也是一种资源浪费。重钢在借鉴其他钢铁企业工业废料回收利用的基础上,结合重钢现有条件,创建了冷固球加工工艺的中间环节。
  冷固球的主要原料有除尘灰、瓦斯灰、硫酸渣、污泥等,冷同球的主要成分见表3。在烧结过程中配入适量的冷同球,既能充分利用其中的固定C,又不会对整个钢铁生产造成大的影响,达到废料利用、变废为宝的效果,同时降低了烧结过程中的固体燃料消耗。
表3  冷固球的成分表(2006年4月~9月)
月份
TFe
SiO2
CaO
MgO
S
Al2O3
Loss
C
H2O
4月
48.19
6.50
9.19
1.98
0.654
2.96
7.70
4.17
10.04
5月
49.51
6.36
8.95
2.05
0.360
2.10
7.67
4.44
9.56
6月
50.58
6.27
9.03
1.98
0.288
1.98
6.26
4.01
10.42
7月
48.33
6.72
10.23
2.08
0.290
2.05
8.17
4.43
10.00
8月
45.83
6.69
10.89
2.22
0.367
2.04
9.78
5.13
9.84
9月
44.38
7.11
10.51
2.49
0.495
2.64
9.31
6.14
11.19
累计
47.80
6.61
9.80
2.13
0.409
2.30
8.15
4.72
10.18
 
  从表3中可以看到,冷同球中的固定C含量约为4.72%,目前重钢烧结中外配冷网球为6%左右,以100t新料计算冷网球带入的固定c为W1:则
  W1=4.72%×6%×100(t)×1000=283.2(kg)
  100t新料产出烧结矿约为82.5t。外配6%的冷固球可以使同体燃料消耗下降为W2,则:
  W2=283.2/82.5=3.4(kg/t)
  外配冷同球降低同体燃料消耗的作用是显而易见的,冷同球在三烧使用成功后,引入一烧使用。目前冷同球在一烧已经投入使用了一段时间,达到了预期效果,下一步将继续优化冷固球的使用,充分利用其中固定C,降低固体燃料消耗。
2.3 加强操作管理,减少返矿量
  返矿是烧结过程中没有烧透和烧结矿局部强度不够的产品,具有疏松多孔结构,在制粒过程中起到成球核心的作用,有利于改善混合料的粒度组成,提高料层透气性。但返矿的添加量超过一定限度时,大量的返矿会使湿混合料的混匀和制粒效果变差,透气性过好,致使烧结过程达不到所需要的温度,造成液相生成量少,烧结矿强度变差,成品率下降,产量下降。2005年投产至今,一烧返矿率情况如表4。
表4  重钢一烧季度返矿组成
时间
冷返矿/%
回收槽下返矿/%
总返矿/%
2005年一季度
27.4
14.4
41.8
2005年二季度
23.7
20.3
44.0
2005年三季度
27.9
18.8
46.7
2005年四季度
32.4
20.1
52.5
2006年一季度
25.7
17.6
43.3
2006年二季度
21.4
21.8
43.2
2006年三季度
20.3
14.0
34.3
 
  从表4中可以看出,一烧的总返矿量是偏高的,合理的返矿率应该在35%左右。为了降低返矿率,我们从冷返矿和回收槽下返矿两方面入手,着重开展了以下几个方面工作:
2.3.1 减少烧结矿的表层厚度。将布于台车上的混合料表面压实可以改善表层急热急冷的状况,改善液相结晶条件。减少表层返矿量;
2.3.2 减少台车边缘效应。布料时在台车两边多布一些,同时改变台车挡板内壁平滑的形状,增加风道阻力从而达到减少边缘效应的目的;
2.3.3 控制适宜的水分和燃料配比,稳定烧结机速度,做到精心布料、稳定水碳、低温厚料、烧透烧好,严格执行烧结终点控制制度,达到减少返矿的目的;
2.3.4 优化烧结矿的冷却制度,提高烧结矿的冷强度,改善粒度组成,降低返矿率。
2.3.5 定期对回收槽下返矿进行抽查,返矿中大于5mm粒级超过25%时,对相关部门进行考核,并定期更换高炉槽下震动筛筛板。
  通过以上措施的严格执行,在一烧生产过程中已初见成效,2006年的返矿率逐渐减低,到三季度时已达到34.3%。
2.4 控制合理的FeO水平
  FeO含量的高低,在一定范围内能够客观地反映出固体燃料配量的多少。烧结矿中FeO高就表明配加的固体燃料多,反之亦然。在烧结生产中,根据原料条件,选择合理的FeO含量控制值是非常重要的。一般来说,烧结矿FeO含量在一定的区间内都能较好地满足生产工艺要求。重钢烧结厂经过长期的摸索与实践,确定烧结矿中FeO含量控制范围在8.0±1.0%,并且对操作人员的操作水平提出了更高的要求。
  要做到FeO的相对稳定,就要尽可能地控制固体燃料配比的相对稳定。在一烧正常生产过程中,如果返矿配比和混合料上料量没有变化,操作人员就不宜变更燃料配比,一旦FeO不能达到控制要求,那肯定是某个因素影响了烧结过程的平衡,我们要求操作人员必须尽快找出来,以便及时调整。调整也应遵循科学的方法,大幅度的调整燃料配比常常会人为地造成生产过程混乱,若再要调整到正常水平,则需要花费更多的时间,同时也加重了固体燃料的浪费。
  通过采取上述一系列措施,烧结固体燃耗大大降低,成品率提高,烧结矿质量也得到改善。
3 进一步降低固体燃耗的方向
3.1 完善和细化计量工作,做到全面科学管理。
3.2 准备将一烧的点火保温段进行延长,以提高表层烧结矿强度,减少返矿量。
3.3 定期对烧结机抽风设备进行维护,提高风机效率,采取积极办法降低漏风率。
3.4 冷固球是工业废料回收利用的产物,其主要成分中硫磷等有害元素含量偏高且不稳定,在不影响钢铁生产过程的前提下,继续优化冷固球的使用,充分利用冷固球的固定C。
3.5 虽然一烧在稳定FeO,降低固体燃料消耗方面取得了一些成效,但我们的FeO指标与国内先进企业相比仍然存在不小的差距。差距就是潜力,在保证烧结矿强度的情况下,进一步降低烧结矿FeO,控制合理的FeO水平是降低固体燃料消耗的有效保证。
4 结语
  重钢一烧通过技术改造,采用工业废料回收利用等措施,同时辅以科学的生产管理,使烧结工序能耗和固体燃料消耗不断降低,烧结矿质量也得到了改善,在获得良好经济效益的同时,也提高了企业自身的竞争力。
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