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指标

马钢9#高炉使用三级焦实践

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侯 军 李 嘉 【摘 要】通过对马钢9号高炉使用三级焦的操作实践,总结操作制度的变化过程,进行分析,指出了马钢中型无料钟高炉在大量使用三级焦的条件下,采用适当的负角差、单环…

侯 军    李 嘉

  】通过对马钢9号高炉使用三级焦的操作实践,总结操作制度的变化过程,进行分析,指出了马钢中型无料钟高炉在大量使用三级焦的条件下,采用适当的负角差、单环布料、小矿批和合适的炉温、硫磺控制,高炉也能达到长期稳定和顺行。

关键词】高炉  三级焦  布料模式  实践

1.引言

马钢一铁总厂九号高炉是我厂第一座无料钟高炉,使用了新技术、新工艺、新设备,2002年高炉投产以来,经过多年的艰辛努力,摸索出一条管理与操作方面的经验,在开炉初期一段时间内,用马钢自产大焦曾取得过较好的经济技术指标,热风压力曾达到200Kp水平,但由于外界条件的变化,尤其是大量外购焦(主要是三级焦)的使用,大部分时间在低水平下徘徊。热风压力只能维持在165170Kp范围,为从根本上扭转这个被动局面,我们对高炉投产以来出现的反复情况进行认真总结,找出原因,对所采取的处理措施进行整理、分析,探寻新的操作理念,经过操作制度的调整,热风压力一直加到200Kp以上,炉况保持稳定顺行,自20077月份后,高炉进入高效、稳定、长周期顺行,本文对此作一分析,总结经验,为今后生产提供借鉴。

2.九号高炉的炉况分析

9号高炉在2005年、2006年的生产波动较大,各项经济技术指标处于较低水平,在2007 25月份又因公司新区大高炉的投产,焦炭供应紧张,主要使用的是滕州焦和少部分的济源焦,焦炭质量较差,见表1

指标

品种

WQ%

Ad%

Vdaf%

Std%

机械强度

热态性能

焦末%

M40%

M10%

CRI%

CSR%

大焦

1.4

12.52

1.1

0.62

83.8

6.4

24.70

68.50

3.10

济源焦

0.80

12.76

1.75

0.83

85.2

7.6

31.60

55.10

11.20

滕州焦

10.20

12.08

1.79

0.82

83.9

7.8

39.20

47.70

12.90

从表中可以看出,滕州焦的水份很高、热态性能较差,7月份因连续阴雨,外购焦炭粉末很高,筛不掉,造成炉身上部710号风口上方结瘤(焦质瘤),高炉顺行恶化,炉况失常,727厂部决定降料线炸瘤,在降料线炉顶打水过程中出现爆震,休风后发现瘤体已脱落在料面。为了根本解决炉况问题,利用此次机会,决定对9号炉进行技术攻关,经过精确设计、精心操作、精细管理,彻底解决了高炉顺行的问题。近期部分技术指标见表1

1  9号炉2006年~2008年部分月高炉技术指标

    指标

时间

利用系数

t/(m3·d

焦比kg/t

煤比

kg/t

风量

m3/min

风温

富氧率%

[Si]

%

[S]

%

2006

3.072

520

120

1125

957

1.33

0.59

0.029

2007.1-7

2.845

498

117

1114

947

0.6

0.67

0.029

2007.8

3.43

490

116

1230

977

1.99

0.64

0.029

2007.9

3.214

515

113

1209

966

1.4

0.69

0.031

2007.10

3.592

456

129

1245

990

2.05

0.64

0.030

2007.11

3.73

442

102

1229

1001

2.16

0.59

0.032

2007.12                            2007.12

3.523

497

118

1229

1005

1.37

0.73

0.032

2008.1

3.204

533

121

1196

978

1.26

0.60

0.032

2008.2

3.648

474

121

1224

999

1.53

0.56

0.029

2008.3

3.603

415

129

1226

1001

2.13

0.59

0.030

2008.4

3.613

470

131

1243

973

2.36

0.55

0.027

2008.5

3.611

464

123

1220

937

2.45

0.60

0.029

2008.6

3.626

487

121

1230

910

2.56

0.55

0.026

2008.7

3.568

485

120

1225

870

2.82

0.56

0.036

2008.8#

3.061

584

110

1320

960

2.48

0.54

0.029

2008.9

3.658

464

126

1350

1010

2.19

0.52

0.027

2008.10#

3.646

408

136

1345

1005

1.58

0.53

0.028

   注:200881149号高炉中修,10月份公司因市场形势严峻于10149号高炉停炉待命复产。

3.炉况的恢复

这次炉况恢复过程是循序渐进且一气呵成,在恢复过程中集中加空焦、组合料,快速恢复风量,慎重变动布料模式,稳步推进,充分利用高炉的重要参数(风口风速、鼓风动能等)判断炉况进程。高炉很快就达产,在大量使用三级焦的条件下确保高炉稳产、高产,在操作思路上我们做了新的尝试。

3.1 上部操作制度的调整

    高炉操作过程中,上部调节非常重要,只有上下部调节相配合,高炉才能保持稳定顺行。

3.1.1 矿批的调节

以往高炉主要使用的是自产大焦和外购的一级焦,高炉采用较大矿批,主要在1620吨之间调节,高炉煤气利用较好,炉况基本保持稳定,但大量三级焦使用后,高炉炉况明显不适应,崩塌料较多,矿批退到1416吨,但料速始终不畅,这次在高炉恢复中采用小矿批恢复,矿批为7,全焦冶炼,在加风过程中,根据料速决定是否扩矿,只有料速达到9/小时,才考虑扩矿。在高炉达产后,矿批稳定在12吨左右,每小时达89批料,高炉下料均匀、顺畅。大矿批是能提高煤气利用率,但会增加料速不均的机率,尤其原燃料条件不好时,更易造成炉况难行,而小矿批不易压死料柱,能疏导边缘和中心两道气流。根据这一原则,料速始终稳定在89/小时,下料很少有难行现象。炉顶温度也控制在200℃~300之间。

3.1.2 布料模式的调整

    布料模式是上部调节的关键,是稳定上部气流的主要措施,在复杂的外界条件下,最好是把复杂问题简单化。

3.1.2.1 坚持单环布料

为了片面地追求煤气利用,9号炉以前一直采用两环或三环布料,想通过构建焦炭平台来改善煤气利用和保障高炉顺行,但效果不好,上部气流反而不易稳定,管道气流多,主要因为我厂目前是以外购焦为主,焦炭粒度变化大,炉顶布料无称重,只通过控制炉料体积流量来实现布料,一旦焦炭粒度发生变化,布料圈数随之变化,必然导致气流的变化,多环布料虽有很多优点,但在焦炭粒度变化较大时,反而造成气流不稳定。单环布料模仿钟式布料,确保布料堆尖稳定,增大抗原料风险能力。这次在恢复炉况的过程中,布料模式的矿、焦档位均为单环布料。管道气流大幅减少,上部气流较稳定,一直坚持单环布料。

3.1.2.2 焦、矿角差不大于3°

由于外购焦的质量波动大,热态性能较差,多是三级焦,甚至更差,高炉多采用的是负角差,以发展边缘气流为主,但负角差在什么范围内合适,是一个重要的问题,有的高炉炉况不好,边缘气流较重,想放开边缘气流,矿、焦角差一直放到-5°,炉况反而变得更差,我认为矿、焦角差不易过大,只有矿、焦堆尖相近时,调节模式才有效果。矿、焦堆尖相差很大时,会造成气流失常,这次炉况恢复时,复风时布料模式C30°O27° ,把矿、焦角差调为-5°是为过组合料,以强烈发展边缘气流为主,当热风压力加到175Kp时,模式整体向外平移1°改为:C31°O28°83当热风压力加到190Kp时,矿石档位向外平移1°改为C31°O29°87再调整为:C30°O29°,至此模式基本调整到位,趋势是随着热风压力的上升,逐步抑制边缘气流,疏导中心气流,但总体气流仍是边缘气流为主。CO2煤气曲线边缘与中心的差在46%范围。

布料模式不要轻易动,只有在风量、风压平稳时调节才有效,整体平移档位效果较好。

4.下部送风制度的变化

在外界条件变化时,送风制度作一些调整也是必要的。目的是保持炉缸合适的鼓风动能和风口风速。

4.1 适当缩小风口面积

    9号炉有14个风口,主要以直径110mm为主,配直径106mm作调整,风口面积为0.132mm2

风口风速150m2/s,鼓风动能为5500kgm/s,当原燃料变差时,高炉稳定性变差,崩、滑料较多,于是对风口面积作些调整,高炉以直径106mm为主,面积缩小为0.125mm2,风口风速提高到165m2/s,鼓风动能达到6700kgm/s,高炉炉缸工作状态大幅改善,高炉滑料现象基本消失,炉况保持稳定顺行。

4.2 强化冶炼

    富氧、喷煤是高炉强化冶炼的主要手段,能很好改善炉缸工作环境,由表1可以看出,高炉富氧率由过去的1%左右提高到2.36%,煤比由120kg提高到130kg,炉况仍能保持顺行,产量得到大幅提升。

5.热制度、造渣制度的调整

高炉热制度、造渣制度是高炉操作的关键,三级焦使用后,应作适当的调整来确保高炉顺行。由于外购焦质量波动大,值班室对炉温的控制难度较大,我们可以放宽对炉温的控制的区域,重点加强对低炉温的控制,炉温由以前的[si]=0.300.55%控制范围放宽到[si]=0.350.70%,放宽了对上限炉温的控制,确保的炉缸温度的充沛,提高了高炉抗风险能力。但也要杜绝超高炉温的出现。加强对下限炉温的控制,不出低炉温,炉温[Si]0.35%不能连续大于三炉.

合适的渣碱度是保障高炉生铁质量的关键,也是高炉顺行的保障,渣碱度过低是会影响炉缸稳度的,但我们把重点放到控制高碱度上,这主要有两个因素影响,一是我厂原料中含铝的氧化物较高,渣中Al2O3较高,见表2,在实践中可以发现,高Al2O3严重影响炉渣的流动性,尤其当碱度较高时,炉渣流动性更差,可想而知,这种炉渣在炉内的透气性、透液性都不好,会影响高炉顺行。在实际操作中,炉渣碱度控制在R=1.101.15之间。

2  9号炉近年炉渣成分

时间

Al2O3

CaO

FeO

MgO

MnO

R

S

SiO2

TiO2

2007.112

16.40

37.13

0.41

9.54

0.20

1.16

1.11

32.16

1.55

2008.14

15.85

37.16

0.39

9.53

0.27

1.15

1.13

32.40

1.77

二是连续低硫磺对炉缸工作状况影响很大,高炉有几次炉况难行,包括崩料都是连续低硫磺造成的。铁水硫磺一定要做在合适水平[S]=0.020.045%,尽量减少[S]0.02%次数,一旦连续两炉出现低硫磺,必须加酸料调节,一个班连续低硫磺,要降低炉渣碱度。

三级焦的使用对高炉炉况有影响是较大的,但我们可以制定合适的操作方针把影响降到最低。

6.加强值班室管理和开展劳动竞赛

炉况的稳定顺行,关键在高炉值班室,必须制定合适的操作方针,加强对值班室的基础管理,严格实行标准化作业,对四班作业长和炼铁控制实行绩效考核,对工作业绩,天天打分并公布上墙,考核结果与奖金挂钩。在操作制度上加大了对低炉温和低料线的控制,高炉炉温要控制在合适水平,强调炉温[Si]0.35%不能连续大于三炉,否则应果断控风,降低冶强,尽快提高炉温至合适水平,保持充足的炉缸温度。禁止低料线作业,出现低料线要果断减风,甚至休风,料线必须控制在2.5以内。低炉温、深料线能直接导致煤气流失常,影响高炉顺行。

加强筛网管理非常重要,由于外购焦的焦末较高,达12%以上(见表1),水分大,小焦多,只有通过加强筛网管理才能解决问题,2007727利用检修机会把焦筛棒条间距由15mm增大为22mm,增大了筛分效果,由于小焦容易卡塞棒条,影响筛分效果,规定每个班上料工分两次定时清理焦筛棒条,提高筛分效果,当班作业长监督,下雨天增加清筛次数。矿筛的筛条间距由4.5mm逐步改为6.0mm的单层筛,在矿筛上部的下料口处增加橡胶挡皮,减小料流,增加筛分时间,每月统计显示矿粉返矿量提高10%,提高了筛分效果。对有问题的矿筛及时更换。建立矿、焦筛更换台帐,摸索筛网使用寿命,以便及时更换。

    随着风量、风压的逐步提高,高炉强化冶炼,要保持炉况顺行,炉外出铁显得特别重要,在高炉值班室和炉前开展了出铁量劳动竞赛,充分调动的职工的工作积极性,确保了炉外渣铁的处理,达到了炉外促进炉内,高炉实现了稳产、高产。

7.小结

7.1 马钢9号高炉在使用三级焦时,经过认真总结,解放思想,合理地进行上、下部调节,制定了合适的操作方针,高炉保持稳产、高产。

7.2 在高炉上部调节中,坚持小矿批、单环布料、适当的负角差是减少外界因素影响的主要方法,可以较好地克服原燃料波动带来的不利影响。

7.3 在高炉下部调节中,适当缩小风口面积,获得较高的风口风速和鼓风动能是保证炉缸工作状态的关键,尤其在原燃料条件变差时,更要确保炉缸工作均匀、活跃。这是高炉顺行的基础。

7.4 重视对炉温、硫磺的控制,连续低炉温和低硫磺对炉缸工作状态影响很大,一定要控制好。
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