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重庆钢铁7号连铸机中间包使用寿命创佳绩

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11月12日,重庆钢铁炼钢二系列7号连铸机中间包浇铸42小时,连浇炉数达到114炉,单中包过钢量8810吨,创历史新高。中间包是连铸工序钢水浇铸的重要载体,有着承接钢水、稳定钢流、去除夹杂、调…

11月12日,重庆钢铁炼钢二系列7号连铸机中间包浇铸42小时,连浇炉数达到114炉,单中包过钢量8810吨,创历史新高。

中间包是连铸工序钢水浇铸的重要载体,有着承接钢水、稳定钢流、去除夹杂、调节温度等关键作用。延长中间包寿命既能够降低耐材使用成本,减少铸余、切头、切尾等钢铁料损失,同时降低板间渗钢、穿钢事故,促进生产稳定顺行。

坚持目标导向、问题导向、结果导向。该炼钢厂认真践行“全面对标找差、狠抓降本增效,管理极致、消耗极限”生产理念,明差距,补短板,深挖内潜,围绕延长中间包寿命,组建攻关团队,从耐材优化、精细操作、工艺提升等方面开展攻关,不断延长中间包寿命。

“看问题要抓主要矛盾。”耐材工程师何亮说道。没有牢靠的耐材质量保证,难以延长中间包寿命。中间包冲击区侵蚀、渣线侵蚀以及水口扩径是制约中间包寿命的瓶颈,攻关小组制订整改方案,从增设稳流器稳定钢流缓解冲击区侵蚀,增设挡渣墙优化中间包流场,加强水口保护等方面开展中间包寿命延长工作,通过跟踪使用情况、收集分析上水口、稳流器残厚数据验证使用效果。

定径水口中间包需要由人工进行快换滑块、快换浸入式水口等操作,操作不慎就可能导致断流,造成板件渗钢事故。为进一步强化标准化作业,该炼钢厂组织专业技术人员,总结分析操作事故经验,完善标准作业卡,同时通过及时清理滑道、检查油缸行程等措施,减少人为影响因素,因操作原因造成的中间包事故下降约80%。

受生产节奏及设备故障影响,2021年7号连铸机经常通过烧氧引流补浇来保证生产的连续性,而频繁烧氧引流容易造成连铸机上水口锆芯损坏。该炼钢厂加强内外部协同,合理匹配炼钢、连铸、轧钢工序定修时间,及时排查检修设备故障,烧氧引流补浇次数较2021年下降约60%,有效降低了异常扩孔风险。

通过一系列攻关措施的落实,重庆钢铁炼钢二系列7号连铸机中间包寿命不断延长,单中间包连浇炉数不断增加。11月12日,中间包使用时长达42小时,过钢量突破8800吨,4个月内炼钢二系列7号连铸机中间包连续刷新各项纪录,实现了自我突破。 

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