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首钢长钢烧结厂创新措施助推精细管理

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首钢长钢烧结厂针对制约生产的瓶颈问题,提出配料中心石灰配料秤改造、漏风检测、球团配加高炉灰与信息化改造等创新措施,为精细管理提供了强有利的技术支撑。首先,进行石灰配料秤改造。技术…

 首钢长钢烧结厂针对制约生产的瓶颈问题,提出配料中心石灰配料秤改造、漏风检测、球团配加高炉灰与信息化改造等创新措施,为精细管理提供了强有利的技术支撑。

    首先,进行石灰配料秤改造。技术部门和设备部门组成攻关组,对石灰拖料秤的构造和使用原理进行缜密研究,最终将两个配料室的10#、11#石灰秤由原来的螺旋秤改造为现在的申克拖料秤。改造后石灰棚仓现象大大减少,解决了因石灰秤偏差造成的混合料水分和质量波动,稳定了混合料配比,满足了烧结工艺要求,改善了配料岗位职工的作业环境,降低了劳动强度和石灰飘洒力度,为烧结生产的精细管理打下了坚实的基础。

    其次,提高烧结漏风检测率。4#、5#烧结机的漏风率关系能耗,对有效利用风量,提高烧结矿产质量起着非常关键的作用。一个时期以来,没有数据支持,只能经验判断,不够科学严谨。针对这一问题,烧结厂技术部门设立课题,收集相关资料,设计选择方案,反复比较测氧和测氧方案,从安全性,持续性、经济性角度考虑选择测氧方案。从设备选型、测点选择、计算模型,操作方案等工作分工安排,到烧结机平台进行模拟实验,设计数据格式,完善操作步骤,对计算方法进行优化,不仅得出总体的漏风率数据,对每个测点部位的漏风率也可算出,对减低漏风提供精确指导。经过现场采样计算,精确的漏风率数据45%写入报告单,从此烧结漏风率告别了估计进入科学测量的时代。

    第三,球团配加高炉灰。高炉灰作为含铁原料,在烧结过程中配加普遍,但在球团配加还未有过,为降低生产成本,梁栋创新工作室接下课题。从高炉灰的物理化学性能、粘结性、水分,到添加方式,添加后对生球成球性、强度、焙烧温度,产量的变化、成品球的质量等,在负责人梁栋的指导下,方案事无巨细,并做好预案。工作室成员现场跟班观察,分析、适当调整配加比例。在不影响经济配矿和现有生产秩序的情况下,节约了生产成本,助推了精细化管理

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