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销轴套管用钢40CrB的开发实践

来源:2019炼钢生产新工艺新技术新产品研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

销轴套管用钢40CrB的开发实践王明元1张小华1潘宇1李旭友1刘坤2(1 钢铁研究总院华东分院,江苏 淮安 222001;2 东方润安集团有限公司,江苏 常州 213151)摘 要:介绍了对销轴套管用钢…

销轴套管用钢40CrB的开发实践
王明元1  张小华1  潘宇1  李旭友1  刘坤2
(1.钢铁研究总院华东分院,江苏 淮安 222001;2.东方润安集团有限公司,江苏 常州 213151)
 
摘  要:介绍了对销轴套管用钢40CrB的性能要求、开发方案及生产工艺,并对产品实际性能进行了分析。
关键词:套管用钢;窄淬透性;40CrB
 
1 引言
    本次开发的40CrB主要用于工程机械用钢图1,其要求是纯净度高、硬度均匀、淬透性窄。东方润安集团有限公司根据客户的要求,制定方案进行了试验,成功开发出了销轴套管用钢图2。

2材料技术要求
2.1 钢的化学成分及允许偏差
2.1.1化学成分(熔炼)

表1  熔炼化学成分/%
元素 C Si Mn P S Cr Ti Al B Cu
最大值 0.43 0.35 0.90 0.030 0.030 1.20 0.06 0.06 0.0030 0.20
最小值 0.36 0.15 0.60 / / 0.90 0.02 0.01 0.0005 /
1.1.2 化学成分允许偏差
   钢材(或坯)的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。
2.2  低倍组织

表2 低倍组织合格级别
中心疏松(级) 一般疏松(级) 锭型偏析(级)
≤2.5 ≤2.5 ≤2.5
2.3 非金属夹杂物
表3 非金属夹杂物合格级别
A B C D
细系 粗系 细系 粗系 细系 粗系 细系 粗系
≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
2.4奥氏体晶粒度不小于6级
2.5 末端淬透性

表4 末端淬透性/HRC
J1.5 J8
54-60 45-59
3 开发方案
3.1 生产工艺路线
 由于本钢种对钢水纯净度及淬透性要求较高,因此采用的工艺路线:原料(优质铁水)→BOF
LFCCMCR入坑缓冷检查、出厂
3.2 化学成分设计

表5  内控熔炼化学成分/%
元素 C Si Mn P S Cr Ti Al B
最大值 0.40 0.30 0.72 0.025 0.012 1.02 0.45 0.025 0.0020
最小值 0.38 0.20 0.68 / / 0.98 0.35 0.012 0.0010
4 生产过程
4.1 BOF
    由于转炉初炼钢水中碳氧积近似于一个常数,对转炉终点碳与钢水氧含量测量,平均后如图3所示。

    为了保证钢中夹杂物的含量符合客户要求,初炼钢水中原始[O]含量越低越好;同时由于成本因素,初炼钢水[C]实际控制范围0.08%~0.20%。
    为了保证转炉出钢时的脱氧效果,控制成本,出钢后[Al] ≥0.008%;脱氧剂铝块加入量如表6所示。

表6  出钢加入铝块
碳含量/% 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.15
铝块/kg/t 2 1.5 0.8 0.6 0.5 0.3
注:根据后吹情况,铝块加入量适当增加。
    经过转炉现场调节脱氧剂的加入量,[Al] ≥0.008%达到95%以上;转炉出完钢后,钢中[O] <0.0060%;为精炼创造了良好冶炼条件。
4.2  LF
    为了保证钢水的低氧含量,采用高碱度渣操作;为了保证钢水纯净度,需要炉渣有好的流动性,将渣中的Al2O3含量控制范围25%~35%。
    精炼炉的终渣化学成分和指标见表7。

表7  精炼炉渣化学指标
炉号 化学成分/% 碱度
CaO Al2O3 SiO2 MgO FeO MnO S R
200067 60.03 28.86 9.35 2.81 0.33 0.064 0.78 6.42
200069 58.71 25.06 10.70 1.70 0.54 0.11 0.88 5.48
表8  炉渣物理指标
炉号 开始熔化温度/℃ 完全熔化温度/℃ 完全熔化粘度/Pa ▪ S
200067 1373 1432. 0.288
200069 1401 1433 0.291
    通过控制炉渣成分,保证了炉渣的流动性和碱度;保证白渣精炼20min以上,充分扩散脱氧,LF精炼结束后钢中活性[O]:0.0006%~0.0012%。
4.3 CCM
    采用低过热度浇注和低拉速(过热度20℃~30℃,拉速1.3m/min),保证钢的内部质量;采用合适的结晶器电磁搅拌电流和频率,减少偏析;使用专用的高碱度覆盖剂和结晶器保护渣,提高钢水的纯净度;采用普锐特公司的动态轻压下技术图4,压下量达到8mm,保证铸坯低倍质量。


4.4 CR
    轧钢时钢坯加热一段温度≤850℃,加热二段温度1070~1170℃,均热段温度为1150~1200℃,开轧温度为1050-1080℃,终轧温度为950-980℃;优化加热时间,减小碳偏析。
5 钢材检验分析
5.1 化学成分
    为了控制窄淬透带,采用窄成分控制方案,缩小淬透性影响比较大的C、Mn、Cr等元素控制范围;减轻了炉与炉之间化学成分的差异,保证在一定调质温度范围的连续性生产以及力学性能均匀;
 

表9 实际化学成分成分控制范围/%
元素 C Si Mn P S Cr Ti Al B
最大值 0.40 0.28 0.72 0.020 0.008 1.02 0.45 0.025 0.0018
最小值 0.39 0.20 0.69 / / 0.98 0.35 0.015 0.0010
5.2钢材低倍组织
    通过低过热度浇注、结晶器电磁搅拌以及动态轻压下,降低了连铸坯的偏析和缩孔等缺陷级别;轧钢的轧制比达到10以上,钢材的实际低倍组织评级结果见表10.

表10  钢材的低倍组织评级
中心疏松(级) 一般疏松(级) 锭型偏析(级)
0.5~1.5 0~0.5 0~0.5


5.3非金属夹杂物
    钢材的实际非金属夹杂物控制级别见表11

表11 钢材的非金属夹杂物评级
A B C D
细系 粗系 细系 粗系 细系 粗系 细系 粗系
0.5-1.0 0~0.5 0.5~1.5 0~0.5 0 0 0.5~1.0 0~0.5
    由于到LF炉,钢水氧含量较低,钢包炉渣流动性好,扩散脱氧充分,精炼时间较长,夹杂物有充分的时间上浮及大的压缩比,总体实物夹杂物级别比较低。
5.4晶粒度
   钢材的奥氏体晶粒度6~7级。

5.5 淬透性值
    试样热处理工艺,正火温度(870±10)℃,端淬温度(845±5)℃;淬透性值满足窄淬透带要求。

表12 实际的淬透性值
J1.5 J8
55-57 49-53
6 结论
   (1)东方润安集团有限公司采用转炉长流程工艺,通过控制顶渣设计,连铸采用动态轻压下技术等措施,最终成功开发出了高纯净度、组织均匀的链条套管用圆钢,其各项性能指标满足了用户对材料要求。
   (2)通过开发研究,调整合适的工艺参数,为批量化生产销轴套管用钢打下了坚实的基础。

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