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再谈一下高炉要杜绝亏料线操作

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再谈一下高炉要杜绝亏料线操作李刚为什么题目用了“再谈”,因为高炉操作中的亏料线,大家从教科书上都学过,亏料线的危害也是炼铁工考试必考题之一,在咱们公司我在多种会议场合,说过它的危…

再谈一下高炉要杜绝亏料线操作

李刚

为什么题目用了“再谈”,因为高炉操作中的亏料线,大家从教科书上都学过,亏料线的危害也是炼铁工考试必考题之一,在咱们公司我在多种会议场合,说过它的危害,今天结合三个事故案例,再加强大家对亏料线危害的认识。

先普及一下两个定义:1、料线:双钟炉顶大钟打开时下沿算做零点,料面与此基点的距离,叫料线。无料钟炉顶是以炉喉钢砖上沿拐点为基准点,到料面的距离。亏料线作业,专业定义为:低于正常料线0.5米以上作业。

亏料线的危害,传统的答案一般有三点:①低料线破坏炉料和气流的正常分布;②炉料得不到正常分布,不能正常的预热还原,会引发炉凉和其它炉况失常事故;③低料线还会造成炉顶温度过高,对炉顶设备及煤气除尘布袋有严重破坏作用。

我认为深料线的危害很大,亏料线深度、时间之积越大,危害就越大,如果把握不好,可以很快将一座顺行的高炉变为寸步难行,举步维艰。下面通过实践事件向大家说一下深料线的危害。

案例一、亏料线可以使“顺行”的高炉变为不顺。2003年,我所在的某厂3#高炉,将要进行一次检修,检修前高炉顺行不错,但事先知道炉身中部有处粘结,想利用计划检修,放炮进行处理,使炉型更加合理,提高煤气利用率。于是高炉进行了补加净焦操作,一是为了高炉检修休风损失热量,二是应对高炉炉墙粘结物下落后做垫底焦用。料线控至8米,休风,然后进行了炸瘤作业,炉墙处理的比较干净,考虑炸下的东西不多,已经有了垫底焦,炉内负荷较轻,送风后直接轻负荷赶料线,但料线赶齐后,不顺,原本顺行的高炉,用了两个班才恢复正常。原因就是亏料线处理不当。

案例二、高炉温遇上亏料线,还是要保炉况。某高炉开炉进程中,高炉正处于高炉温阶段,但是亏料线较深,每次赶起料线后就悬料,一坐料,料线又很深,周而复始,不得不补焦维持热量,炉温太高,又不敢多补焦。这时高炉没有顺行,炼铁技术人员面临两种议论,一是认为现在不顺,主要是炉温高造成,降炉温就可以了。二是炉子这么不顺,不敢降炉温太快。就这样一天的折腾,高炉顺行仍不好,炉温也没敢降下来(零星加焦再加上轻负荷)。我通过分析给出的操作方案:用焦炭填补亏料线,将料线赶至正常,并以高炉压量稳定料线运动正常为加焦终点,无崩悬料为止,再上正常负荷料,加焦量服从于料线。措施看似有点“狠”,结果扭转了局面,加快恢复进程。原因是:亏料线遇到高炉温,操作人员没有认识到,高炉的炉况是第一位的,没有炉况的高炉温也保不了安全。

案例三、杜绝亏料线,是落实“炉况第一”具体措施之一。某高炉事故前顺行,因为炉顶不能放料,加之炉前冲渣管道开焊,上炉次出铁也不好,这时高炉亏料线较多,高炉也采取了减风措施,炉前具备出铁条件后,由于减风原因,铁流小,出铁时间长,炉顶仍不能放料,于是有一种意见,加风出铁,这样可以出快点,缩短出铁时间,然后再休风处理炉顶设备问题。高炉采取了加风出铁,料线越来越深,不得不采用炉顶打水措施,休风时料线达到了10米以上。休风处理完炉顶设备后,高炉恢复出现不顺,用了一天多时间,高炉才转为正常。关于这个事故,亏料线是个结果,关于如何不亏,我最早定过两个制度完全可以限制:1、当确认30分钟以内高炉炉顶不能放料时,风压使用应减风至不灌风口为止。2、炉顶禁止打水,如果需要打水,须请示厂长。看似非常保守的措施,关键时刻就好像斗士回收的挙头,保全实力,随时发力。

看完这几个关于亏料线的事故案例,大家对各种情况下出现的亏料线,都有一个方向性的看法,这也是我进行总结的主要目的。还有一种亏料线,就是正常生产中,没有严格执行操作方针中制定的料线,随意性大,有时也是考核使然,工长为了赶一时产量,置亏料线于不理,不减风,长时间亏料线,在这种情况下,炉长、厂长只看完成产量指标,其它不管,工艺细节忽视,是在消费你的炉况顺行,这样是饮鸩止渴,不能获得炉况长期稳定顺行。

正常生产时的亏料线,要抓紧时间修正、赶齐。异常外围原因引起的亏料线,要控制冶炼强度,并采取弥补措施,不仅是补热,还有维持高炉内正常的温度场分布,高炉内“五带”分布是温度的函数,温度打乱,一切全乱。

孰重孰轻,大家自悟。

高炉冶炼纵剖图上的五带:块状带、软熔带、滴落带、风口回旋区、渣铁带。

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