长钢转炉煤气实现全部回收
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日前,随着转炉煤气6号平台阀门的开启,转炉煤气源源不断地注入高炉煤气管道,转炉和焦炉两种煤气成功并网运行,这标志着我公司转炉煤气放散的历史彻底结束。 长期以来,公司非常重视能源…
日前,随着转炉煤气6号平台阀门的开启,转炉煤气源源不断地注入高炉煤气管道,转炉和焦炉两种煤气成功并网运行,这标志着我公司转炉煤气放散的历史彻底结束。
长期以来,公司非常重视能源的循环利用工作。随着生产规模的扩大,特别是三座80吨转炉和H型钢生产线投产后,原有的燃料平衡结构被打破。一方面热值更高、利用价值更大的转炉煤气白白放散,浪费能源的同时,对当地环境质量造成了影响;另一方面炼钢厂的钢包、中间包烘烤、H型钢加热炉占用了大量的焦炉、高炉煤气,致使公司煤气资源出现短缺,以发展循环经济和节能减排为目标,公司决定建设转炉煤气回收工程。
转炉煤气回收工程位于瑞宝工业区高炉煤气柜附近,总投资4187.81万元,于2009年8月1日开工建设,该工程主体设备有8万立方米转炉煤气柜一台,配套有两台湿法电除尘器和一个煤气加压站。该项目投运,年可回收三座80吨转炉煤气3.56亿标准立方米,相当于每年节约标煤8.6万吨,每年减少放散煤气3.56亿标准立方米,不仅弥补了公司高热值煤气资源的不足,而且能够极大地改善环境,具有良好的综合社会效益。
提高转炉煤气回收率,燃气公司和炼钢厂加强了对转炉煤气回收指标的跟踪,将每天的回收情况细化到每一炉,对未能正常回收的转炉煤气分析其原因,寻求对策,减少放散,提高回收量。他们还加强超前管理,提前做出预测,结合生产实际做好柜容控制、回收与掺混三方面的调节措施,充分发挥气柜的储气功能,最大限度地回收转炉煤气。
燃气厂职工精心操作,按标准化作业要求精细设备操作,注重对转炉煤气含尘量及电除尘器的监控,班与班之间围绕转炉煤气回收开展对标和劳动竞赛活动,经常总结分析影响回收率的细节因素,从系统、工艺、设备、操作等方面积极查找影响转炉煤气回收的因素,通过降低设备故障率、及时调整转炉煤气中的一氧化碳含量、延长回收时间等手段,确保回收率保持高水平。
为满足石灰套筒窑的生产需求,在石灰套筒窑未开产前,燃气厂利用热值较高的转炉煤气对高炉煤气实现并网富化,至2月20日并网已安全投运20天,共回收转炉煤气1300万立方米,热值达到1600千卡,高炉煤气和转炉煤气并网使用后,使煤气热值明显提高,节约了部分焦炉煤气,保证了75吨锅炉的顺利烘炉,同时为即将投产的石灰套筒窑能源供应打下了坚实的基础。
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