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南阳汉冶炼铁厂生产技术进步与节能降耗、安全环保举头并进

来源:张泽峰 昊春国 黄国强 |浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

南阳汉冶炼铁厂高炉自20049月投产以来,通过抓入炉原燃料质量、铁前工艺技术改造、设备改造、优化高炉操作和加强基础管理,在各项生产技术指标不断提高的同时,能源消耗大幅降低,基本实现了安全环保洁净生产,取得了良好的环保效益、社会效益和经济效益。

关键词 高炉 炼铁 技术进步 节能降耗 安全环保

1概述

南阳汉冶特钢现拥有两座305m3级高炉,1#、描高炉相继与20049月、12月点火开炉。自投产以后,因设备质量问题,故障频繁,加上原燃料紧张、质量差,休慢风率一直居高不下,破坏了高炉的连续生产,导致两座高炉初期炉况时有波动,经济技术指标较差。炼铁厂采取边生产边改造的办法,一方面抓好设备改造,优化炉料质量与结构,一方面狠抓各项基础管理和员工的技术培训工作,各项经济技术指标不断提高。特别是在建设初期就实施环保三同时,树立企业发展循环经济的理念,不惜投入巨资,努力实现节能、降耗、减污、增效、绿色环保的生产战略。主要经济技术指标(见表1)

2 提高经济技术指标、实现节能降耗

21提高焦炭质量,满足冶炼需要

俗话说:七分原料、三分操作。原燃料质量的好坏是炼铁的前提,焦炭不仅为高炉炼铁提供发热剂、还原剂、渗碳剂,在冶炼过程中还起着非常重要的料柱骨架作用,对高炉炉况的影响至关重要。由于我厂全部使用外购焦炭,造成焦炭质量不稳定,成分波动大,给高炉的顺行和正常生产带来影响很大。通过使用效果对比和全面经济核算,经过严格比较筛选,从多个厂家中优选了质量相对较好的山西、平顶山两个厂家,做到入炉焦炭质量的相对稳定,焦炭质量的提高后,保证了高炉炉况长期的顺行,休风及风口烧损减少,焦比降低,高炉利用系数和炉体长寿得到提高,高炉生产的经济效益得到明显提高。

22改善原料质量

我厂烧结用铁精粉主要来源是本地资源,配少量进口矿粉。本地铁粉厂家多,质量参差不齐,除严格在质量上把关外,上大堆堆放利用挖机混匀,尽可能控制其成分波动在较小范围。加强对烧结生产过程的管理,摸索了一套行之有效的混匀、小球烧结、自动控温烧结过程,烧结矿质量不断提高且能长期稳定。

23提高煤粉质量,满足喷煤需要

我厂高炉与200512月份开始喷吹煤粉,采用烟煤、无烟煤混喷,通过优化选配煤种,2006年底到现在向高炉喷吹的煤粉保持长期稳定,灰分稳定在105%左右,挥发份达到20%左右,煤粉灰分降低提高了煤焦置换比。粒度-200目稳定在75%左右,保证了煤粉的充分燃烧,为节能降耗,降低焦比,降低成本创造了条件。

24优化炉料结构

20062月份我公司10m2球团竖炉建成投产,一改过去高炉生矿入炉35%以上对炉况和生铁成本造成的不利影响。063月份以来实现了100%熟料入炉,入炉综合品位提高到现在的56%左右,熟料率的提高、品位的增加、渣量的减少利于炉况稳定顺行,提高产量,降低成本,为降低焦比打下了基础,特别值得一提的是,我厂长期以来采用(5550)%烧结矿 (4550)%球团矿的炉料结构,既保持了高炉长期的稳顺顺行,又实现了炼铁过程结构节能效果。据有关资料计算用1吨球团矿代替烧结矿可实现节能15kgect

25加强原燃料的筛分和精确槽下计量

大量的原燃料粉末入炉,势必恶化料柱透气性造成炉况难行。为改善原燃料的筛分状况,将原用15mm的焦炭吊筛改换为25mm的坐筛,增加了筛分效果,同时缩小仓门,减小流量,分装给料机,缩小料层厚度,增加筛分时间,提高筛分效率。烧结粒度小于5mm的控制在5%以下,焦炭粒度小于15mm的控制在1%以下,大于60mm的不超过5%,改造槽下计量设施,安装PLC(系统),称量准确度得到了保证。同时加强了上料TX于料仓的管理及设备的巡点检和考核力度,为确保炉况顺行,进一步强化冶炼,降低焦比创造条件。

3 通过技改提高装备水平。并实现节能环保.洁净生产

31烧结配料、槽下上料安装PLC自控系统。

32 改造煤气干除尘箱体,本身就是一项环保节能工程,06年由基建改造,实行氮气脉冲反吹。提高了煤气质量,满足热风炉、烧结、球团、石灰、轧钢需要,煤气得到充分利用,实现零放散。

33 安装热风炉助燃风预热器,利用烟道余热预热助燃风,进一步提高了高炉风温水平,基本能满足高炉使用11201150的要求。

34在炉项上料系统、炉前出铁场等关键点安装工业监控系统,炉喉安装红外线摄像仪及图像处理系统。

35炉前改用液压带风冲撞式开口机,并使用环保型无水炮泥,确保出铁过程的安全环保。

36在上料口、烧结成一、成二、成三皮带筛分处、槽上振筛、皮带廊放料坑、炉前铁口、罐口、大小壕沟上等主要污染源安装除尘设施。

37除尘灰、瓦斯灰烧结球团循环利用的同时,大大减轻了对环境的污染。

4 优化高炉操作

在高炉操作中,采用上部稳定装料制度,下部活跃炉缸,中部调剂合适冷却强度,维持合理的操作炉型,确保高炉稳定顺行。使用高顶压、高风温、大喷煤,选择了合理的进风面积,维持足够的风速和鼓风动能,强化高炉冶炼,实现节焦增铁,降低能源消耗和生铁成本。

41提高炉顶压力

顶压提高1kpa,焦比降低35%,高顶压是节能降耗的一项重要措施,两高炉顶压由原来的50kpa提高到目前的7580kpa。顶压提高后,炉内压-差降低,延长了煤气在炉内停留的时间,促进了间接还原,改善了煤气利用,既有利于降低焦比,又为降[Si]冶炼创造条件,同时减少了炉尘吹出量,良好的炉顶密封效果,炉体各层平台的散落粉料减少,改善了现场环境。同时顶压提高后,改善了煤气的径向分布,抑制了边缘煤气管道的形成,增强了高炉受风能力,促进了高炉顺行。

42高风温、大喷煤

高炉冶炼风温能提供给2030%的热量,随鼓风从下部进入能够被全部利用,而且对活跃炉缸,降低焦比是最经济廉价的重要热源。两高炉分别配置了3座球式顶燃热风炉,通过换球、设备改造,从06年开始基本保证了高炉风温使用在1120左右,为进一步提高喷煤量降低焦比奠定了基础,在目前没有富氧情况下,煤比稳定135kgt的较高水平。

43冶炼低[Si]生铁

生铁含[Si]降低01%,可降低焦比46kgt。在各项工作扎实的基础上,生铁含[Si]量逐步降低。见表2

5 结语

实现低成本的前提条件:做好原料工作,在此基础上才能实行大喷煤、高风温、大风量,高炉煤气才能得到合理利用,节能降耗工作才能取得明显效果。抓住高炉自身特点,采用合理的操作制度,是优化技术指标的关键,也是降低生铁成本的基础。汉冶炼铁厂在不断优化高炉技术经济指标的同时,狠抓环保工作实现节能减排,通过长期努力,取得了良好的经济效益和环境效益。

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