南阳汉冶炼铁厂生产技术进步与节能降耗、安全环保举头并进
来源:张泽峰 昊春国 黄国强 |浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
摘 要 南阳汉冶炼铁厂高炉自2004年9月投产以来,通过抓入炉原燃料质量、铁前工艺技术改造、设备改造、优化高炉操作和加强基础管理,在各项生产技术指标不断提高的同时,能源消耗大幅降低,基本实现了安全环保洁净生产,取得了良好的环保效益、社会效益和经济效益。
关键词 高炉 炼铁 技术进步 节能降耗 安全环保
1概述
南阳汉冶特钢现拥有两座
2 提高经济技术指标、实现节能降耗
2.1提高焦炭质量,满足冶炼需要
俗话说:七分原料、三分操作。原燃料质量的好坏是炼铁的前提,焦炭不仅为高炉炼铁提供发热剂、还原剂、渗碳剂,在冶炼过程中还起着非常重要的料柱骨架作用,对高炉炉况的影响至关重要。由于我厂全部使用外购焦炭,造成焦炭质量不稳定,成分波动大,给高炉的顺行和正常生产带来影响很大。通过使用效果对比和全面经济核算,经过严格比较筛选,从多个厂家中优选了质量相对较好的山西、平顶山两个厂家,做到入炉焦炭质量的相对稳定,焦炭质量的提高后,保证了高炉炉况长期的顺行,休风及风口烧损减少,焦比降低,高炉利用系数和炉体长寿得到提高,高炉生产的经济效益得到明显提高。
2.2改善原料质量
我厂烧结用铁精粉主要来源是本地资源,配少量进口矿粉。本地铁粉厂家多,质量参差不齐,除严格在质量上把关外,上大堆堆放利用挖机混匀,尽可能控制其成分波动在较小范围。加强对烧结生产过程的管理,摸索了一套行之有效的混匀、小球烧结、自动控温烧结过程,烧结矿质量不断提高且能长期稳定。
2.3提高煤粉质量,满足喷煤需要
我厂高炉与2005年12月份开始喷吹煤粉,采用烟煤、无烟煤混喷,通过优化选配煤种,2006年底到现在向高炉喷吹的煤粉保持长期稳定,灰分稳定在10.5%左右,挥发份达到20%左右,煤粉灰分降低提高了煤焦置换比。粒度-200目稳定在75%左右,保证了煤粉的充分燃烧,为节能降耗,降低焦比,降低成本创造了条件。
2.4优化炉料结构
2006年2月份我公司
2.5加强原燃料的筛分和精确槽下计量
大量的原燃料粉末入炉,势必恶化料柱透气性造成炉况难行。为改善原燃料的筛分状况,将原用
3 通过技改提高装备水平。并实现节能环保.洁净生产
3.1烧结配料、槽下上料安装PLC自控系统。
3.2 改造煤气干除尘箱体,本身就是一项环保节能工程,06年由基建改造,实行氮气脉冲反吹。提高了煤气质量,满足热风炉、烧结、球团、石灰、轧钢需要,煤气得到充分利用,实现零放散。
3.3 安装热风炉助燃风预热器,利用烟道余热预热助燃风,进一步提高了高炉风温水平,基本能满足高炉使用
3.4在炉项上料系统、炉前出铁场等关键点安装工业监控系统,炉喉安装红外线摄像仪及图像处理系统。
3.5炉前改用液压带风冲撞式开口机,并使用环保型无水炮泥,确保出铁过程的安全环保。
3.6在上料口、烧结成一、成二、成三皮带筛分处、槽上振筛、皮带廊放料坑、炉前铁口、罐口、大小壕沟上等主要污染源安装除尘设施。
3.7除尘灰、瓦斯灰烧结球团循环利用的同时,大大减轻了对环境的污染。
4 优化高炉操作
在高炉操作中,采用上部稳定装料制度,下部活跃炉缸,中部调剂合适冷却强度,维持合理的操作炉型,确保高炉稳定顺行。使用高顶压、高风温、大喷煤,选择了合理的进风面积,维持足够的风速和鼓风动能,强化高炉冶炼,实现节焦增铁,降低能源消耗和生铁成本。
4.1提高炉顶压力
顶压提高1kpa,焦比降低3.5%,高顶压是节能降耗的一项重要措施,两高炉顶压由原来的50kpa提高到目前的75—80kpa。顶压提高后,炉内压-差降低,延长了煤气在炉内停留的时间,促进了间接还原,改善了煤气利用,既有利于降低焦比,又为降[Si]冶炼创造条件,同时减少了炉尘吹出量,良好的炉顶密封效果,炉体各层平台的散落粉料减少,改善了现场环境。同时顶压提高后,改善了煤气的径向分布,抑制了边缘煤气管道的形成,增强了高炉受风能力,促进了高炉顺行。
4.2高风温、大喷煤
高炉冶炼风温能提供给20—30%的热量,随鼓风从下部进入能够被全部利用,而且对活跃炉缸,降低焦比是最经济廉价的重要热源。两高炉分别配置了3座球式顶燃热风炉,通过换球、设备改造,从06年开始基本保证了高炉风温使用在
4.3冶炼低[Si]生铁
生铁含[Si]降低0.1%,可降低焦比4.
5 结语
实现低成本的前提条件:做好原料工作,在此基础上才能实行大喷煤、高风温、大风量,高炉煤气才能得到合理利用,节能降耗工作才能取得明显效果。抓住高炉自身特点,采用合理的操作制度,是优化技术指标的关键,也是降低生铁成本的基础。汉冶炼铁厂在不断优化高炉技术经济指标的同时,狠抓环保工作实现节能减排,通过长期努力,取得了良好的经济效益和环境效益。
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