降低烧结返矿率的生产实践
来源:粱玉君 |浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
摘 要:通过对影响烧结返矿率的因素进行分析,从优化配料、强化制粒造球、提高料层厚度、实现低碳低水烧结等几个方面入手,使烧结返矿率从2006年的22.9%降到了2008年2月份的18.64%。
关键词:烧结 返矿率 降低
1 前言
随着炼铁精料技术的发展,高炉对烧结矿质量的要求越来越严,不仅要求其品位、碱度稳定,而且对其强度和粒度组成的要求也越来越高。西钢特钢现有132m2烧结机一台,2007年生产烧结矿135万吨。烧结铁料960石以上为铁精粉,铁精粉进货产地较多,大多为一些小矿所选,品位低,Si02含量高,水分大,-200目粒级比重仅为70%左右,对烧结制粒造球带来很大困难,对烧结和炼铁生产造成了不同程度的影响,尤其是返矿率居高不下,对降低烧结成本和加工费不利。据生产经验,返矿率每增加1%,高炉焦比升高0.5~1%,产量下降1%。为此,降低烧结返矿率成为了我公司急待解决的一个重要问题。经过近一年多的努力,我们摸索出了一套行之有效的方法,并在生产中获得了初步成功。
2 影响烧结返矿率的主要因素
多年的生产实践及有关研究表明,影响烧结返矿率的因素是多方面的,也是很复杂的。既有烧结料化学成分、矿物组成的影响,又有配碳量、混合料水分、料层厚度、透气性等工艺操作参数方面的影响,另外,抽风负压、冷却速度等设备工艺参数也对返矿率有不同程度的影响。
3 降低返矿率的主要措施及方法
3.1配加高品位粉矿
改善混合料原始粒度组成,提高混合造球效果,能有效改善料层透气性,提高烧结矿产质量。实践表明,当粉矿加入量为10%时,料层透气性从0.77 m3/(m2.min)上升到0.9m3/(m2.min),相应的烧结生产率提高4%~5%;粉矿配加量为20%时,透性提高到1.25m3/(m2.min)。生产率提高14%一15%。有鉴于此,结合公司的采购情况,我们在生产中配加了一定比例的印度粉和国内粗粉,结果料层透气性明显性改善,生产率提高,对降低返矿率起到了显著效果。
3.2加强燃熔剂的粒度合格率
众所周知,熔剂和燃料粒度对烧结生产有很大影响。粒度过粗,会使其在混合料中分布不均匀,造成强度和结块不均匀。尤其是熔剂(生石灰)粒度偏大时,在配料过程中不易消化,常造成烧结矿出现白点,导致返矿量增加。因此,我们要求熔剂粒度控制在<3mm比重所占85%以上,并增设了熔剂破碎检查筛分,要求岗位工人随时抽样检查,确保粒度合格。目前,熔剂粒度合格率平均达到了82.97%。为了减少熔剂粒度波动带来的烧结矿质量和强度的不稳定,使用热水对生石灰进行消化。
燃料粒度过粗会造成燃烧带过宽,料层阻力增大影响透气性和产量;过细,则造成燃烧速度过快,燃烧带变窄,影响烧结矿强度。经过外厂的生产实践和自己反复实践,最后确定控制燃料中<3mm粒级控制在80%~85%。通过对给料量的不同,提高破碎效率和质量合格率。同时在生产管理上,推行标准化操作,严格工艺纪律。实施上述措施后效果明显,燃料粒度合格率平均为83.52%。
3.3严控配料操作
由于原料场料堆不同,相应的化学成分略有差别,变料过程中必然造成配比的变化。因此,要特别注意变料过程中的配料操作,要求将布完的料堆的料头料尾切除,换堆时安排好配料仓的及时调整,力求稳定烧结矿成分。另外,在常规操作中,也要尽可能减少配比调整次数,以保证烧结矿质量的稳定。
3.4提高并稳定烧结矿碱度
碱度是影响烧结矿矿物组成和强度的一个主要因素,在相同的工艺操作条件下,不同碱度烧结矿的矿物组成略有差别,致使烧结矿强度相差很大(见表1)。
由表1可看出:随烧结矿碱度升高,成品矿中<5mm垃级含量逐渐减少,强度呈上升趋势。从理论上分析,高碱度烧结矿的粘结相以铁酸钙为主,铁酸钙不仅强度高,而且其还原性也很好。因此,在一定范围内,提高烧结矿碱度,能改善其粒度组成和强度。从2007年12月起,我们将烧结矿的碱度由原来的1.95提高到2.05。同时,为避免碱度波动对烧结矿质量的影响,在生产操作上力求碱度的稳定。
3.5强化混匀制粒。提高料层能透气性
为提高料层能透气性,保证烧好烧透,以降低返矿量,我们对混匀制粒工艺进行了一些调整,适当降低了制粒机转速,延长了混合造球时间,另外,在混匀矿水分不高的前提下,力争在返矿和一混加水,增强造球效果,提高料层透气性。
3.6提高料层厚度,稳定水碳烧结
为减少烧结机表层低质烧结矿的数量,提高烧结矿的强度和成品率,降低返矿,充分地利用料中的自动蓄热作用,提高热量利用率,降低燃料消耗及FeO含量。我们将料层厚度提高至650mm,将配炭量调整为4.2%左右,水分波动范围控制在≤0~3%,调整效果较为显著。
3.7稳定点火温度
为减少表面低质烧结矿的数量,我们克服高炉煤气压力波动,根据压力变化及时调整空燃比,以求点火温度在1150±50℃之间波动。
3.8在一混入口处和配料皮带尾部增设打散机,充分消化生石灰,减少烧结矿中白点的产生
考虑到混合料水分偏大,生石灰粒级合格率较低,为解决生石灰消化水量不足,部分颗粒状生石灰不能充分消化,我们在一混入口处和配料皮带尾部增设打散机,很好地解决了生石灰消化水量不足,部分颗粒状生石灰不能充分消化的问题,大大减少了烧结矿中的白点。
3.9延长烧结矿的冷却时间
冷却速度过快,会对成品烧结矿强度和粒度组成造成不利影响。为了将此影响降到最低程度,我们调整了环冷机机速,使烧结矿的冷却时间延长,为改善其粒度组成创造了条件。
4 生产效果
通过实施上述措施,使烧结返矿率从2006年的22.9%降到了2008年2月份的18.64%。
5 结 语
1)在西钢现有原料条件及生产条件下,适当提高碱度,能够获得强度和粒度较好的烧结矿,从而使返矿率降低。
2)适当配加粉矿,改善混合料的原始粒度组成,提高料层透气性,可以提高烧结矿成品率,降低返矿率。
3)严控配料操作,强化混匀制粒,提高料层能透气性,稳定点火温度及延长烧结矿的冷却时间都有利于返矿率的降低。
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