一种新型除盐技术在首钢的试验研究
来源:冷廷双, 范丽娜, 刘旭明 |浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
摘 要:本试验采用电吸附除盐设备,对某钢铁公司污水厂出水进行除盐中试试验,处理能力为2.2t/h。试验主要分为两个阶段。第一阶段为一级处理,产水率达到78.4%;平均除盐率达到82.0%。第二阶段为两级处理,总产水率为85.8%,除盐率超过85%。电吸附技术适用于钢铁企业回用水除盐。
关键词:电吸附;除盐;污水回用
1 前言
除盐技术是钢铁企业污水回用的关键,一直以来成为钢铁企业实现水“零”排放的“瓶颈”。为解决钢铁公司回用水除盐问题,实现污水“零”排放的目标,进行了用电吸附技术进行回用水除盐的中试试验研究,以验证此项技术在钢铁企业回用水除盐的可行性,为钢铁企业的回用水的除盐技术提供一种新的技术选择。
2 电吸附技术原理
EST(Electro-Sorb Technology)技术, 是一种新型的脱盐水处理技术。它是利用带电电极表面吸附水中离子及带电粒子的现象,使水中溶解盐类及其它带电物质在电极的表面富集浓缩而实现水淡化的一种新型水处理技术。
电吸附原理见图1。
原水从一端进入,由阴阳极相隔而成的空间,从另一端流出。原水在阴、阳极之间流动时受到电场的作用,水中带电粒子分别向带相反电荷的电极迁移,被该电极吸附并储存在双电层内。随着电极吸附带电粒子的增多,带电粒子在电极表面富集浓缩,最终实现与水的分离,使水中的溶解盐类、胶体颗粒及其带电物质滞留在电极表面,获得淡化的出水。
与传统的方法相比,具有多方面重要的优势。例如,离子交换,需要用酸碱再生,产生废液污染环境,且操作不方便;反渗透除盐需要较高的工作压力,且反渗透膜比较昂贵,耐受性较差;电渗析过程需要较高的工作电压,产气较多,能耗高。而电吸附去离子与离子交换不同,系统的再生不需要使用任何酸、碱和盐溶液,只是通过电极的放电完成,因此不会有额外的废物产生,也就没有二次污染;同蒸馏法相比,电吸附过程中是将水中离子分离出来,而不是将水分子从原水中分离出来,因此具有相对较高的能量利用率;而且电吸附法不需要膜或者高压泵,和电渗析和反渗透相比,该方法操作简单易行,同时和反渗透等技术相比还具有良好的抗污染能力及较长的使用寿命,避免了经常性更换核心部件的麻烦,因此该技术具有一定的优势。
3 电吸附试验方案
利用电吸附除盐设备对钢铁厂污水站进行回用水除盐处理,考察其产水率、除盐率及水中重要成分的去除效率等指标。
为了提高电吸附除盐设备的得水率,根据电吸附进水的不同把试验分为两个阶段。第一阶段进水为钢铁公司污水处理厂出水,为一级处理。试验目标是实现产水率大于75%、除盐率大于75%;第二阶段为两级处理,在第一阶段的基础上,在进行一级处理。即在原水试验的基础上,对浓排水进行二次电吸附除盐,目的是提高产水率试验,减少浓排水量。
3.1 试验主要设备
电吸附技术具有设备简单易操作等特点。本试验中所用的主要设备为:电吸附模块;提升水泵;过滤器。
3.2 试验工艺流程
本次试验采用两级串联运行方式,电吸附模块(EST模块)分为A、B两组,EST模块在一个工作周期中,包括通电工作(包括灌电静置、预排及吸附两个阶段)、短接静置、一级排污、二级排污、再生等程序。A、B组交替运行。第二阶段试验收集一级排污后3min,二级排污前10min的水,至一定水量后做浓水试验(以所收集的浓水作为原水进水进行试验),以提高其产水率。
4 第一阶段试验结果分析
第一阶段试验进水为钢铁公司污水处理厂清水池出水,试验连续进行21天,试验目标是实现产水率大于75%、除盐率大于75%。
4.1 产水率
在试验的设计中,在整个电吸附的入口处、出口处、浓排水处布置有水表,用来测定进出电吸附除盐设备的水量。试验期间总处理水量为1115t,即2.22t/小时。产成品水量为874t,浓排水量241t。产水率为78.4%。
4.2 除盐率
水的电导率与其含盐量成正比关系。由于水的电导率易于测量,因此水的电导率去除率代表水的除盐率。电吸附除盐设备配备在线测定电导率的装置,同时每隔一个小时取样,用便携式电导仪进行人工测定,用以与在线检测的对照。本试验对电导率的去除数据如图3所示。
表1 试验仪器
Table 1 Experimental apparatus
名称 |
型号 |
数量 |
备注 |
电吸附模块 |
EMK4902 |
4台 |
专业生产 |
轻型卧式多级离心泵 |
CHL2-40 |
3台 |
|
精密过滤器 |
QLG-800 |
1台 |
10μm过滤 |
砂滤 |
1665 |
2台 |
|
钢铁企业生产回用水电导率有很大的波动性,主要与生产的状况相关。在本次试验进行中,污水处理厂的出水也有一定的波动,图4为污水处理厂出水电导率波动效果图。
以上两图中可看出,电导主要1200~1600 μs/cm之间波动,电导去除率平均在80%以上,且去除率比较稳定,达到了除盐率大于75%的目标。
4.3 硬度
硬度是回用水的比较重要的考察目标,硬度关系到回用到生产工艺中的管道结垢等问题,因此必须做为考察目标。本次试验中硬度的测定采用每天定时取一个样品进行测定的方式。图5为进入电导的变化情况。从图5中可以看出,电吸附进水的硬度主要在160~200 mg·L-1波动,瞬时会达到260 mg·L-1,通过试验观察测定这种情况很少出现。
从图6中可以看出电吸附技术对水的硬度去除率在70%~95%,平均去除率为87.2%,去除率较高,且去除效果较为稳定。
4.4 氟离子
试验对水中氟化物的去除效果如表2所示。
表2 第二阶段处理数据表格
Table 2 Data for secondary treatment stage
|
|
电导率/(μs·cm-1) |
硬度/(mg·L-1) |
Cl-/( mg·L-1) |
F-/ (mg·L-1) | |
一级处理 |
平均值 |
进水 |
1686 |
198 |
258.67 |
6.75 |
出水 |
299 |
49 |
28 |
1.35 | ||
去除率 |
82.5 |
75.1 |
90.0 |
79.5 | ||
二级处理 |
平均值 |
进水 |
3066 |
435 |
652 |
15.35 |
出水 |
1044 |
116.7 |
171.3 |
5.25 | ||
去除率 |
66.2 |
73.3 |
74.0 |
65.05 |
试验期间钢铁回用水氟含量在10mg/l以下,通过电吸附处理,产水氟含量降至3mg/l左右。70%的氟去除率完全可以满足回用水处理要求。
4.5 氯离子:
电吸附技术对氯化物的去除率在90%左右,去除效果非常明显。图9为对氯离子的去除效果图。
5 第二阶段试验结果分析
为了能够提高电吸附工艺盐去除率、产水率,本试验进行了工艺上的改进,进行了二级处理,即收集第一阶段处理过程中的浓排水,再进入电吸附系统中进行处理,以得到高的得水率,水的流量与第一阶段时间相同为2.22t/h。
从表中可以得到,两级处理中二级处理的出水可以作为一级处理的进水,达到了循环利用。同时二级处理中,即对高浓度污水进行处理时,对电导的去除率在60%以上,出水电导在1000μs/cm左右,且对硬度,氯化物、氟化物等的去除率均在65%~75%,都有比较好的效果。
两级电吸附处理工艺总产水率为85.8%,浓排水量降至进水量的14.2%,达到减少浓排的目的。
6 结论与建议
(1)利用一级处理产水率达到78.4%;平均除盐率达到82.0%,对水中硬度、氟离子及氯根有较高的去除率。电吸附设备连续稳定运行。两级电吸附处理总产水率为85.8%,浓排水量降至进水量的14.2%,达到了减少浓排的目的。
(2)从试验过程可以发现,污水中的杂质对设备有影响,需要进行预处理。但与其他除盐工艺相比较,预处理工艺简单。
(3)电吸附出水水质可以达到钢铁企业回用水标准,运行稳定、设备简单、自动控制程度高。从目前此技术在其他行业污水除盐中的应用来看,电吸附技术是一种适用于工业回用水除盐的工艺,是一种非常有前景的除盐工艺方法。
- 上一篇:废油再生产品质量控制 下一篇:浅议钢铁企业水系统实现节能减排的技术措施
- [腾讯]
- 关键字:无