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提高烧结矿强度、优化粒级组成实践

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摘 要 本文介绍了宣钢炼铁厂1#烧结机提高烧结矿强度,优化粒级组成的实践,及取得的效果。 关键词 烧结,强度,粒级组成 1 前言 随着高炉强化冶炼程度的提高,烧结矿…


    本文介绍了宣钢炼铁厂1#烧结机提高烧结矿强度,优化粒级组成的实践,及取得的效果。

关键词  烧结,强度,粒级组成

 

1  前言

    随着高炉强化冶炼程度的提高,烧结矿的质量越来越受到关注,不仅要求其成分稳定,而且对其强度和粒度组成的要求也越来越高。一烧车间现有一台86m2烧结机,烧结矿强度长期维持在78%左右,5l0 mm小粒级含量一直在20%左右,使人炉烧结矿<l0mm粒级增高,高炉内炉料的透气性变差影响了高炉炉况顺行,成为炼铁的制约环节,不能满足现代高炉精料人炉的生产需要。为提高烧结矿质量,2007年一烧车间开展了“提高烧结矿强度、优化粒级组成"的攻关活动,提高烧结矿质量,改善了人炉烧结矿粒级组成,为高炉稳定顺行创造条件。

 

2  烧结矿强度低、510 m m小粒级含量高的原因分析

21  入烧原料结构不合理

211  外粉品种杂、SiO2含量不稳定

    我厂因受资源条件所限,原料结构中外矿的比例受市场影响,切换频繁,化学成份波动较大,对烧结矿的质量影响较大。人烧外粉SiO2含量不稳定,特别是在200711月份使用了含结晶水的印尼粉,SiO2含量平均只有328%,由于受原料条件限制,人烧印尼粉的配比为28%,致使烧结矿SiO2含量降低至55%以下,烧结矿液相明显减少,粘结性变差,烧结矿强度降低,5l0 mm粒级含量增加。

212  阶段性骨架料偏少造成的影响

    阶段性高炉返矿配比在17%以下,且高外粉中<l mm粒级含量较高,尤其是使用高品位伊朗粉,<1 mm粒级含量占90%以上,造成骨架料减少,烧结透气性变差,使烧结矿产、质量受到较大影响。

213  燃料质量的影响

    一烧现使用焦粉和无烟煤两种燃料,无烟煤的固定碳含量较低、灰份高,固定碳含量平均只有6827%,灰份2851%,挥发份532%,造成烧结过程中燃烧热量不足,高温熔融区间窄,液相反应不充分,影响到烧结液相的质量,从而影响到烧结矿的强度,5l0m m小粒级含量增加。   

22  工艺设施的影响

221  烧结机泥辊粘料不均,造成下料不均匀

    烧结机泥辊刮料板为一块整板,既不能上下移动,也不能转动角度,由于水分波动,常常造成泥辊表面粘料不均,从而造成泥辊下料量不均匀,进一步影响到烧结机台车布料效果,对烧结矿产、质量造成影响。

222  台车料面平料装置影响

    台车料面平料装置为一块钢板,安装在横跨台车面进点火器前,不能随料面高度上下移动,当台车料面较低时,对料面不起作用,当台车料面较高时,只能起到刮平作用,不能实现压料效果。

223  混合机装置及台车篦条影响

    圆筒混合机内粘料较多,在长期使用中,固定衬板装置的角钢开焊,致使衬板脱落,且筒体内水管磨损严重,不能实现很好的造球。烧结机台车篦条在使用过程中,由于终点温度提前,或者高FeO操作,烧损较为严重,篦条缝粘料严重,使烧结风量分布不均,透气性变差,对烧结矿产质量造成影响。

23  生产过程中水分波动的影响

231  红泥配加不稳定,造成混合料水分波动

    为降低烧结成本,充分利用低价料,将泥浆状炼钢红泥在一混机处配加到烧结工艺中,参与混合料造球。由于红泥中含有石子等颗粒较多,且浓度不均匀,经常出现管路堵塞现象,造成人烧混合料水分波动,对烧结过程造成影响。   

232放灰过程水分不稳定   

    一烧除尘灰分为三个系统,抽风机除尘灰系统、机尾电除尘灰系统和配料除尘灰系统。由于受工艺限制,不能连续放灰,在阶段性放灰过程中,经常由于灰量控制不均匀,在放灰过程中,相关岗位联系不到位,使混合料水分受到影响,恶化烧结过程。

233交接班过程中水分波动

    由于岗位责任心不强,交接班过程信息沟通不到位,交班前集中清扫岗位卫生等造成混合料水分波动,烧结过程恶化,影响烧结矿强度及粒级组成。

24  自循环返矿质量的影响

    由于检修周期较长,热筛筛板的使用周期得不到及时维护,致使自循环返矿在筛板使用后期出现粒度较大,返矿率较高现象,影响了烧结矿的成矿率和质量。同时在烧结原料条件不好的情况下,自循环返矿质量也会变差,从而造成烧结工艺波动,影响烧结矿强度及小粒级含量增加。

 

3提高烧结矿强度、降低510 mm小粒级含量的措施

3l优化入烧原料结构

311优化人烧原料粒级组成,合理控制烧结矿SiO2含量

    通过对不同品种外粉的粒级组成及时监测,严格控制粒级组成较差的原料配比,将不同粒级组成的外粉合理搭配使用,尽可能减少原料中<l mm粒级及>10 mm粒级含量,优化人烧原料的粒级组成。

    加强变料过程控制,分两至三次逐步过渡,实现了变料过程的平稳过渡。同时加强变料前对原料的跟踪管理,及时了解钙灰、返矿质量变化情况,并及时采取相应措施,使烧结矿各项成份指标在可控范围内,SiO2控制在55%~65%范围内,保证了烧结液相的充分,有利于烧结矿强度的提高。

312燃料的合理搭配及其粒度合理控制

    我车间使用的燃料品种有焦粉和无烟煤两种,无烟煤的固定碳含量较低,平均为6827%,灰份平均为2851%,而自产焦粉的成份相对稳定,固定碳含量平均为7938%,灰份平均为1721%,为保证烧结矿FeO等质量指标的稳定,及避免燃料切换产生的波动,采用了燃料分堆存放、分盘配加的方式,防止了单一品种燃料成份波动对烧结矿FeO等质量指标造成影响。其次,加强煤粉筛片的日常点检及维护,加强对燃料粒度的抽测,确保燃料03 mm粒度≥85%。

32优化布料工艺

    为了进一步优化布料操作,车间积极组织开展小改小革和合理化建议活动。

321刮料板改造

    将烧结机泥辊上部的刮料板进行了改造:将原有的一整块固定板改为两块可调控板,不仅可上下移动,还可转动角度,改变了过去泥辊粘料不均现象,实现了边缘较厚,中部较低的理想布料方式,减轻了边缘效应对烧结矿质量造成的影响,有利于提高烧结矿强度。

322  台车料面的平料装置改造

    将原刮料板改为高度可调的滚动辊,料面与滚子轻微接触后,依靠磨擦推力,带动辊子自然转动,将料面轻轻压平,即保证了料面的小球不被刮坏和压实,使布料后料面平整且具有松散性,使表层成矿率提高。

33  做好工艺设施的日常维护,强化烧结过程   

331  加强混料机设备的日常点检及维护,强化小球烧结技术

    利用检修和停机时间,加强对混料机滚筒内部设施的日常维护,及时清理滚筒内粘料,及时更换磨损的衬板、加水管装置,补焊脱落的角钢、钢筋等设施,使滚筒粘料均匀合理,确保了小球粒度适宜,更适宜烧结,进一步提高烧结矿强度。

332  做好篦条清堵及更换工作

    加强烧结机篦条的日常点检及维护,对烧损的篦条及时更换,并及时清理篦条粘料,确保烧结机台车料面平整均匀,混合料具有良好的透气性,保证烧好烧透。

333  加强冷热筛设备的日常维护及管理

    通过加强对冷、热筛筛板点检力度,定期更换筛片、补焊筛缝,并加强筛板安装质量把关,保证筛板使用周期内大于5mm比例不高于15%,从而较好地控制了热返矿粒度,使返矿中5mm以上粒级大大降低,且返矿率控制在18%~22%的合理范围内,从而保证了返矿质量,提高了烧结矿产质量。   

34  通过技术改造和攻关,减少生产过程中混合料水分波动

341  加强放灰过程的管理

    加强大班内部放灰过程控制,做好放灰过程中的工艺跟踪、工艺监督工作,通过控制下料口,确保放灰量稳定在15 Kgs左右,规范放灰时间,进一步稳定了混合料水分。

    20076月经过多次对多管除尘放灰系统进行考查和工艺跟踪,在一混机看水操作室内安装了5台放灰信号灯,分别与配料的布袋除尘、机头风机除尘及机尾电除尘相接,灯亮时则代表正在放灰,改变了过去放灰时间不准确,岗位工加水和减水不及时状态。

    通过现场多次工艺跟踪,技术人员对物料流动时间进行了反复测算,准确地测算出放灰工艺流程时间,为放灰期间工艺稳定提供合理的依据。

342  寸红泥配加系统进行技术改造,修定了原有的《红泥配加管理制度》

    为进一步稳定配加红泥,修定了原有的《红泥配加管理制度》,并要求岗位工严格执行。在红泥池口及红泥罐人口安装红泥过滤筛网,有效地清除了红泥中的杂物,红泥泵由过去的2寸泵改为3寸泵,管路变粗,进一步避免了管路堵塞,确保红泥管路畅通稳定配加。

343  一混机增加补水装置

    在一混机出料口混五皮带上部增加一雾化喷水装置,防止由于调整滞后造成的混合料水分偏干,及时采取补水措施。   

 

35  加强烧结工艺参数的管理控制

351  加强看火工技术操作、合理控制烧结工艺参数

    严格控制机尾烧好烧透,强化看矿制度,严控终点温度≥180以上,烧结管前温度≥85以上(夏季烧结管前温度≥85以上,冬季烧结管前温度≥70以上),根据生产实践需要,管前负压控制在11500 Pa13500Pa   

352  加强布料操作,合理控制煤粉配比

    加强看火工工艺操作,及时观察烧结机尾断面情况,合理调整燃料配比,控制FeO在计划范围内,并确保烧结料面布满、布平、不拉沟、不压料,料层≥600mm

 

4取得的效果

    通过攻关活动深入细致的开展,烧结矿强度提高了27%,含粉降低了048%,510 mm小粒级含量降低了34%,达到了预期目标,详情见下表:

   

 

烧结矿强度的提高,含粉及小粒级的降低,提高了烧结矿成品率,而且有利于高炉操作,增加了炉料的空隙度,改善了高炉炉料的透气性,为高炉稳产、顺行提供了良好的原料条件。

 

5  结语

    通过开展攻关,烧结矿强度明显提高,含粉降低,烧结矿小粒级含量控制在合理范围内,一方面稳定了烧结生产;另一方面使人炉原料结构更加合理,为高炉顺行、稳产、高产提供条件。

延伸阅读
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关键字:提高 烧结 强度