川威强化钒钛精粉烧结的生产实践
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川威强化钒钛精粉烧结的生产实践 彭 波 游义才 向 健 蒋向前 程春华 (四川省川威集团钢产部) 摘要 通过实施“方案科学化、操作标准化、管理精细化、一切数据…
川威强化钒钛精粉烧结的生产实践
彭 波 游义才 向 健 蒋向前 程春华
(四川省川威集团钢产部)
摘要 通过实施“方案科学化、操作标准化、管理精细化、一切数据化”,优化了配矿技术,强化钒钛精粉烧结过程,使其利用系数、转鼓强度、粒度组成达到了普通烧结矿的生产水平。
关键词 烧结 钒钛 优化
1 前 言
随着中国经济的高速发展,铁矿石的价格不断攀升。川威集团为适应市场环境的不断变化,多年前就前瞻性地提出了“走资源及资源深加工的发展之路”,截止2007年底,川威集团已拥有包括铅锌矿在内的钒钛磁铁矿、普通磁铁矿、煤矿、石灰石矿、白云石等各类矿山20余座,总储量已探明达6亿吨以上,其中钒钛磁铁矿达4亿吨。因此,川威集团提出了实施钒钛资源综合利用的发展战略,通过资源的综合利用开发高附加值的产品,充分发挥钒钛资源的独特优势。而烧结是实行钒钛冶炼提钒的第一道工序,影响到后续工序的研究和发展,因此必须开展矾钛精粉烧结的研究和生产实践,而钒钛精粉烧结比普通矿石烧结难度大得多。
2 钒钛磁铁精粉烧结存在的问题
2.1钒钛磁铁精粉烧结料层透气性差
钒钛磁铁精粉0.2 mm以下、1.0 mm以上粒级较多,<0.2 mm以下的粉末可以粘附在小球上,而>1.0 mm的可以做为小球内核,0.2 mm至1.0 mm的既不能被粘附,又不能成为小球内核。2007年11月我厂在105 m2烧结机上开始配加钒钛精粉烧结,混合料3 mm以上的小球比例仅为55%左右;钒钛磁铁精粉混合料小球热强度低,在干燥和预热过程中易爆裂、破碎,由于料层透气性下降,初期料层下降到550 mm左右;钒钛磁铁精粉比表面积小,颗粒表面光滑和亲水性较差,烧结料合适的水分波动区间窄,初期烧结过程稳定性差,环冷机后皮带上时有大量红矿出现,被迫采取打水冷却,成品矿黄色浮灰多,成品矿小粒级增加,返矿质量变差,形成恶性循环,平均日产量从3700 t下降到3300 t。
2.2工艺参数要求严格
随着烧结矿TiO2含量的增加,烧结料适宜的H2O、C及烧结矿FeO含量等烧结工艺参数区间更窄,成品烧结矿脆性增大、转鼓强度下降、返矿率增加,其中内循环返矿增加l0 t/h,槽下返矿每天增加200 t以上。
3 强化钒钛烧结过程的技术措施
3.1方案的科学化、操作标准化
1)系统考虑川威条件下的资源状况和料场矿石库存情况,针对川威矿石品种多达40~50种的实际困难,提出了“保持大部分矿种和配比基本稳定”的配矿思路。2007年以来,在保持配矿结构不断优化、原料结构的烧结性能不断改善的同时,也保持了原料结构较长时间的稳定,为烧结过程工艺参数的优化和稳定创造了条件。2007年以来,105 m2烧结机钒钛精粉条件下配矿方案已连续稳定使用,见表l。
2)在《烧结作业指导书》、《配料作业指导书》规范生产的基础上,推行每堆料“按方案操作”制度,做到有方案、有跟踪、有验证、有总结,从而达到持续改进,不断提高的目的。同时还建立了《烧结生产技术方案》指导岗位操作的有效机制,首先广泛召集生产技术人员紧紧围绕原、辅料质量控制,水、碳、烧结机料层、负压、废温等过程进行参数优化;方案制定后,烧结车间召集工长、班长、关键岗位人员认真学习每堆料的生产技术方案,统一思想认识,生产技术人员跟班指导、监控方案的实施;每天相关人员早上8:00进行分析,每堆料烧完后进行小结,每月炼铁厂进行系统的总结,及时发现问题,反映问题,提出改进的措施、调整意见,统一规范日常操作,避免操作的随意性。

3)推行岗位操作标准化,生产过程的稳定性显著提高。配料工序改单仓给料为2个或多仓60 t/h以内均衡给料,使预配料准确率提高到90%以上,混匀矿品位、SiO2、R2的波动减小10%;通过调整电子秤的量程,确保使用量程在最佳的范围,电子秤定人、定时三级维护保养,每月定期挂码校定、动态实物标定,基本消除了电子秤的异常波动,使皮重基本稳定;规范了配料的人工跑盘,要求连续三次跑盘取平均值,提高跑盘计量的准确性;要求配料仓位控制在l/2以上,仓门出料口保持稳定,参考螺旋秤或电子秤电机频率(P值)进行调节。通过以上措施,反映配料准确性的烧结矿R2±0.08合格率2007年以来达90.17%,从而提高了生产过程的稳定性。
烧结工序形成了适合我厂105 m2烧结机特点的烧结机操作模式,即以稳定水、碳等过程控制为重点,定料层,稳定负压,微调机速,废气温度90℃以上;《烧结生产技术方案》以转鼓强度调整料层厚度及机速的生产调节原则,保持负压在14.5~16.8kPa范围之内,转鼓强度达到70%以上。
3.2管理精细化、一切数据化
通过深入细致的调查研究,各环节管理到位,解决了一系列工艺、设备细节问题,如提高了烧结料料温,改善了烧结料成球性能,从而提高了垂直烧结速度,为烧结矿主要经济指标的突破打下了基础。
1)提高钒钛烧结料小球的成球性能。通过原料结构优化,烧结料原始成球性能显著改善。钒钛精粉配比增加到25%的同时,l.5 mm占70%左右、粒度均匀的印度富矿粉逐步从15%增加到25%,从而使混匀矿的原始成球性能(混匀矿中>3 mm的比例)增加到66%;提高生石灰、活性石灰质量,保持生石灰或活性石灰的配比在8%左右:2007年12月份以来生石灰CaO提高2%,活性石灰CaO提高4%,其提高料温和粘结剂作用更加明显;同时在操作上采取活性石灰、生石灰搭配使用,各3.5%以上的方式均衡使用,生产过程稳定性显著提高。
通过增设料面扒沟装置,改进消化器加水阀门位置及加水操作方式、优化加水量的控制等,解决了消化器堵塞、活性石灰泥浆粘皮带等一系列难题,实现了活性石灰提前加水消化,使活性石灰消化充分,粘结剂作用明显。提前消化前后相关粒度组成见表2。
由表2可见,活性石灰提前加水后,混合料成球率提高2%。烧结混合料成球率从初期的54%左右提到了62%左右。

2)通过一系列的技术改进、改造钒钛烧结混合料料温提高15℃。在操作上,严格冷返矿仓仓位控制在1/2左右,确保冷返矿温度稳定,从而确保了混合料料温均衡稳定;活性石灰提前加水及加热水,使活性石灰在烧结前消化放热充分,料温提高5℃,见2、3表。
由表3可见,在其他条件基本未变的情况下,烧结机主管负压下降0.27 kPa,废气温度上升2℃,终点温度提高l0℃,说明活性石灰消化器提前加水后成球性能改善,料温提高,过湿层减薄,料层透气性提高,垂直烧结速度加快,终点有所提前。
一混加热水工艺于3月l0日投入使用,热水温度可达60℃以上,料温提高10℃,日产量提高30 t,焦粉单耗下降l kg左右。
2007年11月以来,通过采取多项举措,使三烧料温有所提高,截止3月中旬,料温提高幅度达20℃以上。
3)摸索出了20%钒钛精粉烧结的一系列操作经验:
(1)配碳量对烧结矿FeO含量的影响
配碳量与FeO的关系见表4、图l,从图1可见,在其他条件不变时,钒钛烧结矿中的FeO含量随配碳量的增加而几乎成直线上升,这是由于随着配碳量的增加,烧结料层温度上升,还原气氛增强,氧化气氛减弱,有利于Fe3O4的还原。
(2)料层对烧结矿中FeO含量的影响

料层与FeO的关系见表5,在相同配碳条件下,随着料层提高,烧结矿中FeO含量上升,料层提高后,料层的自动蓄热作用增强,料层温度提高,高温时间延长,料层阻力大,通过料层的高温气流含氧量降低,还原气氛相对增强,因而烧结矿中FeO含量升高,但总的来说,料层高度对钒钛烧结矿FeO含量的影响远不如混合料配碳量的影响显著。
(3)碱度对钒钛烧结矿FeO含量的影响

不同碱度的试验结果见表6,从表6可见,在其他条件不变的情况下,随着烧结矿碱度的提高,烧结矿FeO含量降低。
碱度提高后能使钒钛烧结矿FeO含量降低的主要原因是由于熔剂用量的增加,其分解产生的CO2量增加,使料层中的氧化气氛增强,促进了Fe2+ 向。Fe3+ 的转化;其次由于熔剂配比的增加,特别是消石灰用量的增加,使混合料的粒度组成得以改善,提高了料层的透气性,使空气通过料层时的分布趋于均匀,对氧化气氛强的钒钛磁铁精矿烧结过程来说,有利于抑制FeO的生成。
在川威目前原料条件下,20%钒钛精粉的烧结矿FeO含量为8.5%,优于9.5%。钒钛精粉烧结以来在三烧开展的烧结矿适宜FeO含量的试验研究表明,烧结矿FeO含量在8%~l0%的范围内较为适宜,见表7。
由表7可见,FeO从9.45%下降到8.34%,利用系数逐渐增加,但低于8.34%后利用系数停止上升;转鼓强度超过9.38%和低于8.64%开始下降,返矿量上升,因此在目前川威原料条件的钒钛烧结过程中FeO按8.5%~9.5%控制。

3 钒钛精粉烧结效果
3.1技术经济指标改善
从16# 堆钒钛精粉配比增加到25%以来,烧结矿主要技术经济指标见表8。

由表8可见,烧结矿FeO平均含量8.48%;平均转鼓强度70.42%,小粒级24.88%,平均日产量近3700 t,利用系数1.45 t/(m2·h),达到2007年普通矿石的烧结水平。
3.2烧结矿化学成分稳定

由表9可见,烧结矿TiO2含量平均3.45%,相当于新铁料中钒钛精粉配比28%,利用系数、转鼓强度达到了普通铁矿石同类型烧结机的较好水平;配料准确性提高烧结矿R2合格率突破90%。
3.3效益测算
每月用钒钛精粉1.9万t,其效益为(791.75-624)×1.9=318万元。自攻关以来每月创效益为318万元。
4 下一步打算
1)坚持“方案科学化、操作标准化、管理精细化、一切数据化”的工作方针并推广到一烧、二烧、预配料及炼铁厂。
2)加强学习,采取“走出去、请进来”等多种方式不断提高钒钛磁铁精粉烧结技术水平。
3)进一步抓好“稳定原料、减少漏风、准确配料、稳定水分、提高料温、改善成球”的具体工作,保持较高的利用系数和转鼓强度,减少成品矿小粒级和槽下返矿率。
5 结 语
1)通过推行“四化”生产管理,强化了钒钛精粉烧结过程,在TiO2达3.45%的条件下,主要技术经济指标达到了普通烧结矿的水平,促进了川威生产管理的发展。
2)在川威现有的原料条件下,20%钒钛精粉烧结矿FeO宜控制在8.5%~9.5%范围之内。
3)活性石灰提前加水消化及加热水消化,混合料的成球性能提高2%,料温提高5℃。
参考文献
l 罗吉敖主编.炼铁学.北京:冶金工业出版社,1994
2 张惠宁主编.烧结设计手册.北京:冶金工业出版社,1990
3 甘勤,何庆莉.钒钛烧结矿适宜FeO含量的研究.云南冶金,2000.12(6):19~23
4 肖六均.攀枝花钒钛磁铁矿资源及矿物磁性特征.金属矿山.2001.1(295):28~30


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