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邯宝原料场投产初期提高混匀矿质量的实践

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邯宝原料场投产初期提高混匀矿质量的实践 刘海军 李彩银 黄俊方 李洪春 (邯钢集团邯宝炼铁厂) 摘要 邯宝原料场自投产以来,通过采取一系列措施,如改变配料工艺、采用近硅…

邯宝原料场投产初期提高混匀矿质量的实践

刘海军  李彩银  黄俊方  李洪春

(邯钢集团邯宝炼铁厂)

摘要  邯宝原料场自投产以来,通过采取一系列措施,如改变配料工艺、采用近硅配料方针、提高堆料机速度、优化流程组织、一次料场预混匀等,提高了混匀矿的产量和质量,满足了烧结对原料的需求。

关键词  混匀料  BLOCK堆料  质量  措施

1 

        邯宝原料场是公司年产726t烧结矿的配套工程,设计有火车受卸系统、汽车受料系统、一次料场、配料系统和二次混匀料场等,于2008325正式投产,设计年产混匀矿920t。投产初期,由于受设备作业率低、堆料机行走速度慢、混匀料堆积层数少等因素的制约,混匀矿质量不稳定,无法满足烧结生产要求。为此,原料场通过不断完善设计,消缺设备,优化生产,强化管理,改进原料混匀技术等,使混匀矿质量逐步提高,20094月以后,TFe±l%达到90%以上,SiO2±02%达到78%以上,为烧结和高炉增产增效作出了积极贡献。

2  提高混匀矿质量的措施

21  优化配料方式,由全品种配料改为BLOCK配料

         原料场匀矿配料原设计采用全品种配料方式,配备有12个配料圆盘和2台除尘灰输送机,配料设备数量比国内其它同类型原料场要多。采用全品种配料方式生产时,因参与配料的品种太多,主控室需频繁切换品种组织上料,在选择入槽品种、品种切换时间和品种入槽量上不能精确控制,造成动态切换料槽紊乱,进料效率低,经常出现配料室空槽待料现象,无法保证配料过程持续稳定。为此,我厂将配料方式改为BLOCK配料,实际生产中只启用8个圆盘和1台输送机。优化配料方式后,生产组织简洁流畅,配料过程稳定持续,混匀料日产量由2td提高到3td

22采用近硅入槽配料方针

         采用4BLOCK混匀堆料工艺后,为确保每一BLOCK的成分都均匀一致,每次配料前都要根据配比编制混匀料堆积计划。由于我厂使用的原料品种多,产地杂,各品种成分差异较大,因此在编制混匀堆积计划时,按照SiO2高低进行分类,采取近硅入槽配料方针。即,将所有计划参与配料的品种按成分值高低进行分类,成分相近的品种优先入同一槽进行切换。经过半年的实际操作,匀矿SiO2稳定率(±02)6190%提高到8276%,σSiO2 026降低到013,为烧结和高炉增产增效发挥了积极的促进作用。

23提高堆料机行走速度,提高堆料层数

         增加堆料层数是提高混匀效果的重要保障。邯宝原料场混匀堆料机轨道基础采用道渣,设备供电均采用安全滑触线,滑触线安装于地面胶带机的一侧。投产初期,由于地基沉降和周围原料堆积对料条的挤压,造成轨道弯曲变形,在堆料机快速行走时经常发生滑触线接触不紧密,送不上电的事故。为减少事故发生,被迫将堆料机机速由设计的2030 mmin(顺/逆行)降低到1012 mmin,由此造成混匀堆积层数减少,进而影响了匀矿质量。

         为改变这一局面,我厂聘请了专业道轨维护单位,加强道轨打道力度,增加道轨检测频度。通过近一年的维护,道轨的平整状况迅速改善。目前,堆料机行走速度已提升到1520 mmin,混匀堆积层数也由投产初期的175层增至275层,有效地改善了混匀效果(见表1)
24优化流程组织,提高生产能力

 

         投产初期,由于各设备都处在磨合调试状态,无法达到设计能力,导致系统作业率低、产量上不去。因此,优化生产组织,减少流程切换次数,降低设备因待料、调车空负荷运转时间就成了当时提高生产能力的主要措施。我厂通过全面分析料场状况,制定了流程优化措施。首先,在每次制定堆料计划时,均充分考虑货场、品种、料线的实际分布,形成每一个品种均有两条以上作业线向混匀料场输送的格局;其次,依据各个品种的槽存、维持生产时间,确定当前的最佳供料顺序和供料量。生产流程的优化,确保了供料的连续性与稳定性,为混匀矿产质量的提高提供了保障。

25提高一次料场原料预混匀效果,稳定原料成分

         在一次料场对进场的原料预混匀,能减轻其粒度和成分偏析。我厂的进场原料因产地不同分为汽车运输和火车运输两种方式;汽车运输的原料来料分散,火车运输的原料来料集中。根据这一特点,我们将汽车进场的原料在一次料场实行行走堆积;火车进场的原料在一次料场实行鳞状堆积。此举使参与混匀造堆的原料在一次料场实现了预混匀,为进一步稳定原料成分打下了基础。

26加强岗位技能培训

         我厂原料场是新建的机械化原料场,采用的是新工艺、新设备,而且半数以上的工人是新人厂的。针对这一特点,公司组织职工赴宝钢等先进企业接受岗位技能培训;邀请专家开展多项理论知识讲座;以宝钢模式为目标,结合邯宝生产实际,组织技管人员制订技术规程、操作规程和管理制度;提高生产操作人员的操作技能和管理人员的管理水平;开展以提高产量、保证质量为目标的多项科技攻关活动,形成了适应邯宝公司生产环境的一系列管理制度和操作标准,有效地服务于混匀矿的生产。同时,通过严格落实各级岗位责任制和交接班制度,提高了混匀作业效率。

3  实施效果

         通过采取上述一系列措施,邯宝原料场混匀矿产、质量逐月上升。其中,混匀矿产量由投产初期的30t/月,提高到55t/月左右;σTFeσSiO2分别由1003降低到038013,较好地满足了烧结生产需求。与此同时,烧结矿质量也得到了较大改善,工序能耗由595 kgt降到了55 kgt左右(见表2)
4   

 

         邯宝原料场投产以来,通过持续不断地采取各种措施,使混匀矿的产量和质量有了很大提高,满足了烧结对原料的需求,同时也促进了烧结矿质量改善和能耗降低。随着邯宝公司后续工序产能的逐步释放,原料场还需进一步提高生产能力。因此,有必要继续加强设备改造、优化生产操作,为烧结和炼铁提供更多、更好的原料。

延伸阅读
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关键字: 原料