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简易烟气脱硫生产实践

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简易烟气脱硫生产实践 常全海 贾晓勇 (山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂) 摘 要:公司拟以新建项目替换目前的100m2烧结机,100m2烧结机属公司计划淘汰项目,因此100m2烧结机运行时间…


简易烟气脱硫生产实践

常全海  贾晓勇

(山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂)

  要:公司拟以新建项目替换目前的100m2烧结机,100m2烧结机属公司计划淘汰项目,因此100m2烧结机运行时间最多只有2年。根据太钢实际情况需要选择一种投资少,占地小,工艺流程简单运行管理方便,能够快速实施的技术。

关键词:湿法脱硫  药剂  熟成

1  概述

烧结生产工序的SO2排放总量占到钢铁行业排放总量的50%。目前烧结行业采用了多种烧结烟气脱硫技术,因为投资、脱硫效率、运行成本、副产物处理等一系列问题,目前烧结行业脱硫还没有形成主流技术,仍处于探讨和研究阶段。

为提倡“建设资源节约型,环境友好型社会”,太原市对位于郊区的太钢烧结生产废气排放提出严格要求(50mg以下),因此对烧结烟气进行处理成为企业迫在眉睫的大事。

2  太钢100m2烧结机现状及脱硫技术选择

2.1  现状分析

l00m2烧结机设计利用系数1.25,目前利用系数1.4左右,单台烧结机烟气量为3.1×105Nm3h,烟气温度110120℃,年排SO21628t。公司拟以新建项目替换目前的100m2烧结机,100m2烧结机属公司计划淘汰项目,因此100m2烧结机运行时间最多只有2年。

    l00m2烧结机的烟气没有经过循环富集,排放系统不具备选择性脱硫的工艺条件。同时现场狭小,因此需要根据太钢特殊情况选择适当的脱硫工艺。

2.2  技术选择

根据太钢实际情况需要选择一种投资少,占地小,工艺流程简单运行管理方便,能够快速实施的技术。

根据要求我们选择了简易湿法脱硫技术。用MgOH作为吸收剂简易湿法脱硫工艺。

3  脱硫工艺及特点介绍

3.1  系统构成

烟气脱硫工程系统由以下几个系统构成:分成氢氧化镁浆液制造系统、SO2吸收系统、电气仪表控制系统等。

3.2  氢氧化镁浆液制造系统

脱硫剂为纯度90%,粒度为300目的氧化镁粉末,每一袋为一吨。MgO粉末通过单轨吊注入浆液罐,同时往浆液罐注入进水,氧化镁与进水的混合比例为8%,充分混合后通入低压蒸汽(P=0.5-0.6MpaT=190℃)将氢氧化镁浆液热到90℃左右,熟成1个小时后利用氢氧化镁浆液泵输送至烟道与烟气进行反应脱硫。

3.3  SO2吸收系统

熟成后的氢氧化镁浆液通过浆液泵输送至烟道,通过喷嘴将浆液雾化,使药剂与烟气充分接触,与烟气中的SO2反应进行脱硫。

3.4  电气仪表控制系统

脱硫系统电气仪表控制系统包括,液位控制系统、温度控制系统、压力控制系统以及变频器调整的流量控制系统,监控画面、系统报警等。

3.5  设备组成

1、氢氧化镁浆液罐(2台)

直径:4.5m

体积:80m3

液位计:1

温度计:1

2、单轨吊(1)

电葫芦:2

3、蒸气阀(2)

型号:J41H16C

形式:截止阀

材料:304

P=1.6MPaDNl00

东方锅炉(集团)有限公司

4、进水阀(2)

P=1.6MPaDNl00

5、浆液搅拌泵(2)

型号:4PWF

流量:190 m3h

扬程:25.5m

轴功率:60KW

配用功率:30KW

制造厂家:保定享通泵业制造有限公司

配套电机

型号:Y200L4

功率:30KW

电流:56.8A

转速:1470rmin

IP=44

LW=84(dB)

制造厂家:山东鲁宏电机厂

6、浆液泵(2)

型号:80UHBZK5030

流量:50m3h

扬程:30m

转速:2900rmin

功率:11KW

制造厂家:江苏南方泵业制造有限公司

配套三相异步电动机:

型号:Y160M12

功率:11KW

电流:21.8

转速:2940rmin

LW=87dB(A)

制造厂家:山东鲁宏电机厂

7、平行式双闸板闸阀

P=1.0MPa

制造厂:河北远大阀门集团有限公司

8、浆液流量计(2)

9、流量表(2)

10、变频器(1)

1l、操作电脑(1)

3.6反应原理

氧化镁浆液制造系统:

MgO+H2OMg(OH)2

SO2吸收反应:

SO2+Mg(OH)2MgSO3+H2O

SO2+MgSO3+H2OMg(HSO3)2

Mg(HSO3)2+Mg(OH)22MgSO3+2H2O

4  工艺流程图


5  应用及效果

使用过程中发现设计存在不足,为避免压头损失,对反应室结构过于简化,使气-液接触时间不充分,造成脱硫效率低,达不到设计要求。使用脱硫数据如下:


6  原因分析

6.1  在配加MgO时,当浓度大于10%时,受溶解度限制,以及MgO药剂中杂物太多,会造成管道、喷头堵塞。致使溶液不能雾化,大大缩短气-液接触时间,造成溶液浓度高,脱流效率反而下降。针对杂物多,在加药时增加过滤网,以及管道增加反吹水系统。针对溶解度低增加熟化温度。

6.2  由于系统设计过于简单,MgO作为药剂,在反应时间及反应动力不能满足系统要求。

7  整改措施

脱流工程由于设计匆忙,施工紧张,整体工艺存在诸多问题,投产后针对一系列问题,我们进行改造。

7.1  在配加MgO时,当浓度大于10%时,会造成管道、喷头堵塞。针对这一问题,我们对管道走向、倾角进行重新布置。并增加了反吹水系统。

7.2  烟道出现积水问题。针对这一问题,在请示厂后,经厂研究对大烟囱相关部位进行防腐处理。

7.3  对自动控制系统进行完善。

7.4  对外部管道进行保温处理,保证冬季能够正常运行。

7.5  针对气液接触时间短,增加烟道内喷头个数,由单排增加到双排。形成水幕增加气液接触时间。

7.6  NaOH作为药剂替换MgO,提高反应速率。

7.7  增车架号循环泵,只脱硫后回流液体实现重复利用,杜绝外排,减少浪费。

8  结论及改造后效果

通过系列改造,并以NaOH作为药剂替换MgO,在NaOH溶液浓度达到10%时进行测量,SO2排放浓度达到50mg以下,脱硫效率达到90%以上。满足生产及设计要求。

该系统改造后运行平稳,满足太钢要求,投资少,占地小,工艺流程简单运行管理方便,能够快速实施的技术。缺点时运行成本高昂,不适合新建项目建设。

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