简易烟气脱硫生产实践
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简易烟气脱硫生产实践 常全海 贾晓勇 (山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂) 摘 要:公司拟以新建项目替换目前的100m2烧结机,100m2烧结机属公司计划淘汰项目,因此100m2烧结机运行时间…
简易烟气脱硫生产实践
常全海 贾晓勇
(山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂)
摘 要:公司拟以新建项目替换目前的100m2烧结机,100m2烧结机属公司计划淘汰项目,因此100m2烧结机运行时间最多只有2年。根据太钢实际情况需要选择一种投资少,占地小,工艺流程简单运行管理方便,能够快速实施的技术。
关键词:湿法脱硫 药剂 熟成
1 概述
烧结生产工序的SO2排放总量占到钢铁行业排放总量的50%。目前烧结行业采用了多种烧结烟气脱硫技术,因为投资、脱硫效率、运行成本、副产物处理等一系列问题,目前烧结行业脱硫还没有形成主流技术,仍处于探讨和研究阶段。
为提倡“建设资源节约型,环境友好型社会”,太原市对位于郊区的太钢烧结生产废气排放提出严格要求(50mg以下),因此对烧结烟气进行处理成为企业迫在眉睫的大事。
2 太钢100m2烧结机现状及脱硫技术选择
2.1 现状分析
l00m2烧结机设计利用系数1.25,目前利用系数1.4左右,单台烧结机烟气量为3.1×105Nm3/h,烟气温度110—120℃,年排SO2量1628t。公司拟以新建项目替换目前的100m2烧结机,100m2烧结机属公司计划淘汰项目,因此100m2烧结机运行时间最多只有2年。
l00m2烧结机的烟气没有经过循环富集,排放系统不具备选择性脱硫的工艺条件。同时现场狭小,因此需要根据太钢特殊情况选择适当的脱硫工艺。
2.2 技术选择
根据太钢实际情况需要选择一种投资少,占地小,工艺流程简单运行管理方便,能够快速实施的技术。
根据要求我们选择了简易湿法脱硫技术。用MgOH作为吸收剂简易湿法脱硫工艺。
3 脱硫工艺及特点介绍
3.1 系统构成
烟气脱硫工程系统由以下几个系统构成:分成氢氧化镁浆液制造系统、SO2吸收系统、电气仪表控制系统等。
3.2 氢氧化镁浆液制造系统
脱硫剂为纯度90%,粒度为300目的氧化镁粉末,每一袋为一吨。MgO粉末通过单轨吊注入浆液罐,同时往浆液罐注入进水,氧化镁与进水的混合比例为8%,充分混合后通入低压蒸汽(P=0.5-0.6Mpa,T=190℃)将氢氧化镁浆液热到90℃左右,熟成1个小时后利用氢氧化镁浆液泵输送至烟道与烟气进行反应脱硫。
3.3 SO2吸收系统
熟成后的氢氧化镁浆液通过浆液泵输送至烟道,通过喷嘴将浆液雾化,使药剂与烟气充分接触,与烟气中的SO2反应进行脱硫。
3.4 电气仪表控制系统
脱硫系统电气仪表控制系统包括,液位控制系统、温度控制系统、压力控制系统以及变频器调整的流量控制系统,监控画面、系统报警等。
3.5 设备组成
1、氢氧化镁浆液罐(2台)
直径:4.5m
体积:80m3
液位计:1个
温度计:1个
2、单轨吊(1台)
电葫芦:2吨
3、蒸气阀(2个)
型号:J41H一16C
形式:截止阀
材料:304
P=1.6MPa,DNl00
东方锅炉(集团)有限公司
4、进水阀(2个)
P=1.6MPa,DNl00
5、浆液搅拌泵(2台)
型号:4PWF
流量:190 m3/h
扬程:25.5m
轴功率:60KW
配用功率:30KW
制造厂家:保定享通泵业制造有限公司
配套电机
型号:Y一200L一4
功率:30KW
电流:56.8A
转速:1470r/min
IP=44
LW=84(dB)
制造厂家:山东鲁宏电机厂
6、浆液泵(2台)
型号:80UHB—ZK一50—30
流量:50m3/h
扬程:30m
转速:2900r/min
功率:11KW
制造厂家:江苏南方泵业制造有限公司
配套三相异步电动机:
型号:Y160M1—2
功率:11KW
电流:21.8
转速:2940r/min
LW=87dB(A)
制造厂家:山东鲁宏电机厂
7、平行式双闸板闸阀
P=1.0MPa
制造厂:河北远大阀门集团有限公司
8、浆液流量计(2台)
9、流量表(2台)
10、变频器(1台)
1l、操作电脑(1台)
3.6反应原理
氧化镁浆液制造系统:
MgO+H2O→Mg(OH)2
SO2吸收反应:
SO2+Mg(OH)2→MgSO3+H2O
SO2+MgSO3+H2O→Mg(HSO3)2
Mg(HSO3)2+Mg(OH)2→2MgSO3+2H2O
4 工艺流程图

5 应用及效果
使用过程中发现设计存在不足,为避免压头损失,对反应室结构过于简化,使气-液接触时间不充分,造成脱硫效率低,达不到设计要求。使用脱硫数据如下:

6 原因分析
6.1 在配加MgO时,当浓度大于10%时,受溶解度限制,以及MgO药剂中杂物太多,会造成管道、喷头堵塞。致使溶液不能雾化,大大缩短气-液接触时间,造成溶液浓度高,脱流效率反而下降。针对杂物多,在加药时增加过滤网,以及管道增加反吹水系统。针对溶解度低增加熟化温度。
6.2 由于系统设计过于简单,MgO作为药剂,在反应时间及反应动力不能满足系统要求。
7 整改措施
脱流工程由于设计匆忙,施工紧张,整体工艺存在诸多问题,投产后针对一系列问题,我们进行改造。
7.1 在配加MgO时,当浓度大于10%时,会造成管道、喷头堵塞。针对这一问题,我们对管道走向、倾角进行重新布置。并增加了反吹水系统。
7.2 烟道出现积水问题。针对这一问题,在请示厂后,经厂研究对大烟囱相关部位进行防腐处理。
7.3 对自动控制系统进行完善。
7.4 对外部管道进行保温处理,保证冬季能够正常运行。
7.5 针对气—液接触时间短,增加烟道内喷头个数,由单排增加到双排。形成水幕增加气—液接触时间。
7.6 用NaOH作为药剂替换MgO,提高反应速率。
7.7 增车架号循环泵,只脱硫后回流液体实现重复利用,杜绝外排,减少浪费。
8 结论及改造后效果
通过系列改造,并以NaOH作为药剂替换MgO,在NaOH溶液浓度达到10%时进行测量,SO2排放浓度达到50mg以下,脱硫效率达到90%以上。满足生产及设计要求。
该系统改造后运行平稳,满足太钢要求,投资少,占地小,工艺流程简单运行管理方便,能够快速实施的技术。缺点时运行成本高昂,不适合新建项目建设。

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