低成本烧结的实践
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李新兵 徐扬斌 温丽霞 付俊生(安钢集团永通铸管公司) 【摘 要】永通公司烧结车间通过合理配矿、并且根据矿种的特性而采取一系列措施,综合利用钢铁副产品(炼钢污泥、重力除尘灰)等…
李新兵 徐扬斌 温丽霞 付俊生(安钢集团永通铸管公司)
【摘 要】永通公司烧结车间通过合理配矿、并且根据矿种的特性而采取一系列措施,综合利用钢铁副产品(炼钢污泥、重力除尘灰)等、配加石灰石粉等举措,摸索出了一套低成本烧结的成功经验。
【关键词】烧结 低成本 措施 实践
1.前言
安钢集团永通铸管公司作为安钢集团公司的子公司,具备烧结、球团、炼铁和铸管的完整生产工艺,炼铁系统共有1×450m3高炉和1×380m3高炉,生铁产能将达到130万吨;烧结系统共有2×39m2烧结机,年产烧结矿140万吨,基本能满足高炉正常生产需要。
去年下半年随着全球金融危急的影响,钢铁行业不容乐观,大部分钢铁企业处理限产、减产状态,受此影响,公司以降本增效为中心积极开展了各项工作,低成本烧结也就是公司追求永恒的主题。2008年下半年我们在通过合合配矿,综合利用铁铁副产品(炼钢污泥)等、配加石灰石粉等方面采取了一系列措施,有效地降低了烧结矿的成本。2009年烧结矿成本第一季度实现了820.22 元/t,比2008年下半年下降了188.63元/t 。
2.降低烧结矿的成本而采取的一系列措施并且优化配矿工艺。
3.控制进厂原料单烧吨度成本,合理配矿。
3.1 权衡待进各种含铁原料的单烧吨度价,择低进料
2008年以前,我厂所用含铁原料均是由供应部门根据其品位、价格高低、品种优劣,凭经验进行采购,而且往往是在采购到一部分粗粒度料后,其余的哪种价位低采购哪种,诸如结晶水含量的多少、烧损的大小、烧结成本的高低很少有意识的顾及,有的原料,直到进厂后,采购员都不知道其烧损量为多少,是否含结晶水,需专门再向商检单位了解。各种含铁原料的烧结成本往往相差不大,凭感觉很难做出正确判断。自2007年起烧结厂配合供应部门加强了对进厂原料的烧结成本掌控,即每进厂一种含铁原料都要进行单烧吨度价计算,做到货比三家,择低采购。具体计算步骤如下:
焦粉增加配比(百分点)=褐矿配比×(1-褐矿湿存水含量%)/﹝100×(1-混合料湿存水含量%)﹞×100%×褐矿结晶水含量/%×45
吨度价=P(各自)/烧结矿品位(各自)
通过近年来的大量计算比较和生产实践,我们认为,虽然褐铁矿类价格较低,但大都吨度价偏高。尤其是我厂所用固体燃料全部为焦粉,价格较高,固体燃耗的增加将显著影响生产成本。此外,过多使用含有结晶水的矿种烧结,还会对高炉的顺行带来不利影响。因此,我们自08年底大大减少了褐铁矿类原料的进厂和使用量,并取得了较好的节本降耗效果。2007年~2009年褐矿使用比例及固体燃耗、成本指标见表1。
表1 2008年~2009年烧结使用褐矿比例及固体燃耗、吨矿成本指标统计
|
年份 |
矿粉中褐矿使用比例% |
固体燃耗 kg/t |
吨矿成本 元/t |
|
2008 |
30~40 |
55.47 |
1008.85 |
|
2009 |
20~25 |
46.61 |
820.22 |
注:均为全厂各烧结系统加权平均值。
3.2 优化含铁原料配比结构
在节约燃耗方面,我们在配料工作中遵循四条原则:一是在低成本前提下,尽量多用磁铁矿精矿。由于其加热后产生放热反应,同时又可降低低温还原粉化率,因此在不影响烧结料层透气性的情况下,宜适当增大配比。二是软熔点高、烧损大的赤铁矿富矿粉,要控制使用量,尤其在烧结矿碱度较高的情况下,防止因大颗粒富矿烧不熔或烧结矿收缩率过大而影响烧结矿强度,使返矿率升高。三是在仓位条件许可的情况下,尽量增加含铁原料的品种,以期达到在化学成分方面补优消缺、改善冶金性能和降低软熔点的作用。四是在保证烧结矿规格的前提下,兼顾混合料粒度组成。我们一般要求,混合料中3~5mm粒级不低于40%。根据我们的经验,在烧结矿碱度为1.85倍、使用15%左右制粒效果较好的印度月坡矿或马高果阿矿和10%左右含粉末较少的高品位富矿时,混合料的原始粒度组成与制粒后粒度组成存在表2所列关系。
表2 R22.0±0.12、10%磁精矿、10%南非矿粉混合料制粒前后粒度对比
|
料别 |
<3mm |
3~5mm |
5~8mm |
>8mm |
>3mm |
H2O/% |
|
配比混合料 |
45~56 |
33~35.5 |
19~22 |
6~8.5 |
44~55 |
7.2~7.5 |
|
制粒后混合料 |
14.5~16 |
43~45.5 |
31~33.8 |
8.5~9.5 |
54.5~57 |
6.5~7.5 |
根据我们近年来对所使用过的进口粉矿的经验积累和统计分析,烧结性能较好、固体燃耗低、还原粉化指标优、在使用中配比可以达到15%以上而不影响烧结矿各项技术经济指标矿种有:巴西里奥多西矿、委内瑞拉矿、伊朗矿。使用南非矿种,虽然各项技术经济指标也较好,特别是Al2O3含量较低且十分稳定,热裂指数也很小,但其密度较大,软熔点较高,使用配比不宜超过15%。否则对固体燃耗和烧结矿物理性能均有不利影响。印度矿种作为搭配使用矿种一般制粒效果都比较好,但其Al2O3含量普遍较高,使用中配比也不宜超过20%。在劣质矿种中,澳矿中的杨迪矿、罗布河矿、库里纳比矿和印度的马高果阿矿,含结晶水均比较多,烧损量比较大,固体燃耗高,因此均不宜过多使用。有研究表明,当结晶水含量为11.01%左右时,单独烧结要比磁铁矿多耗标准煤27.8kg/t。因此,自2008年以后,我们基本上已不再购进这些矿种。
在精矿的使用方面,所进精矿中有一部分软化温度比较低,只有780℃左右,过多使用会使烧结料的熔融区间增宽,透气性变差,因此我们采取了分仓使用。控制配比在10%以下的措施,在节约固体燃耗和提高烧结矿物理性能等方面收到了较好效果。
3.3 提高石粉配加量
进入2008年下半年以来,车间开始配加低价味的褐铁粉矿。生产实践表明:随着褐铁粉矿的配入,石粉配加量突破4%,原来使用高品味的铁矿烧结时,石粉配加量一直在2%。成功的配加石粉而且通过生产实践又提高了它的配加量,这对低成本烧结起了不可估量的作用。由于熔剂在烧结生产中所起的作用不能被取代,所以从源头上降低了烧结矿的生产成本。
3.4 提高烧结料层厚度
出于褐铁矿含铁品味比较低,而结晶水又较高,车间适当提高料层厚度,由原来的450mm提高到550-600mm,使用效果表明:烧结矿转鼓比08年比07年提升1.5个百分点。
上述两项措施的实施,有效改善了烧结矿的物理性能,降低了返矿率。以影响燃耗的其它因素相对一致、指标具有可比性的08年1、2月份返矿率指标为例,两月平均冷返率为19.63%,比06年、07年平均指标分别下降了2.3个百分点和1.01个百分点。因此固体燃耗至少比06年下降0.6kg/t。
4.回收利用钢铁副产品
4.1 配加高炉重力除尘灰
我公司的高炉重力除尘灰含铁约35%,含碳约30%; 06年以前,除少量重力除尘灰被回收利用外,大都被作为废弃物处理掉,一是浪费了二次资源,二是不利于环保。06年初我们开始进行高炉灰全部用于烧结的生产试验。我公司高炉喷煤工艺所用煤粉为半烟煤,除尘灰中挥发份较高,且亲水性差,影响混合料制粒,曾一度给烧结生产带来FeO不易控制、废气排放粉尘超标等问题。我们通过合理搭配原料品种、
4.2 单独配加竖炉除尘灰
由于竖炉除尘灰是球团生产的工业副产品,品位大约为61%~62%,多年来,竖炉除尘灰一直与烧结返矿、烧结除尘灰等混合,作为杂料,配入烧结预配料中。但由于预配现场场地狭小,每天倒运量不稳定,造成杂料混匀难度较大,而竖炉除尘灰与烧结返矿、烧结除尘杰的成分差别很大,特别是其SiO2含量(6.8%),导致SiO2波动±1.0和碱度±0.2的较大波动,进而影响到烧结矿的质量,给高炉的稳定操作造成了很在难度。为些,采取单仓稳定配加方案。
通过单独配用竖炉除尘灰,每年可节约精矿5万t,这也是降低烧结矿成本的一个重要举措。
4.3 增加炼钢污泥配加量
我公司炼钢污泥的平均化学成分为TFe53.92%,SiO25.58%,、,MgO3.07%,因其粒度细、CaO、MgO含量高,具有较高的粘结性,使用于烧结后,不仅可回收利用其中铁分和熔剂性物质,而且可改善混合料制粒效果,降低燃耗。08年下半年从细处着手,进一步增加污泥配加量,从每天150吨增加到200吨,同时采取措施加强原料现场的污泥倒运、搅拌、混匀工作,对予配料杂料仓采取每倒仓、振仓,防止粘堵料现象,保证污泥的稳定边续配加,污泥品侠46%,精矿品位64%,经计算,1吨污泥约置换0.7吨精矿,因些每天200吨污泥约降低精矿消耗140吨左右;如果按精矿价格计算效益相当可观。而且污泥中含有MgO3.07%、CaO16.42%同时也可降低高镁矿和熔剂的消耗,从而解决了炼钢污泥的回收利用问题。根据08年的统计分析,使用炼钢污泥后,因烧结料透气性改善,固体燃料消耗降低了0.7kg/t,熔剂消耗降低了 等。
5.结语
5.1安钢永通铸管公司去年下半年,通过对进厂原料的单烧成本控制及综合利用钢铁副产品等措施,使固体燃耗、熔剂消耗大幅度降低,摸索出了一条综合节能路子。
5.2 通过合理配矿、严格控制混合料水份、加强除尘,以实现最大限度地使用高炉除尘灰、竖炉除尘灰和炼钢污泥,是降低烧结矿成本的有效途径。
5.3 适当配加石灰石粉代替部分石灰,可有效降低了烧结矿的生产成本。同时也大大改善了石灰配料室的工作环境。
参考文献
1.王宏启,孙亚东,韩佩津。吉林建龙烧结厂降低固体燃料的实践。烧结球团,2006,(4),48~50。
2.周传典,高炉炼铁生产技术手册.冶金工业出版社 2003(19~43)。
延伸阅读
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