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我国烧结球团技术装备水平不断提升

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我国烧结球团技术装备水平不断提升 王维兴 2010年,全国重点钢铁企业烧结矿产量为6.33亿吨。烧结机大型化取得显著成就。据统计,我国现有烧结机约1200台,其中在建和投产的180m2~660m2烧结…

我国烧结球团技术装备水平不断提升

王维兴

2010年,全国重点钢铁企业烧结矿产量为633亿吨。烧结机大型化取得显著成就。据统计,我国现有烧结机约1200台,其中在建和投产的180m2660m2烧结机有125台,其烧结面积达38590m2。近年来新建的近30台烧结机有25台大于260m2,已投产的27台大于360m2烧结机中,首钢京唐公司550m2烧结机是最大的烧结机,在建的太钢660m2烧结机可以称为国际上数一数二的巨型烧结机,采用了一系列先进的工艺技术,达到国际一流水平。目前,我国大中型烧结机面积在全国烧结机总面积之中已占有明显优势,烧结矿的质量也得到明显提高。

目前在建设的烧结机有14台,其中沙钢和宣钢的在建烧结机为550m2,在建的烧结机中大于360m2的有60台。这说明,我国加快了烧结机大型化的步伐。烧结机大型化会促进烧结质量提高、降低工序能耗、减少污染物排放,减少单位面积投资和运行成本。

烧结生产技术取得进步

烧结机漏风率降低:上世纪70年代我国烧结机漏风率在60%以上。新建的烧结机漏风率为30%左右。宝钢2号烧结机系统漏风率在30%~48%。日本和歌山185m2烧结机应用了我国研发的新技术,漏风率控制为20%。

采用一种液密封鼓风环冷机,其漏风率可降低到小于5%,可节能20%,还可取消原鼓风环式冷却机配套的一些辅助设备,节省投资。涟钢360m2烧结机和济钢460m2烧结机的环冷机漏风率仅为47%。


先进成熟的烧结生产技术:包括建立综合原料混均料坊、自动称重配料、添加生石灰、采用小球烧结、烧结机科学布料、广泛采用铺底料、燃料分加、超厚料层烧结、低温烧结、高铁低硅烧结、热风烧结、取消热矿筛、烧结矿整粒等。

烧结余热回收:开发利用余热锅炉、热管、翅片管等各种回收冷却机热废气和烧结机尾部烟气的余热回收设备,将烧结烟气用于发电,可降低烧结工序能耗。济钢、马钢、宝钢等十几个企业的110台烧结机已实现烧结余热回收,但目前烧结余热回收效率不高,约为设计能力的23。其主要原因是烟气热值和气量与发电机不匹配,且烧结生产不稳定,造成发电量不稳定。建议新建的烧结余热回收设施要具备补气功能,以保证余热发电的高效化。

烧结烟气脱硫:截至20095月我国有40多台烧结机实现脱硫,年脱硫能力为82万吨。目前,烧结烟气脱硫成熟的工艺技术有20多种。目前尚没一个标准的、适合于每个企业的烧结脱硫工艺,应根据每个企业的具体情况来进行选择。评价烧结烟气脱硫工艺技术设备好坏的标准是:脱硫效率、设备的寿命和作业率、投资和运行费用、副产品的价值和综合利用、占地、维护和操作等因素。

烧结机点火器之后的约13风箱烟气含SO2较低,温度高,可以不进行烟气脱硫,将这部分烟气回用于烧结,实现热风烧结,在提高烧结矿质量的同时降低固体燃耗。因此,烧结烟气脱硫不必是烟气全量脱硫,可以降低投资和运行费约13,提高经济效益。

球团生产技术进步显著

目前,我国球团生产能力已达22亿吨/年左右。2010年全国重点钢铁企业球团矿产量为1106亿吨。设备能力没有完全发挥的主要原因是没有合格的原料(粒度﹣200,网目>80%,品位>65%,成球性能好等)。球团矿在高炉炉料结中的比例为20(包括进口的2000多万吨/年),使高炉入炉矿品位到提高,炼铁系统的工序能耗降低。提高球团矿配比是我国炼铁炉料结构优化的大方向。

目前,链箅机-回转窑工艺装备在我国球团矿生产中占据主导地位,这是我国球团生产技术水平提高的重要标志。链箅机-回转窑工艺装备在我国球团矿生产中占据主导地位,这是我国球团生产技术水平提高的重要标志。链箅机-回转窑工艺生产的球团质量高且稳定、能耗低、成本低,在多方面优于竖炉工艺。2010年首钢京唐公司投产了400万吨/年能力的带式焙烧机,可以满足5500m3高炉对炉料质量的要求。

目前,竖炉的投资成本少,球团质量也能满足一些中小高炉对炉料质量的要求。因此竖炉尚有一定的生存空间。但是,从技术装备政策和节能减排的要求出发,应逐步淘汰落后的小竖炉。

球团工序能耗下降。2010年全国重点企业球团工序能耗为2939kgcet(烧结工序能耗为5265kgcet),其中,太钢为1638kgcet,首钢为1758kgcet,鞍钢为1983kgcet。球团工序能耗比烧结工序低13,球团含铁品位比烧结高5%,多使用球团矿是炼铁系统结构优化的重要手段之一。

配加膨润土量减少。目前,我国链箅机-回转窑工艺生产的加膨润土量为1869kgt,比2009年下降316kgt,首钢已降到1003kgt,有力地促进球团矿含铁品位的提高。首钢、鞍钢和本钢的球团矿配加膨润土量较少,含铁品位在65%以上。

设备利用系数提高。2010年,我国竖炉生产工艺的设备利用系数已达693tm2·h,其中天津瑞通为934tm2·h,南京钢铁为884tm2·h,江西联达为852tm2·h,山西中阳为838tm2·h2010年,我国链箅机-回转窑工艺设备利用系数达到1087tm2h,首钢为1383tm2·h,鞍钢弓矿-球团厂为1074tm2·h

抗压强度提高。链箅机-回转窑和带式焙烧机生产的球团矿抗压压强度高,球的质量均匀稳定。鞍钢弓矿-球团厂球团矿抗压强度为2852牛/个,宣钢为3104牛/个,首钢为2704牛/个。

提高球团矿含铁品位

国外球团矿含铁品位大多数高于66%,有的高达67%~68%。我国大多数企业的球团矿含铁品位在63%左右,个别的在60%以下。其主要原因是,我国铁矿石含铁品位低、含多组分且难筛选,造成铁精矿的品位低。我国选矿技术水平已达到国际先进水平,可以经过选矿工序实现赤铁矿品位在68%以上。但一些企业因选矿成本、金属收得率等问题,不生产高品位的铁精矿粉(成本约差20元/吨),造成高炉效能下降。这要用系统工程的方法进行科学的计算和对比,得出最佳的数据,来支撑企业的技术进步。

球团矿的含铁品位普通高于烧结矿5%。多使用球团矿可以有效地提高高炉入炉矿含铁品位,有利于提升炼铁的经济性。入炉矿品位提高1%,高炉燃料比下降15%,产量提高25%,吨铁渣量减少30kgt,允许高炉多喷吹煤粉15kgt

 

 

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