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冷轧带钢表面黑斑缺陷的成因及控制

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带钢表面的乳化液去除不干净,在退火后极易形成黑斑缺陷,严重影响带钢表面质量。分析认为有以下原因: 1、退火基板冷硬卷板型 冷硬卷板形质量会明显影响到退火加热过程中的乳化液挥发,如带…

带钢表面的乳化液去除不干净,在退火后极易形成黑斑缺陷,严重影响带钢表面质量。分析认为有以下原因:

1、退火基板冷硬卷板型

冷硬卷板形质量会明显影响到退火加热过程中的乳化液挥发,如带钢存在中浪,浪形就十分不利于层间乳化液的挥发。

2、带钢表面粗糙度

粗糙度越大,钢卷层与层界面间隙增大,有利于乳化液的挥发。

3、轧制成品道次卷取张力

降低卷取张力,增加了层与层之间的间隙,保护气体在钢卷层间流动,可保证乳化液的充分挥发。

4、乳化液挥发性

乳化液良好的热挥发性可以大大降低冷轧卷产生黑斑的几率。

5、退火工艺

退火工艺中,合理的吹氢工艺可以减轻冷轧卷黑斑缺陷。

6、带钢表面残留氯离子

漂洗时处理不干净,氯离子残余在带钢表面,会发生电化学腐蚀,会生成黑色的Fe3O4。

因此控制措施为:

1、改善冷硬卷板形

根据板形对退火后带钢表面质量的影响,退火基板轧制时应采用微边浪轧制。

2、优化工作辊粗糙度

轧机工作辊粗糙度为0.8-1.0μm较理想。

3、优化轧制成品卷取张力

卷取张力取值范围20-40Mpa较合适。

4、合适乳化液

乳化液应适当降低乳化液的浓度,尽量避免在轧制油中混入低链烃油类,以提高挥发性。奎克N680-2DPD乳化液效果较好。

5、调整轧机乳化液吹扫系统

增大吹扫压力,防缠导板气墙的间隙合理控制,确保气墙压力,防止压力不足乳化液滴落到带钢表面。

6、控制氯离子

氯离子浓度应小于20mg/L;工艺段挤干辊正常挤干,避免带钢表面残留氯离子;加快钢卷流通,避免钢卷长时间堆放,形成腐蚀,导致黑斑。

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