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转炉流程生产高品质轴承钢实践

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转炉流程生产高品质轴承钢实践采用转炉加精炼连铸生产特殊钢具有明显的技术和成本优势,具体体现在:铁水的纯净度和质量稳定性均优于废钢;采用铁水预处理工艺,可进一步提高铁水纯净度,使[…

转炉流程生产高品质轴承钢实践
 



采用转炉加精炼连铸生产特殊钢具有明显的技术和成本优势,具体体现在:铁水的纯净度和质量稳定性均优于废钢;采用铁水预处理工艺,可进一步提高铁水纯净度,使[S]≤0.005%,[P]≤0.01%;转炉配LF和RH,生产灵活性和效率高、纯净度好,适合生产低碳/超低碳、低残余元素的钢种,尤其是批量很大、合金含量较低的钢种;转炉的终点控制水平高,渣/钢反应比电炉更接近平衡;转炉钢水的气体含量低,[O]≤20ppm,[H]≤3ppm;转炉冶炼周期短,生产效率高,易于与精炼、连铸形成高效化生产。在多年转炉冶炼特殊钢的基础上,本钢于2006年新建投产一台断面尺寸350mm×470mm四流矩形坯连铸机,配合转炉流程生产高质量特殊钢。基于这条生产线,东北大学和本钢合作开发了一系列关键生产工艺技术。本文以轴承钢GCr15为代表钢种介绍试制结果。
  1 生产工艺及设备概况
  炼钢厂转炉矩形坯连铸生产GCr15工艺流程为:铁水脱硫扒渣→转炉→LF→RH→矩形坯连铸→热送特钢厂。炼钢厂的主要设备简介如表1所示。
  2 各工位生产工艺关键点分析
  2.1 转炉工位
  2.1.1保证良好的复吹效果
  1)终点碳氧积
  顶吹与复吹工艺的终点碳氧关系对比结果,如图1所示。由图1可见,在相同吹炼终点ω[C]含量下,复吹时的定ω[O]值有明显降低(平均降低了105×10-6)。这不仅降低了脱氧铁合金的消耗,而且大幅度减少了脱氧生成的夹杂物。对生产低氧洁净轴承钢非常有利。
  2)转炉吹炼终点ω[N]含量
  统计结果显示:复吹炉次终点ω[N]平均含量为23.63×10-6,顶吹炉次终点ω[N]平均含量为26.14×10-6。前者较后者的平均值略有降低(平均降低2.51×10-6)。原因在于复吹转炉在冶炼后期采用了大吹气量底吹氩气搅拌熔池,有脱氮作用。轴承钢对氮化物(如氮化钛)夹杂非常敏感,降低钢中氮含量为生产高品质轴承钢提供有利条件。
  3)终渣氧化性的控制
  统计结果表明:采用复吹工艺后,终渣ω(FeO)含量平均为12.75%,比顶吹降低4.23%。这是因为采用复吹时,由于底吹对熔池的搅拌作用,有利于防止钢渣的过氧化。虽然这对脱磷反应有不利影响,但对后续的精炼,特别是LF快速脱硫十分有利。
  2.1.2高碳品种终点中高碳出钢
  表2为增碳法和高拉碳转炉冶炼终点熔池碳氧含量测定结果的比较。从表2中可知,对于中高碳特殊钢品种,复吹转炉终点采用高碳出钢技术,降低了转炉终点熔池中钢水的氧化性。既节约了增碳剂和沉淀脱氧剂的成本,同时也减少了脱氧反应生成夹杂物的数量。
  2.2 LF工位
  2.2.1优化造渣制度
  为改善冶金效果及埋弧效果,经过实验室研究,确定最优的高碱度渣渣系。现场采用白灰+预熔型精炼渣造渣。同时,炉渣加铝球、碳粉进行扩散脱氧,分批加入保持炉渣的精炼效果。炉渣组分主要为CaO-Al2O3。
  2.2.2脱氧和合金化工艺优化
  为了控制合适的钢水酸溶铝含量,炉后采用大块的铝锭进行脱氧操作,以稳定铝的收得率。为控制钢中的Ti含量,转炉出钢时采用单独采购的低钛高碳铬铁进行合金化。
  应用石墨粒代替碳粉增碳,提高炉后增碳剂的用量,减少LF精炼过程的碳调整量。这样一方面提高了LF精炼效率,另一方面也减少了增碳过程钢水中氮气和氢气的吸入量。
  2.3 RH工位
  RH工位主要是保证足够的真空度以及真空保持时间,提高脱气效果。在100Pa以下保持15min以上。在RH钢水循环过程中,将化学成分调整至目标值。保证RH循环时间大于25min。当温度合格后,负压破真空,保证软吹氩搅拌15min以上。
  2.4 连铸机
  中间包包盖要密封好,并向中间包内吹氩气保护浇注;中包渣要勤加,严禁钢液面裸露。做好长水口密封工作,严禁钢包下渣,控制好停浇吨位(按中包液面400mm)。严格按中包过热度控制拉速,拉速范围为0.46-0.50m/min;电磁搅拌电流550Ams;根据过热度、拉速对各流采用轻压下。
  3 试验结果及分析
  将350mm×470mm矩形坯轧制成Ø130mm热轧圆钢进行分析,GC15钢的化学成分符合内控要求,残余元素含量远比标准要求低。最终成品的全氧含量达到8×10-6,满足了标准的内控要求。
  3.1 有害元素的控制
  3.1.1钢中ω[S]的控制
  图2 为钢水中硫含量在各个工位的变化情况。从图2中可以看出,经过铁水预处理后将铁水中的硫含量降低到了较低的水平(0.003%),使得后续冶炼过程对硫的控制相对容易。虽然经过转炉冶炼出现了大量回硫。但经过LF精炼,钢水中的硫含量最终控制到0.001%。
  3.1.2钢中ω[P]的控制
  图3为整个流程中钢水中P含量的变化。从图3可以看出,P元素的控制关键在于转炉过程有效脱磷,以及精炼过程控制钢水回磷。由于转炉冶炼终点中高碳出钢,使得终点钢水的氧化性降低,因此对转炉冶炼前期的脱磷效率提出了更高的要求。实际生产中根据不同的铁水初始磷含量,选择单渣法或双渣法,提高转炉冶炼前期的脱磷率。
  3.1.3钢中ω[Ti]的控制
  近年来,随着冶炼和精炼技术的进步,轴承钢中的氧含量越来越低。在极低氧条件下,钢中钛的含量对于轴承钢疲劳强度的影响开始受到广泛的关注。冶炼过程中各工序ω[Ti]变化如图4所示。由图4可见:经过转炉出钢、合金化、加铝脱氧、加石灰及精炼渣进行顶渣改质操作后,到LF前钢水中ω[Ti]仅为12×10-6,但是经过LF精炼,钢水中ω[Ti]增加很快,达24×10-6。分析认为,钢水中的钛主要来自两个方面:一是合金化过程铬铁合金带入;二是钢水中的铝还原炉渣中的钛的氧化物。RH循环过程加铝后ω[Ti]微量增加,RH结束时略减少。而钢液浇铸过程中ω[Ti]基本无变化。因此,控制LF精炼过程增钛是关键。
  3.1.4钢中ω[Ca]的控制
  铝酸钙夹杂物(D类夹杂物)对轴承钢的疲劳寿命影响很大,因此对于轴承钢来讲,钙是有害元素。冶炼过程中钢水ω[Ca]含量的变化如图5所示。由图5可见:在LF精炼过程中,钢液有明显的增Ca现象,这与高碱度、高还原性顶渣有关。RH循环及软吹氩,钢中ω[Ca]含量大幅度降低,仅为2×10-6。铸机浇注过程ω[Ca]无变化。试验表明:LF精炼过程有增ω[Ca]现象,通过RH处理可降低钢中ω[Ca]。
  3.1.5钢中ω[N]的控制
  冶炼过程中ω[N]变化如图6所示。由图6可见:LF前钢水ω[N]较高,这与转炉补吹、出钢合金化、增碳剂带入等因素有关。LF精炼增ω[N]为22×10-6,增[N]量较大。RH循环36min后降至ω[N]=25×10-6,脱氮率为41%。说明LF电弧加热、底吹氩、合金化、增碳等操作有增ω[N]倾向,而RH钢水循环脱气能明显降低ω[N]。因此,要充分利用RH脱氮功能。铸机中间包几乎ω[N]无变化,表明铸机中间包保护浇注效果好,增ω[N]不明显。
  3.2 成品高倍和低倍检验
  Ø130mm热轧圆钢低倍、夹杂物、碳化物和脱碳检验结果表明:低倍的三项检验指标均合格,但中心疏松级别较高,偏上限;夹杂物检验符合BX550-2007及GB/T 18254- 2002标准要求。碳化物和脱碳检验结果的三项指标均达到标准要求。
  4 结论
  1)试验炉次GCr15钢的化学成分全部达到标准要求,其中有害元素ω[Ti]=25×10-6,ω[Ca]=2×10-6,ω[O]=8×10-6,ω[N]=38×10-6,ω[H]=0.8×10-6,均优于GB/T18254-2002标准要求,满足瑞典SKF标准SKF D33的要求。
  2)Ø130mm热轧圆钢低倍、夹杂物、碳化物和脱碳检验均符合BX550-2007和GB/T 18254-2002标准要求。
  3)转炉流程生产GCr15过程中,转炉工位重点是提高前期造渣脱磷效率,终点控制钢水较低的氧化性;LF工位重点是保持炉渣强还原性,以及避免增ω[Ti]和增ω[N];RH重点是充分循环脱气及软吹氩搅拌;连铸机重点则是保护浇注。
表1  炼钢厂的主要设备简介
设备名称 设备参数及功能
铁水脱硫 脱硫粉剂为钝化镁粉,喷吹速度8-14kg/min,镁粉消耗0.61kg/t。
复吹转炉 顶底复吹转炉,公称容量150t,副枪自动化炼钢,供氧时间14-16min,挡渣标挡渣。
LF 电极旋转式双工位150t LF,变压器容量35MVA,升温速度1-5℃/min。
RH 单工位RH-TB,六级真空泵,67Pa时抽气能力为600kg/h,吸嘴内径600mm。
矩形坯
连铸机
弧形连铸机,四机四流,断面350×470mm,中包容量32t,拉速0.46-0.50m/min。
 
表2  转炉冶炼终点碳含量控制比较
  增碳法 高拉碳法
终点碳含量,% 定氧值,×10-6 终点碳含量,% 定氧值,×10-6
波动范围 0.07-0.11 316-865 0.34-0.59 68-122
平均值 0.09 460 0.47 96
 
 
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关键字:转炉 流程 生产