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莱钢高炉加强入炉原燃料管理护炉技术

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1)实施原燃料筛分过程监控技术。高炉冶炼是煤气流上升和炉料下降的逆向过程,料柱透气性差,易导致炉内压差升高,炉料下降受阻,造成高炉难行。为此,做好入炉料的筛分。增加振动筛自清理设…

1)实施原燃料筛分过程监控技术。高炉冶炼是煤气流上升和炉料下降的逆向过程,料柱透气性差,易导致炉内压差升高,炉料下降受阻,造成高炉难行。为此,做好入炉料的筛分。增加振动筛自清理设置使筛网能在线自清理,自清理时间≥30s;降低给料机的给料速度(矿石≤3.5t/min,焦炭≤1.2t/min)来控制过筛的料层厚度和过筛时间;在焦炭筛子顶部加挡皮以增大焦炭过筛面积。上述措施将<5mm的入炉烧结矿控制在2%以内。

2)焦炭分级入炉。为了实现焦炭分级入炉,将大焦炭筛筛网尺寸由20mm扩至25mm,并增加振动筛自清理设置,在筛网上部加挡料板,使焦炭均匀地分布在筛网面上,最大限度地筛除<25mm的焦粉,筛下焦粉通过12mm的焦丁筛回收,将过筛的焦丁同矿石一起混装入炉,既改善料柱的透气性,又不会造成焦炭浪费,既保证高炉的稳定顺行,又能提高焦炭的利用率。

3)优化炉料结构。莱钢6#高炉的原料特点是高碱度烧结矿+酸性球团矿+块矿的炉料结构,随着矿石资源的紧缺,入炉料的综合品位逐步降低,渣比由原来的320kg/t升高到340kg/t。通过适当调整烧结矿品位与碱度的关系,把酸性球团矿的配比维持在(25±3)%,既降低了因球团矿在炉内热爆引起的煤气压力差高,又可把渣比控制在<340kg/t,从而降低高炉的渣量和热量消耗,炉缸的工作状态也得到改善。

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