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邯钢3200m³高炉无计划休风炉况快速恢复实践

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邯钢3200m3高炉无计划休风炉况快速恢复实践 杨守慧,高远 (河北钢铁集团邯钢公司,河北邯郸056015) 摘要:邯钢3200m3高炉因突发设备故障被迫无计划休风近84h,通过优化复风方案,合理控制各…


邯钢3200m3高炉无计划休风炉况快速恢复实践
杨守慧,高远
(河北钢铁集团邯钢公司,河北邯郸056015)
摘要:邯钢3200m3高炉因突发设备故障被迫无计划休风近84h,通过优化复风方案,合理控制各项操作参数,复风后47h快速恢复到正常生产水平,取得良好效果。
关键词:高炉;无计划休风;快速恢复
邯钢东区3200m3高炉设有4个铁口,32个风口,炉体采用全冷却壁的薄内衬结构,炉缸、炉底为炭砖-陶瓷杯结构。采用皮带上料、PW并罐无钟炉顶,干法布袋除尘,环保INBA渣粒化处理系统。该高炉在2009年7月6日开炉,实现了9d快速达产并保持长期稳定顺行。各项经济技术指标稳步提升,两个月后利用系数达到2.3t/(m3·d)以上,焦比360kg/t,煤比140kg/t。
2009年9月10日因上料设备突发故障造成3200m3高炉被迫无计划休风,休风时间长达83h 54min。因为是上料系统故障,高炉无法添加休风料,但通过制定合理的复风方案,优化复风操作,9月14日复风后47h炉况就完全恢复正常。
1无计划休风过程
休风前炉况稳定顺行,生铁[Si]0.35%~0.4%,铁水温度1500℃左右,渣铁流动较好。休风前主要操作参数及指标列于表1。
9月10日20:09因矿槽中间斗脱落砸断主皮带,造成高炉突然不能上料,被迫减风。因炉内还存有大量渣铁未出,减风速度太快造成多数风口灌渣。20:30高炉打开铁口,20:35风压减至30kPa维持出铁,2h后于22:36铁后休风。
休风后料线深5m(正常料线1.8m),观察料面形状中心漏斗已不太明显,长时间的慢风和亏料导致煤气分布改变,煤气利用恶化,容易造成复风初期渣铁热量不足,出铁困难而影响炉况恢复。因此休风后立刻组织更换灌渣风口,将风口全部密封,防止休风期间空气进入炉内和焦炭反应,造成风口区域焦炭变碎和生成熔融渣铁Ⅲ,影响炉缸渗透性,威胁风口安全。为保存炉内热量,降低炉缸、炉体冷却强度,调整高炉冷却系统水量为正常控制值的50%。
2复风方案制定
考虑高炉开炉生产时间仅有2个月,炉况仍然处在逐步强化和摸索阶段,此次无计划休风又有时间长、休风前炉温及热量偏低、低风压下出铁不理想及休风前未减负荷等不利因素,为了实现复风后炉况能够快速恢复并避免烧坏风口,炼铁部非常重视此次复风操作,详细制定了复风方案中各项操作方针和操作制度。
2.1焦炭的添加及负荷确定
添加复风料的原则是减少集中加焦,主要调整焦炭负荷补充热量,避免集中加焦下达后造成生铁含硅大幅升高和波动[2],有利于加快后期的炉况恢复。根据此原则确定复风时集中加焦45t,焦炭负荷由休风前的4.3t/t退至3.1t/t。炉况恢复前期,控制综合负荷较休风前正常炉况轻0.2t/t,随着渣铁热量的提高和流动性好转,铁水温度达到1450℃后,及时加重焦炭负荷和综合负荷。
2.2料制确定
复风后布料制度维持休风前正常生产时期的布料矩阵,不作调整,保持气流分布的连续性和稳定性。为提高炉况恢复过程料柱透气性,增加炉况顺行,并根据炉况接受能力复风时将矿批退到70t,以适当增加中心及边缘两股煤气流分布。
考虑到此次休风时间较长,造成炉缸亏热,为保证复风后渣铁流动性,复风矿批中配加了萤石,配加量按炉渣中(CaF2)质量分数4%~5%控制。
2.3送风制度的确定
均匀堵12个风口,开20个风口送风,送风风口面积0.2653m2。为有效消除风口破损,保证风口前生成的渣铁及时渗入炉缸,复风初期按正常风量50%控制,保证合理的风速和鼓风动能,吹透中心,以实现炉缸煤气合理分布。
确定后期开风口的原则:炉况接受风量;探尺工作正常,下料均匀,不偏尺;炉温合适且铁水物理热大于1460℃;炉缸热量充足;炉前出渣铁正常;风量严格按标准风速不超过250m/s控制,净焦下达后视炉温及物理热可开加湿10~15g/m3,控制理论燃烧温度小于2300℃[3]
2.4出铁的确定
长期无计划休风恢复过程中,炉缸堆积大量凉渣凉铁,炉缸工作不均匀活跃,送风后炉前要积极组织出铁,高炉引煤气后开始出第一次铁,之后确保零间隔出铁,以尽快排出凉渣铁,确保有效消除风口破损,实现煤气流的合理重建、炉料均匀下降,加快炉况恢复进程。
3复风炉况恢复过程
3.1复风前期操作和出铁情况
9月14日10:30高炉复风,起始风量1100m3/min,全风温作业,起始950℃,随着热风炉烧炉逐步正常,风温逐步自行提高。11:40高炉全引煤气,风量提高到2900m3/min。12:30打开铁口,因为休风时间过长并且没有轻负荷休风料,炉缸严重亏热,铁水温度仅有1350℃,渣铁黏稠,铁口通道频繁出现堵塞现象,流速过低,炉内生成渣铁无法及时排出。高炉接受风量能力差,透气性指数下降,风量逐步萎缩至2400m3/min,风口工作不活跃,极有可能会引发悬料和风口破损事故。针对该状况决定打开另一铁口,采用双铁口同时出铁,并组织炉前使用开口机钻杆不定时对铁口孔道进行捅钻,保持铁口孔道通畅,增加凉渣铁的排出速度。在不间断的出铁4h后,渣铁热量和流动性好转,风口工作活跃度提高,高炉风量开始回升。为保证出铁制度的正常,5h后先堵了一个铁口,为保证维持高炉良好的透气性,后续出铁坚持采用重叠出铁,两个铁口轮流出铁,先开后堵。
3.2开风口加风情况
在渣铁流动性和高炉透气性好转的情况下,为了加速轻负荷料的下达和加热炉缸,16:00开始谨慎的开风口作业,同时有节奏的逐步加风,23:00风量加到4000m3/min,标准风速达到240m/s,基本恢复到正常生产时期的控制水平。此时复风轻负荷料基本下达风口,铁水温度已经上升到1450℃以上,渣铁排放非常流畅,随后决定加快了开风口速度,并按每开一个风口增加180m3/min风量的节奏加风。15日13:00风量达到5100m3/min,开始富氧。16日9:00风量5900m3/min,实现全风作业。12:40捅开第32个风口;至此高炉各项操作制度和操作参数已全部恢复到正常生产水平。复风后主要操作参数列于表2。
3.3炉温与后续焦比调整情况
送风后集中加了2罐焦炭,总计45t。后续料焦比增加了172kg/t为550kg/t,为全焦冶炼水平。11:15全引煤气后开始喷煤补充热量,铁后焦比减至500kg/t(复风后20.5批料)。14批料后,减焦比至450kg/t。27批料后,减焦比至400kg/t。复风初期铁水热量低,流动性差,随轻负荷料下达,铁水物理热逐步上升,由于此次复风料没有采取集中大量加焦的模式,炉温控制的非常理想,在轻负荷料下达的前后,依据实际炉况和炉温发展趋势,通过提前增加加湿量和减少喷煤量的小幅度调整,稳定综合负荷,炉温没有出现大幅度反热和波动现象,生铁[Si]相对稳定,铁水物理热稳步提高,详见表3。随着后续焦炭负荷料逐步加重,再以其对应的缩减加湿和增加喷煤,保持理论燃烧温度和综合负荷稳定。复风40h以后,综合负荷已基本接近正常生产水平,炉况稳定、炉温正常,高炉已具备进一步降低焦比、增加喷煤的炉况基础条件。
3.4装料制度调整情况
复风后矿批退了8t为70t,保持原炉料结构和布料矩阵不变,炉料配比仍为:烧结矿73%;自产球团19%;南非块矿8%,每批料带萤石0.85t,布料矩阵为:O C,理论计算按[Si]为0.7%校核碱度1.1。复风时亏料线较多,雷达探尺显示料线6.2m,对布料角度进行动态调整,当料线大于4m,矿、焦角位手动同收4度,当料线达到3m以内,改为程序自动收角,每高于设定料线(1.8m)0.4m就自动同收1度,矿、焦各环位上圈数不动,最大程度的保持炉内炉料分布的稳定性。送风初期炉子风量低、料速慢,平均1.5~2批/h。随着渣铁排放情况好转和风量上升,下料速度逐步提高,处于稳定气流和提高煤气利用率方面的考虑,以稳定料速在5.5~6批/h为原则逐步加大矿批。15日19:00风量5450m3/min,料速稳定,铁水物理热达到1519℃,渣铁流动性良好,矿批加至77t,同时去除料制中的萤石,减少渣量,为高炉快速强化创造条件。
4结论
1)大型高炉的长期无计划休风,休风前不能集中加焦并减轻焦炭负荷,复风后可适当集中加焦但不能过多,应以调整正常料制中的焦炭负荷为主,不仅避免集中焦下达后造成铁水硅素大幅反弹,而且后续为炉缸提供充足热量,对加快后期炉况的恢复有利。
2)根据休风时间要设计好复风后送风面积及起始风量,开风口加风应以稳定风速为原则,保持风口燃烧带的稳定。
3)复风后积极组织炉外出铁,及时排出炉缸积存凉渣铁,有效消除风口破损。
4)复风后结合引煤气、顶温、煤气利用率、风温水平和出铁实际情况合理控制减焦比、加负荷的节奏,匹配好炉温与减焦比幅度,减少炉温波动。
参考文献:
[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2002.
[2] 马金芳,陈辉,余晓波,等.关于高炉低硅冶炼的探讨[J].中国冶金,2008,18(9):31.
[3] 吴胜利,贾国利.高炉理论燃烧温度计算的研究[J].钢铁,2008,43(9):16.
 

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