1350m3高炉优化基本操作制度实现节焦增铁
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雷有高 张万明 魏功亮 【摘 要】对重钢1350m3高炉在原燃料质量不断下降的不利条件下的高炉操作,生产组织管理,进行了总结归纳,对基本操作制度进行优化,使高炉的各项技术经济指标不断…
雷有高 张万明 魏功亮
【摘 要】对重钢
【关键词】高炉 优化 基本 操作 制度
1.概述
重钢
|
项目 年份 |
产量 t |
利用系数t/m3d |
风温 ℃ |
入炉品位 % |
综合焦比 Kg/tFe |
喷煤比 kg/tFe |
休风率 % |
冶炼强度 t/m3d |
|
2006年 |
884915 |
2.361 |
1094 |
56.13 |
527 |
61 |
1.62 |
1.204 |
|
2007年 |
1163140 |
2.479 |
1160 |
55.32 |
514 |
108 |
1.98 |
1.239 |
|
2008年 |
1220370 |
2.593 |
1175 |
55.21 |
509 |
123 |
1.51 |
1.276 |
(注:08年5月汶川大地震导致休风40小时)
2.加强槽下筛分管理,减少原料末子入炉
因矿石炉品位下降,渣量增大,高炉下部透气性变差,故搞好槽下筛分,减少原料末子入炉对改善高炉料柱透气性,提高高炉接受风量的能力,保持高炉顺行显得至关重要,为此,采取了以下措施以减少原料末子入炉。
2.1 调节料仓闸门,给料机振幅角度等参数,减薄矿层,提高筛分效率,经过较长时间的调整,筛一称量斗的时间控制在3~4分钟比较适宜,低于3分钟、入炉末子量就会增多,大于4分钟会影响上料速度,通过加强筛分,烧结矿入炉末子量从7~9%降至1.5~2.5%,极大的提高了料柱透气性,有利于高炉增加风量,保持顺行。
2.2 勤打筛子,清理筛孔堵塞,保持筛分效果,因块矿、球团矿堆放在露天,末子较多且湿,容易堵塞筛孔,因此规定槽下每个班必须检测筛分组成,发现堵塞筛孔必须及时打干净,由工长负责检查签字认可,虽然工作量相当大,但保持了非常好的筛分效果,为高炉创造良好的条件。
2.3 加强入炉原料质量监控,做到心中有数,工长必须每班到槽下2~3次检查各种入炉原、燃料的情况,包括粒度组成、末子量,筛分效果,焦碳含水变化等,根据这些情况及时调整,以减少原料波动带来的不利影响。
3.下部送风制度的调节
3.1 风口面积决定了在一定风量下的风口风速,对煤气在炉缸的原始气流分布有重要影响,是炉缸活跃高炉顺行与否的根本基础,在高炉冶炼行程中占有主导地位,本高炉是矮胖型多风口(Hu/D=2.42,22个风口)要求有较高的风速及较大的鼓风动能,以利吹透炉缸中心,活跃炉缸,保持高炉长期稳定顺行。
本高炉适宜的风口风速经历了较长时间的探索,经过10多次增大或缩小风口面积的实践,逐步认识到提高风速的重要性,并且吃尽了风速不足,炉缸不活、高炉顺行脆弱的苦头,2006年下半年风口面积
3.2 风口布局的调整
炉缸工作状态不仅要求活跃,而且要圆周均匀,才有利炉气流在炉腹横切面积均匀分布,保持炉料均匀下降,炉型规则合理,由于热风总管与热风围管连接的单边性及铁口排放渣铁较其它区域活跃等客观因素容易导致风量在风口园周分布不均而引起炉缸工作不均匀,容易出现煤气流局部过份发展,局部边沿过死,两根探尺深度差达
3.3 风口二套上翘的调整
由于在砌筑炉缸风口二套砖孔时,膨胀缝未留足,开炉后,砖体受热膨胀,缓慢将二套向上顶,导致风口二套中心线朝上翘5~10度,2007年12月份发现风口二套不同程度的严重上翘,导致吹向炉缸下部的风量大幅度减少,而大量朝斜上方吹,减弱了风口煤气流对炉缸渣铁的机械搅拌和热量传递作用,出现炉缸边沿和中心均有堆积现象,2008年3月较严重时半个月烧坏6个风口小套,为此多次利用休风机会全部更换了共22个风口二套,并安装部分斜8度的风口小套,逐渐消除了这一影响。
3.4 上部装料制度的调节
为充分发挥无钟炉顶布料灵活性强的优势,2006年7月本高炉由单环布料变为多环布料,两年以来,进行了无数次布料方案的探索,取得了改善高炉顺行和提高煤气利用的显著效果,重点是改变观念,突破禁区,大幅度提高矿焦角,搭建合理的焦碳平台,矿石分布接近炉墙,并且在各环分布上提高边沿的矿焦比,减少内环矿焦比,抑制边沿气流发展,打通中心煤气通路,2007年1~6月份处于探索阶段,重点在维护炉况顺行的框架内,担心边沿重而采用较小矿焦角,基本在
矿批增大使矿层增厚,边沿和中心同时加重,改善了矿石与煤气的接触条件,有利于提高煤气利用降低焦比,但同时又使煤气上升的阻力增大,不利于顺行,要寻找既有利炉况顺行又提高煤气利用的矿石批重,必须根据重钢的原燃料条件在生产实践中探索,经过两年多的调整,矿批由28吨增至现在的34.5吨,比较适应,今后随着原燃料条件的改善,矿批还有上升空间。
对软水密闭循环的高炉冷却系统,5~7层铜冷却壁的冷却制度调节,经历了由大到小的调节过程,开炉初期水量很大,达3600t/h,发现铜冷却壁的温度长期偏低特别是重点关注的炉腹区域(第5层)<
高炉热制度要求有充足的物理热及力求炉温稳定,是保持高炉稳定顺行的基础,本高炉是碳砖炉底陶瓷杯炉缸结构,加上铜冷却壁,导热系数均非常高,很忌讳出现低炉温,容易导致炉缸堆积和炉墙结厚,同时由于长期使用5%的钒钛球团矿及烧结中含有钒钛料入炉,炉温偏高容易形成炉缸热结,炉温控制的范围较窄,在操作上要求[si]控制在0.40~0.5%,[Ti]<0.25%,实行定温调煤,密切关注焦碳水分变化,勤看风口,渣铁变化,在喷煤故障突然停喷的情况下,如何控制料速,补多少焦等,使热制度相对稳定[si]平均在0.45%左右。
高炉日常造渣制度调节主要是二元碱度的控制,2006~2007年,炉渣碱度控制在1.10~1.15渣中氧化镁9.5%左右,炉渣流动性好,2008年,因焦碳硫份升高,为保生铁质量,二元碱度提至1.15~1.18,炉渣流动性下降,如遇炉温波动炉温偏低,很容易造成炉缸堆积,因此2008年4月份开始,采取不定期的酸料洗炉的方法,每次集中加入取消烧结矿的炉料,形成酸性物稀释大量的碱性炉渣,既不影响产量、焦比,又能得到非常显著的洗炉效果。
在上述高炉基本操作制度不断优化的情况下,高炉稳定顺行,可通过提高炉顶压力来增加入炉风量,达到强化冶炼的目的,开炉以来炉顶压力逐步提高,2008年顶压达到162kpa,在国内同类高炉中属较高水平,相应风量增至
4.不断提高喷煤比,实现高风温,富氧喷煤
高喷煤比、富氧,高风温是炼铁技术进步的重要标志是降低焦比,提高生铁产量,实现强化冶炼的重要手段。
4.1 不断提高喷煤比
本高炉喷煤系统未与高炉建设同步,开炉后该系统移植老四高炉的喷煤系统装置,能力很小,最大喷煤
4.2 使用高风温
4.3 富氧鼓风
本高炉风机能力富足,不需要过多增加富氧来跑料,主要靠增加风量跑料,富氧的目的在于提高风口理论燃烧温度,强化煤粉在风口的燃烧,增加煤粉置换比,故本高炉富氧选择在比较经济的范围0.8~1.2%。
5.加强炉前渣铁排放,为炉内创造良好条件
本高炉出铁系统为双出铁场,无渣口,渣铁放不好,会出现风压高,风量减少,料速大幅度减慢,矿石品位下降后,渣量增大,这个影响更突出,是高炉生产的限制性环节,主要采取以下措施
5.1 每天放铁炉数由12炉增为15炉,定时打开铁口。
5.2 东西铁口一边一炉轮流放,放铁间隔时间由50分钟逐渐降至40分钟,2008年降至30分钟,这方面厂调、公司和运输部作了大量的协调和优化运输方案,保证了摆罐正点。
5.3 加强铁口维护,保持铁口深度2.2~
5.4 创造好外部条件,主要针对钻杆、钻头、堵泥、炮嘴等质量问题,经常与有关部门联系商讨解决办法,以提高质量,满足生产要求。
5.5 加强炉前泥炮,开口机操作维护,保证设备正常运行,满足生产需要。
5.6 水渣系统为嘉恒法,该系统运行可靠性较差,故障率高,容易发生突然停转导致堵死的情况,被迫放红渣,经过摸索规律,找出薄弱环节加以整改并强化操作协调管理,该系统基本能满足生产需求,运转率达99%以上。
通过上述措施,炉前渣铁排放趋于正常,满足了生产要求,为高炉操作创造了条件。
6.结语
6.1 本高炉在原燃料质量不断劣化的不利条件下,各项技术经济指标不断上台阶,取得较好冶炼效果。
延伸阅读
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