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十一高炉布料制度调整实践

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谢明辉 杨维元 1 引言 1高炉基本炉料品种是,烧结矿为分厂 1 号机碱度 2.15 烧结矿;球团有两种,分别是自产球团 和矿业公司的弓二球团;焦炭也是两种,分别是干熄焦和湿焦。由于全厂…

谢明辉 杨维元

1 引言

1高炉基本炉料品种是,烧结矿为分厂 1 号机碱度 2.15 烧结矿;球团有两种,分别是自产球团 和矿业公司的弓二球团;焦炭也是两种,分别是干熄焦和湿焦。由于全厂原料平衡问题,原料品种经常变化,尤其是球团品种和干熄焦比例变化频繁,由于干熄焦与湿焦在冷态强度和热态指标存在较大差异,以及自产球团与弓二球团在粒度组成与冶金性能存在差异,在炉料品种和干熄焦比例发生变化后,炉况顺行受到影响。为改善高炉顺行,在布料制度操作方面进行一系列改变,最终确定抑制边缘、发展中心的布料制度。

2 布料制度调整过程

12008 9 2 日~2008 10 14

在此期间,9 2 日~10 4 日球团为自产球,10 4 日~10 9 日后为弓二球,10 9 后改回自产球;9 2 日~9 18 日干熄焦比例为 50%,9 19 日~10 14 日干熄焦比例为 33%,布料制度为。该布料制度下高炉操作参数和技术指标见表 1

1 操作参数和技术指标

 

风量

m3/min

风压

kPa

利用系数

t/(m3.d)

炉顶温度

炉喉温度

炉顶压力

kPa

压差

Kpa

4000-4200

300-340

2.1-2.5

120-170

140-210

150-180

150-160

中心温度

边缘温度

富氧率

%

入炉焦比

kg/t

煤比

kg/t

焦丁比

kg/t

综合焦比

kg/t

450-550

80-110

1.8

350-380

125-140

25-35

490-500

在此期间,炉腹到炉身下部铜冷却壁温度,9 月份基本在 35℃~45之间波动,上旬渣皮脱落比较多,平均每天 35 次,中下旬逐渐减少,平均每天 12 次,10 10 日后温度波动逐渐加剧,渣皮脱落现象增加至每天 5-8 次,主要发生在东侧第 3 段和第 4 段。铸铁冷却壁,炉身中部第 11 段~ 13 段温度在 70℃~250之间波动,炉身上部第 14 段和 15 段温度在 80130℃之间,波动较小。 炉温波动较大,低炉温次数增多,9 月份铁水[Si]含量小于 0.3% 29.4%,返热时顺行不好,一般 都要减风 300400m3/min,但煤气利用较好,操作焦比 485500kg/t 之间。

从高炉顺行情况看,9 月上旬顺行较差,发生 2 次悬料异常,9 月中下旬顺行总体较好,但偶尔 也会出现崩料、管道等异常炉况,10 4 日球团改为弓二球以后,7 日开始顺行状态明显变差,8 日发生悬料异常,而且炉况恢复比较困难,9 日被迫休风堵 4 个风口,并改回自产球。

22008 10 14 日~2008 11 7

由于在 10 8 日~10 14 日期间高炉顺行不稳定,发生了 1 次悬料、2 次崩料事故,将装料制度进行了调整,保持矿的制度不变,减少中心焦炭的环数,主要采用了以下 2 个装料制度,分别是                  。球团为自产球团,干熄焦比例为 33%,布料制度调整后高炉操作参数和技术指标见表 2

2 操作参数和技术指标

 

风量

m3/min

风压

kPa

利用系数

t/(m3.d)

炉顶温度

炉喉温度

炉顶压力

kPa

压差

Kpa

3800-4100

285-310

1.8-2.2

160-190

160-190

140-160

140-150

中心温度

边缘温度

富氧率

%

入炉焦比

kg/t

煤比

kg/t

焦丁比

kg/t

综合焦比

kg/t

550-650

110-140

1.2-1.4

380-400

120-140

20-25

500-520

布料制度调整后,风量减少 100300m3/min、不接受压差,悬料、崩料、管道次数增加,10 15 日~11 7 日由于顺行差减风 16 次,炉顶温度和炉喉温度都有所上升,煤气利用率变差,操作 焦比升高,综合焦比升高 1015kg/t,达到 510520kg/t

炉腹到炉身下部铜冷却壁温度在 3550℃之间,波动幅度加大,渣皮脱落平均每天 5-8 次,同时冷却水温差呈现周期性波动,平均 34 小时波动一次,炉身中部第 11 段~第 13 段铸铁冷却壁温度在 60℃~250之间,波动增大,说明煤气流分布不稳定。

32008 11 7 日~2008 11 27 由于近期炉况顺行明显变差,因此对装料制度进行大幅度调整,主导思想以发展边缘煤气流维持高炉顺行,对焦炭制度只做微调,减少边缘布矿圈数。先后用了以下装料制度。

在此期间,炉料品种不变,布料制度经过频繁调整后高炉操作参数和技术指标见表 3

3 操作参数和技术指标

 

风量

m3/min

风压

kPa

利用系数

t/(m3.d)

炉顶温度

炉喉温度

炉顶压力

kPa

压差

kpa

3700-4100

280-320

1.7-1.9

190-230

190-270

145-175

145-155

中心温度

边缘温度

富氧率

%

入炉焦比

kg/t

煤比

kg/t

焦丁比

kg/t

综合焦比

kg/t

600-700

160-180

0

360-385

125-150

20-30

500-520


 

11 20 日前,高炉依然不接受风量,并且炉顶温度和炉喉温度大幅度上升,同时炉温波动大,操作焦比难以掌握,经常出现炉温骤凉和骤热现象。期间,11 7 日~20 日气流十分混乱,尤其是上部气流混乱,导致顺行状态不断下滑,炉料下降不顺畅,频繁崩料,共因顺行减风 9 次,炉温大幅度波动与高炉顺行相互影响,形成恶性循环。

炉腹到炉身下部铜冷却壁温度波动加剧,渣皮脱落次数增加,平均每天 6-10 次,主要发生在第3 段、第 4 段东侧、其次是西南,炉身中部第 11 段~第 13 段铸铁冷却壁温度在 90300之间,波动加剧,杂乱无章。

20 日改为大幅度发展边缘煤气流的布料制度后,顺行有所好转,风量风压平均值基本上升到正 常水平,风量达到 40004100m3/min,风压达到 320325kpa,但由于边缘过分发展,导致风口大量破损,20 日~27 日共坏 8 个风口,最后不得不休风更换。

42008 11 28 日~2008 12 11

由于边缘气流发展后,风口大量破损,28 日后再次调整装料制度,主导思想为逐渐抑制边缘气流,发展中心气流,先后用了以下装料制度。

烧结矿于 12 8 日改为分厂2#机烧结矿,球团于 12 3 日改为弓二球,11 28 日干熄焦比例提高到 50%,布料制度经过频繁调整后高炉操作参数和技术指标见表 4

采用上述制度后煤气流逐渐趋于平稳,铜冷却壁温度波动减小较多,炉身中部铸铁冷却壁温度 波动仍较大,顺行状态向好的方向发展,但仍不十分稳定,11 28 日~12 12 日之间,因顺行不好减风 4 次,平均风量较正常炉况少 100200m3/min,炉温波动减小,操作焦比偏高但比较稳定,煤气利用不好,操作焦比 510520 kg/t 之间。

52008 12 12 日~12 23 采用上述布料制度后,炉况顺行虽然好转、炉温趋于稳定,为提高煤气利用率、降低焦比,利用12日全厂原料调整机会,球团改用自产球团,并将布料制度改为,布料制度经过频繁调整后高炉操作参数和技术指标见表 5

5 操作参数和技术指标

 

风量

m3/min

风压

kPa

利用系数

t/(m3.d)

炉顶温度

炉喉温度

炉顶压力

kPa

压差

kpa

4000-4200

340-350

2.2-2.4

120-150

110-160

175-185

160-165

中心温度

边缘温度

富氧率

%

入炉焦比

kg/t

煤比

kg/t

焦丁比

kg/t

综合焦比

kg/t

450-550

80-110

1.3

350-360

150-160

18-20

495-505

经过调整后,煤气流分布逐渐基本合理,铜冷却壁和铸铁冷却壁温度都在小幅度范围内波动,顺行明显好转,高炉开始接受风量和压差,高炉可以实行高顶压操作,炉顶温度和炉喉温度大幅度 降低,12 12 日以后没有因顺行差而减风,炉温波动减小,操作焦比稳定在 495505 kg/t 之间。

炉腹到炉身下部铜冷却壁温度在 35℃~45之间,12 日以后没有渣皮脱落,炉身中部第 11 段~ 13 段铸铁冷却壁温度在 80℃~200之间,基本稳定。

3 结论

当原料品种变化后,由于两种原料的冶金性能存在差异,尤其是软融温度区间和滴落温度不同, 软融点带位置也会随之发生变化,而质量好的干熄焦比例变化后,软熔带内焦窗厚度也会发生变化,影响料柱的透气性,对高炉顺行产生影响。因此,在炉料品种和炉料结构发生变化后,操作制度应 该适当调整,尤其注意调整布料制度和风口布局,保证煤气流分布合适,减少渣皮脱落。如果渣皮在圆周方向脱落次数增加、炉温出现波动,说明布料制度不合理;如果渣皮在局部方向脱落次数增加,说明风口布局不合理。在调整布料制度过程中,注意边缘和中心煤气流变化,发展边缘煤气流 虽然也能改善高炉顺行,但煤气利用率下降、炉温产生波动,同时风口破损增加。通过对 11 高炉最 近一段时期生产总结,得出如下认识。

1)发展边缘煤气流装料制度对高炉产生的影响 边缘煤气流不稳定,高炉炉身中部铸铁冷却壁温度波动宽并且无规律,铜冷却壁温度波动大,渣皮易脱落,对炉温产生影响,忽凉忽热,热量调剂困难,同时风口大量烧损。高炉顺行状态差,风量、风压不对称,下料不顺畅,经常崩料,边缘易出管道,管道堵塞后风压冒尖极易悬料,煤气利用率低,综合焦比升高。

2)抑制边缘、发展中心的装料制度对高炉产生的影响 边缘煤气流稳定,高炉炉身铸铁冷却壁温度波动窄并且有规律,铜冷却壁温度稳定,渣皮脱落很少发生。高炉顺行稳定,风量、风压对称,下料顺畅,崩、悬料、管道现象少,煤气利用率高,焦比低。

参考文献:

[1]周传典 高炉炼铁技术手册,冶金工业出版社


 

4 操作参数和技术指标

 

风量

m3/min

风压

kPa

利用系数

t/(m3.d)

炉顶温度

炉喉温度

炉顶压力

kPa

压差

kpa

3850-4000

300-325

1.9-2.1

160-200

140-220

155-165

145-160

中心温度

边缘温度

富氧率

%

入炉焦比

kg/t

煤比

kg/t

焦丁比

kg/t

综合焦比

kg/t

550-650

100-130

1.0

360-370

150-160

20-25

500-520



 

延伸阅读
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