十一高炉布料制度调整实践
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
谢明辉 杨维元 1 引言 1高炉基本炉料品种是,烧结矿为分厂 1 号机碱度 2.15 烧结矿;球团有两种,分别是自产球团 和矿业公司的弓二球团;焦炭也是两种,分别是干熄焦和湿焦。由于全厂…
谢明辉 杨维元
1 引言
1高炉基本炉料品种是,烧结矿为分厂 1 号机碱度 2.15 烧结矿;球团有两种,分别是自产球团 和矿业公司的弓二球团;焦炭也是两种,分别是干熄焦和湿焦。由于全厂原料平衡问题,原料品种经常变化,尤其是球团品种和干熄焦比例变化频繁,由于干熄焦与湿焦在冷态强度和热态指标存在较大差异,以及自产球团与弓二球团在粒度组成与冶金性能存在差异,在炉料品种和干熄焦比例发生变化后,炉况顺行受到影响。为改善高炉顺行,在布料制度操作方面进行一系列改变,最终确定抑制边缘、发展中心的布料制度。
2 布料制度调整过程
(1)2008 年 9 月 2 日~2008 年 10 月 14 日
在此期间,9 月 2 日~10 月 4 日球团为自产球,10 月 4 日~10 月 9 日后为弓二球,10 月 9 日 后改回自产球;9 月 2 日~9 月 18 日干熄焦比例为 50%,9 月 19 日~10 月 14 日干熄焦比例为 33%,布料制度为。该布料制度下高炉操作参数和技术指标见表 1。
表 1 操作参数和技术指标
|
风量 m3/min |
风压 kPa |
利用系数 t/(m3.d) |
炉顶温度 ℃ |
炉喉温度 ℃ |
炉顶压力 kPa |
压差 Kpa |
|
4000-4200 |
300-340 |
2.1-2.5 |
120-170 |
140-210 |
150-180 |
150-160 |
|
中心温度 ℃ |
边缘温度 ℃ |
富氧率 % |
入炉焦比 kg/t |
煤比 kg/t |
焦丁比 kg/t |
综合焦比 kg/t |
|
450-550 |
80-110 |
1.8 |
350-380 |
125-140 |
25-35 |
490-500 |
在此期间,炉腹到炉身下部铜冷却壁温度,9 月份基本在 35℃~
从高炉顺行情况看,9 月上旬顺行较差,发生 2 次悬料异常,9 月中下旬顺行总体较好,但偶尔 也会出现崩料、管道等异常炉况,10 月 4 日球团改为弓二球以后,7 日开始顺行状态明显变差,8 日发生悬料异常,而且炉况恢复比较困难,9 日被迫休风堵 4 个风口,并改回自产球。
(2)2008 年 10 月 14 日~2008 年 11 月 7 日
由于在 10 月 8 日~10 月 14 日期间高炉顺行不稳定,发生了 1 次悬料、2 次崩料事故,将装料制度进行了调整,保持矿的制度不变,减少中心焦炭的环数,主要采用了以下 2 个装料制度,分别是 和 。球团为自产球团,干熄焦比例为 33%,布料制度调整后高炉操作参数和技术指标见表 2。
表 2 操作参数和技术指标
|
风量 m3/min |
风压 kPa |
利用系数 t/(m3.d) |
炉顶温度 ℃ |
炉喉温度 ℃ |
炉顶压力 kPa |
压差 Kpa |
|
3800-4100 |
285-310 |
1.8-2.2 |
160-190 |
160-190 |
140-160 |
140-150 |
|
中心温度 ℃ |
边缘温度 ℃ |
富氧率 % |
入炉焦比 kg/t |
煤比 kg/t |
焦丁比 kg/t |
综合焦比 kg/t |
|
550-650 |
110-140 |
1.2-1.4 |
380-400 |
120-140 |
20-25 |
500-520 |
布料制度调整后,风量减少 100~300m3/min、不接受压差,悬料、崩料、管道次数增加,10 月15 日~
炉腹到炉身下部铜冷却壁温度在 35~50℃之间,波动幅度加大,渣皮脱落平均每天 5-8 次,同时冷却水温差呈现周期性波动,平均 3~4 小时波动一次,炉身中部第 11 段~第 13 段铸铁冷却壁温度在 60℃~
(3)2008 年 11 月 7 日~2008 年 11 月 27 日 由于近期炉况顺行明显变差,因此对装料制度进行大幅度调整,主导思想以发展边缘煤气流维持高炉顺行,对焦炭制度只做微调,减少边缘布矿圈数。先后用了以下装料制度。

在此期间,炉料品种不变,布料制度经过频繁调整后高炉操作参数和技术指标见表 3。
表 3 操作参数和技术指标
|
风量 m3/min |
风压 kPa |
利用系数 t/(m3.d) |
炉顶温度 ℃ |
炉喉温度 ℃ |
炉顶压力 kPa |
压差 kpa |
|
3700-4100 |
280-320 |
1.7-1.9 |
190-230 |
190-270 |
145-175 |
145-155 |
|
中心温度 ℃ |
边缘温度 ℃ |
富氧率 % |
入炉焦比 kg/t |
煤比 kg/t |
焦丁比 kg/t |
综合焦比 kg/t |
|
600-700 |
160-180 |
0 |
360-385 |
125-150 |
20-30 |
500-520 |
炉腹到炉身下部铜冷却壁温度波动加剧,渣皮脱落次数增加,平均每天 6-10 次,主要发生在第3 段、第 4 段东侧、其次是西南,炉身中部第 11 段~第 13 段铸铁冷却壁温度在
20 日改为大幅度发展边缘煤气流的布料制度后,顺行有所好转,风量风压平均值基本上升到正 常水平,风量达到 4000~
(4)2008 年 11 月 28 日~2008 年 12 月 11 日
由于边缘气流发展后,风口大量破损,28 日后再次调整装料制度,主导思想为逐渐抑制边缘气流,发展中心气流,先后用了以下装料制度。

烧结矿于 12 月 8 日改为分厂2#机烧结矿,球团于 12 月 3 日改为弓二球,11 月 28 日干熄焦比例提高到 50%,布料制度经过频繁调整后高炉操作参数和技术指标见表 4。
采用上述制度后煤气流逐渐趋于平稳,铜冷却壁温度波动减小较多,炉身中部铸铁冷却壁温度 波动仍较大,顺行状态向好的方向发展,但仍不十分稳定,11 月 28 日~12 月 12 日之间,因顺行不好减风 4 次,平均风量较正常炉况少 100~200m3/min,炉温波动减小,操作焦比偏高但比较稳定,煤气利用不好,操作焦比 510~520 kg/t 之间。
(5)2008 年 12 月 12 日~12 月 23 日 采用上述布料制度后,炉况顺行虽然好转、炉温趋于稳定,为提高煤气利用率、降低焦比,利用12日全厂原料调整机会,球团改用自产球团,并将布料制度改为
,布料制度经过频繁调整后高炉操作参数和技术指标见表 5。
表 5 操作参数和技术指标
|
风量 m3/min |
风压 kPa |
利用系数 t/(m3.d) |
炉顶温度 ℃ |
炉喉温度 ℃ |
炉顶压力 kPa |
压差 kpa |
|
4000-4200 |
340-350 |
2.2-2.4 |
120-150 |
110-160 |
175-185 |
160-165 |
|
中心温度 ℃ |
边缘温度 ℃ |
富氧率 % |
入炉焦比 kg/t |
煤比 kg/t |
焦丁比 kg/t |
综合焦比 kg/t |
|
450-550 |
80-110 |
1.3 |
350-360 |
150-160 |
18-20 |
495-505 |
经过调整后,煤气流分布逐渐基本合理,铜冷却壁和铸铁冷却壁温度都在小幅度范围内波动,顺行明显好转,高炉开始接受风量和压差,高炉可以实行高顶压操作,炉顶温度和炉喉温度大幅度 降低,12 月 12 日以后没有因顺行差而减风,炉温波动减小,操作焦比稳定在 495~505 kg/t 之间。
炉腹到炉身下部铜冷却壁温度在 35℃~
3 结论
当原料品种变化后,由于两种原料的冶金性能存在差异,尤其是软融温度区间和滴落温度不同, 软融点带位置也会随之发生变化,而质量好的干熄焦比例变化后,软熔带内焦窗厚度也会发生变化,影响料柱的透气性,对高炉顺行产生影响。因此,在炉料品种和炉料结构发生变化后,操作制度应 该适当调整,尤其注意调整布料制度和风口布局,保证煤气流分布合适,减少渣皮脱落。如果渣皮在圆周方向脱落次数增加、炉温出现波动,说明布料制度不合理;如果渣皮在局部方向脱落次数增加,说明风口布局不合理。在调整布料制度过程中,注意边缘和中心煤气流变化,发展边缘煤气流 虽然也能改善高炉顺行,但煤气利用率下降、炉温产生波动,同时风口破损增加。通过对 11 高炉最 近一段时期生产总结,得出如下认识。
(1)发展边缘煤气流装料制度对高炉产生的影响 边缘煤气流不稳定,高炉炉身中部铸铁冷却壁温度波动宽并且无规律,铜冷却壁温度波动大,渣皮易脱落,对炉温产生影响,忽凉忽热,热量调剂困难,同时风口大量烧损。高炉顺行状态差,风量、风压不对称,下料不顺畅,经常崩料,边缘易出管道,管道堵塞后风压冒尖极易悬料,煤气利用率低,综合焦比升高。
(2)抑制边缘、发展中心的装料制度对高炉产生的影响 边缘煤气流稳定,高炉炉身铸铁冷却壁温度波动窄并且有规律,铜冷却壁温度稳定,渣皮脱落很少发生。高炉顺行稳定,风量、风压对称,下料顺畅,崩、悬料、管道现象少,煤气利用率高,焦比低。
参考文献:
[1]周传典 高炉炼铁技术手册,冶金工业出版社
表 4 操作参数和技术指标
|
风量 m3/min |
风压 kPa |
利用系数 t/(m3.d) |
炉顶温度 ℃ |
炉喉温度 ℃ |
炉顶压力 kPa |
压差 kpa |
|
3850-4000 |
300-325 |
1.9-2.1 |
160-200 |
140-220 |
155-165 |
145-160 |
|
中心温度 ℃ |
边缘温度 ℃ |
富氧率 % |
入炉焦比 kg/t |
煤比 kg/t |
焦丁比 kg/t |
综合焦比 kg/t |
|
550-650 |
100-130 |
1.0 |
360-370 |
150-160 |
20-25 |
500-520 |

加入收藏
首页





