翼钢1号高炉炉缸大凉快速恢复的生产实践
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付光军 张 雷 (翼城钢铁有限责任公司) 摘 要 翼钢1号高炉在生产过程中由于入炉原燃料变化、高炉操作应对不及时的情况下,造成1号高炉炉子大凉事故。在采取了加净焦、…
付光军 张 雷
(翼城钢铁有限责任公司)
摘 要 翼钢1号高炉在生产过程中由于入炉原燃料变化、高炉操作应对不及时的情况下,造成1号高炉炉子大凉事故。在采取了加净焦、堵风口以及快速连续出铁等措施以后,经过3天的恢复,高炉基本恢复正常。
关键词 高炉;原燃料;恢复
翼钢1#高炉自2010年1月12日20:16大修送风以后,高炉一直处于稳定顺行,产量及各项经济技术指标均稳步改善,并创造历史最好水平。2010年3月22日,由于焦炭水分波动大,且高炉操作应对不及时,造成炉子大凉事故。在采取了集中加净焦、堵风口以及快速连续出铁等措施以后,经过3天的恢复,高炉基本恢复正常。
1 炉况失常经过及原因分析
1.1 失常经过
1.2 失常原因分析
(1)炼铁分厂就焦炭水分的大幅度波动对高炉炉况的影响认识不足,没有高度重视,也没有制定重负荷、低焦比条件下相应的应急预案。使得21日中班焦炭水分达到5.4%,22日夜班水分达到4.9%,较正常水平高1.2~1.7%左右,没有引起值班人员的重视,没有相应的对策措施。
(2)入炉原料检查制度不完善,执行不到位。22日夜班高炉值班长对原燃料检查不到位,没有发现焦炭水分连续大幅度变化;6:40接到焦炭水分检验结果后,对异常变化没有重视,也没有采取相应调整措施;22日夜班和白班接班时发现焦炭实物水分明显大幅度升高后,没有引起值班人员的重视,也没有及时汇报,更没有采取相应的对策措施,没有有效提前控制住炉温下滑的趋势。
(3)值班工长、值班长对炉况的判断能力差,异常情况对重负荷、低焦比的高炉操作的认识不足。22日夜班,2号高炉在三炉铁内铁水含硅连续下滑,幅度达到0.8%,最低达到0.24%;4:25出现较大的管道崩料,减风并加附加焦后炉温上行缓慢;1#高炉夜班在炉温基本稳定的情况下,综合负荷平均达到3.4t/t,6:00以后综合负荷高达到3.46t/t,远远超过规定。以上情况没有引起值班人员的重视和进行全面分析。
(4)焦化分厂对焦炭水分大幅度波动对高炉的影响认识不到位,没有执行公司的汇报联系制度。焦化分厂在发现焦炭实物水分升高、检查处理熄焦水水动阀的水压控制阀门过程中,既没有通知炼铁分厂、也没有通知公司调度室,造成大量湿焦供到炼铁。
(5)焦炭水分检验结果传递不及时。21日中班的焦炭水分检验结果出来后,22日6:40才通知高炉,使得检验结果对高炉生产的指导作用减弱。
(6)翼钢公司在提高焦炭负荷,实施降焦增铁的过程中,铁前系统的保障能力、高炉工长等关键人员的应变能力差,与重负荷、低焦比的高炉要求不适应;组织开展重负荷条件下的高炉操作技能培训、设备与功能完善的时间较短。
(7)高炉入炉原料碱金属含量升高,料柱透气性下降。2010年3月20日,入炉碱负荷由正常的2.4~2.5kg/t升高到3.5~3.54kg/t,使得高炉透气性开始受到破坏。
2 炉况恢复的措施
1#高炉炉况失常后,翼钢公司组织相关管理技术人员制定了高炉恢复方案,并组织落实。
2.1 技术措施
(1)加足附加焦、调轻负荷
高炉在9:05出现管道后,立即加附加焦4车,随后一次性加附加焦24车共37吨,负荷由4.45t/t调轻到1.8t/t。
(2)在烧热炉缸的前提下,休风堵风口
为了避免炉缸状况的进一步恶化,坚持到将炉缸烧热、渣铁分离较好的情况下,休风堵风口,加快恢复进程。
为了尽快排出冷料,采取100分钟左右出一次铁,以便尽快排出炉内冷料。到23日3:00,炉温升高到0.71%,铁水物理热升高到1430℃,渣铁分离比较好后,休风堵风口。风口采用连堵的方式,共堵7个风口。
(3)调整装料制度
炉缸烧热后,装料制度改为3KKJJ↓+2JJKK↓,料线1.5m,批重7t,焦炭负荷由1.8t/t提高到2.5t/t。批重随风量的增加逐步扩大。具体规定如下:风量加到
堵风口后,由于炉缸堆积严重,7个风口送风风量只有380m3/min左右。通过每出一次铁,加风5~10m3/min的方式,到24日5:30左右,风量逐步加到690 m3/min,批重调到8吨,负荷调整到3.0t/t;10:00风量加到780 m3/min,批重调到9吨;11:00批重调到10吨;18:00开始喷煤并富氧1000m3/h;18:30批重调到10.8吨,负荷调整到3.3t/t;23:00,负荷调整到3.6t/t。
(4)开风口
开风口原则:
根据理论铁量和出铁量、压量关系情况,确定开风口时机。每开一个风口,加风压0.015Mpa左右;根据风口工作状态,开邻近风口。最后两个风口在风压加至0.190Mpa后,如炉温在1.5%左右,料尺工作自由再决定开风口时机。
实际开风口情况:24日9:45开9#风口,风量由740 m3/min加到780m3/min ;13:48开4#风口,风量由780 m3/min加到880m3/min ;17:10开5#风口,风量加到970m3/min ;19:20开8#风口,风量加到1040m3/min ;至此12个风口送风,高炉基本恢复正常。26日9:00全开风口作业。
(5)恢复炉况过程中,每批加锰矿0.3吨,生铁含锰由0.25%左右提高到0.45%左右,改善渣铁流动性;停加块矿、焦丁和污泥球,停落地烧结矿,改善炉料结构,提高熟料率;烧结停配碱金属含量高的氧化铁皮等物料;焦化对筛焦楼焦仓的仓头焦晾干后再供高炉使用。
(6)加风控制
每次加风根据料尺工作情况,结合风口焦炭动作状态加风,前期加风幅度在5~10m3/min.次,当风量大于
(7)炉温控制
炉温控制以铁水温度来决定,当渣铁温度在
(8)风温使用
前期为确保炉缸热量,关混风大闸操作,在炉缸热起来后,稳定风温在950℃,争取风量;当风量逐步增大,根据炉温情况逐步加到1050℃;喷煤后,风温逐步提高到正常水平的1150℃。风温控制水平也基本达到预期,24日21:00风温提高到1050℃以上。
2.2 管理措施
(1) 强化值班。恢复炉况期间,炼铁分厂工艺副厂长24小时在现场指挥,协调现场人员作业,保证人员安全;工艺责工负责高炉操作护航,全面负责高炉参数的调整,24小时现场指挥工长的操作、调剂。
(2) 强化炉前出铁工作。加强炉内与炉外的紧密配合,根据理论铁量和外围工作情况,23日中班开始,出铁间隔时间规定为160分钟,为炉内恢复炉况创造一定冶炼空间,后期视恢复情况逐步缩短出铁间隔时间;当炉前工作量降低,风量加到
(3) 加强原燃料管理工作。要求各班工长每天到槽下检查原燃料实物质量并做好记录,针对过筛情况,尽可能的延长每批料的振料时间,减少粉末入炉,改善高炉料柱的透气性,为高炉接受风量创造条件。
3 效果
在采取了多种措施以后,翼钢1号高炉炉况恢复没有出现反复,达到了预期的3天恢复炉况的目的。
4 结语
高炉出现大凉事故,只有当附加焦和轻负荷料下达后,炉缸工作状态才会有根本的起色;提高炉缸热量,排尽凉渣凉铁是恢复的关键。复风时在7个风口送风的情况下,根据炉况恢复情况逐步喷煤、富氧来提高炉温以及提高炉缸热量,加快了高炉的恢复进程。
延伸阅读
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