汉冶特钢320m3高炉长期停产后的安全快速开炉达产操作
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汉冶特钢320m3高炉长期停产后的安全快速开炉达产操作
汉冶特钢320m3高炉长期停产后的安全快速开炉达产操作
车奎生
汉冶特钢副总工程师兼炼铁总工程师
摘要:汉冶特钢1号320m3高炉2009年元月3日至8月8日共计停产217天,未降料线也未进行必要的焖炉保温,属于典型的死料柱冷态开炉,开炉难度前所未有,但是由于领导重视、措施得力、分工明确、准备充分,点火投产后仅用3天就恢复正常,本人作为开炉总指挥,对这次顺利开炉和快速达产进行了系统的总结,以利于兄弟钢铁公司借鉴。
关键词:停产、焖炉、开炉、达产。
前言:
汉冶特钢1号高炉有效容积320m3,由于市场原因于2009年元月3日进行停炉,当时停产时间不确定,以为很短时间就可以重新投产,因此未采风口大套满砌砖、抹铅油密封以及炉顶压水渣等焖炉必要措施,只是采取了风口满堵泥以及停炉总焦比4.00t/t的措施,由于停产时间长达217天,高炉内热量损失殆尽,一切物理化学反应均终止,是一座典型的死料柱冷态开炉,因此本次开炉的难度远大于常规的焖炉后开炉。
开炉前的准备工作:
2、1、提前半个月进行总体设备单体联动试车,并且反复连续进行,对暴露出的各种问题逐一进行处理,确保了高炉主体和附属设备在开炉后一周之内不出现任何问题。
2、2、提前一周利用外管网煤气,对三座热风炉中的两座进行了烘炉和烧炉工作,拱顶温度达到1200以上,为了确保送风后足够高的风温水平(要求风温水平大于900℃),消除热风炉高废气温度、低拱顶温度的下部短路现象,点火之前提前一天卸下所有弯头和吹管周期性的进行了4次预送风,以降低废气温度、提高拱顶温度,提高热风炉蓄热能力。
2、3、提前一天将开炉需要的质量较好的焦炭、烧结矿、球团矿、锰矿、萤石上到高炉高架料仓里。
2、4、提前24小时开铁口,用氧气将铁口孔道烧到超过炉缸中心,并且保证靠近炉缸中心区域有足够大的空间,将铁口孔道里面的焦炭和渣铁及时清理干净。
2、5、提前16小时将铁口周围的四个风口中小套卸下来,用氧气往前往下烧,最大限度的将死料柱和焦炭里的渣铁融化掏净,要求必须在点火之前2~4小时将准备送风的这四个风口与铁口孔道连通。
3、开炉具体操作:
3、1、采用铁口周围的四个与铁口孔道连通的风口送风。
3、2、送风后尽快将风量加到四个风口的平均风量,风温使用650℃左右。
3、3、送风后集中上30吨净焦带锰矿萤石,具体如下:
20(CC 2000kg锰矿 1500kg萤石)↓CC=1500kg焦炭
3、4、开炉负荷料料单:
①30COCO↓C=750kg焦炭,O=1800kg矿石,其中烧结矿:球团矿=50:50,负荷料每批各带500kg锰矿和萤石。
②10(3CCOO↓ OOCC↓)C=1000kg焦炭,O=2500kg矿石,其中烧结矿:球团矿=55:45,负荷料每批各带500kg锰矿和萤石。
③15(2CCOO↓ 1OOCC↓)C=1000kg焦炭,O=2500kg矿石,其中烧结矿:球团矿=55:45,负荷料每批各带500kg锰矿和萤石。
④10(2CCOO↓ OOCC↓)C=1150kg焦炭,O=3000kg矿石,其中烧结矿:球团矿=60:40,负荷料每批各带500kg锰矿和萤石。
⑤20(CCOO↓ OOCC↓)C=1360kg焦炭,O=3750kg矿石,其中烧结矿:球团矿=60:40负荷料每批各带500kg锰矿和萤石。
⑥3CCOO↓ 2OOCC↓C=1310kg焦炭,O=4000kg矿石,其中烧结矿:球团矿=65:35,负荷料每批各带500kg锰矿和萤石。
3、5、开炉初期的炉前操作:
3、5、1、送风后空吹铁口,流出渣铁后,物理热和流动性极差,人工清理,主沟将满时堵铁口,使用有水泡泥。
3、5、2、送风后约一个小时开铁口,物理热和流动性略微建见好,流到下渣沟后铁口来风堵口。
3、5、3、渣铁沟清理完后约堵口40分钟再开铁口,物理热和流动性继续见好,到下渣沟流满后铁口来风堵口。
3、5、4、第五次开铁口后物理热流动性明显好转,渣铁可以自动流出渣沟道干渣池,此时化验生铁含【Si】2.30%、【S】0.045%、铁水物理热1380℃。
3、5、4、送风约12小时后,过撇渣器铁水进铁罐,改用无水泡泥;此时化验生铁含【Si】1.50%、【S】0.030%,检测铁水物理热1430℃。
3、6、高炉炉内操作:
3、6、1、渣铁过撇渣器后,逐步加风提风温,随着自身煤气烧炉,热风温度逐步上到800℃,热风压力加到超过四个风口的平均热压的20%,此时风量达到约450m3/min,经过计算此时的鼓风动能远大于正常值,期望能快速在炉缸中心融化开一个空洞,以利于再开风口渣铁能够顺利从炉缸中心的空洞进入铁口。
3、6、2、铁水过撇渣器出三次铁后,因物理热和流动性明显好转,决定捅开3号和10号风口,继续加风尽可能保持超大的风速和鼓风动能,逐步扩大矿批、加重焦炭负荷,装料制度逐步向正常过渡。
3、6、3、开炉第三天全开12个风口送风,炉况完全恢复正常,开始喷煤,产量达到850吨,生铁含【Si】0.60~0.80%、【S】0.025~0.045%,检测铁水物理热1450~1480℃。
3、6、4、此次开炉只烧坏一个中套、四个风口小套,炉前出铁工作很快转入正常,减轻了炉前劳动强度。
4、结语:
4、1、开炉前提前半个月进行总体设备单体联动试车,确保了高炉主体和附属设备在开炉后一周之内不出现任何问题,是此次顺利开炉、快速达产的基础保证。
4、2提前一周利用外管网煤气,对三座热风炉中的两座进行了烘炉和烧炉工作,点火之前进行了多次预送风,保证了送风后具备650℃以上的较高风温,为尽快提高炉缸热储备打下了坚实的基础。
4、3、提前16小时将铁口周围的四个风口中小套卸下来,用氧气往前往下烧,最大限度的将死料柱和焦炭里的渣铁融化掏净,在点火之前2~4小时将准备送风的四个风口与铁口孔道连通,这一决定性的创新技术是此次顺利开炉快速达产的关键措施。
4、4、送风后随着渣铁从铁口逐步排出,及时加风保持超大风速和鼓风动能,有利于尽快消除炉缸中心死料柱,在炉缸中心融化开一个空洞,保证了新开风口产生的渣铁顺利进入铁口,也是本次开炉顺利的一个关键技术。
车奎生
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