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指标

通钢1号高炉开炉达产实践

来源:管 军 刘本日 |浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

对通钢1号高炉开炉达产进行了总结。通过选择合适的开炉方式,及时调整选择合理的操作制度,提前组织人员培训,制定周密的准备及实施方案,实现了高炉快速达产目标。

关键词 无料钟炉顶 复合陶瓷杯炉底 顶燃式热风炉 装料制度 送风制度 热制度 造渣制度

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通钢l号高炉,于2007116经大修扩容改造后点火投产。高炉有效容积346m3。该高炉采用工业水循环冷却,铸铁冷却壁薄炉衬结构,PW串罐式无料钟炉顶,模压烧成微孔碳块和棕刚玉相结合复合陶瓷杯炉底,顶燃式热风炉,炉前液压泥炮,电动开口机,新式干法除尘系统等技术设备。本次开炉,从烘炉、试车、试漏、试压、装料、炉顶料面实测,直至达产,做到了安全、有序、科学、高效,高炉利用系数5天达到363tm3d

2 开炉前准备工作

21人员培训

为确保高炉顺利开炉,炼铁厂除了对值班室人员及关键岗位人员进行集中培训外,还组织生产骨干及高炉操作人员,实地参与现场设备安装和高炉本体砌筑,使操作人员尽快熟悉新设备、新工艺、新技术。

22制定周密的准备方案及实施方案。

此次开炉由高炉一车间和生产技术科共同制定了“1号高炉开炉前准备方案”和“1号高炉开炉实施方案”。这是在总结历次开炉经验基础上制定的,重点强调了开炉前的联动试车,管路及本体试压等项目,确保开炉时设备运转正常,保证开炉顺利达产。

23热风炉烘炉。

通钢1号高炉共配备3座热风炉,其中有两座顶燃式热风炉,一座改造内燃式热风炉,与高炉本体相对式排列。此次大修改造同时对2#热风炉(改造内燃式)3#风炉(顶燃式)进行中修改造,全部更换了内部格子砖及冷热风阀,并增设了焦炉煤气管道,采用高炉煤气配加焦炉煤气混合烧炉,以提高风温水平。因此次热风炉系统属中修改造,外部炉壳及内部大墙没有更换,考虑到新旧砖衬及砌体的膨胀系数差别较大,所以热风炉烘炉是一项非常严谨的工作。车间内部根据相关资料,结合热风炉各部位耐火材料的理化性能及生产实际情况,制定了通钢1号高炉热风炉烘炉方案。烘炉曲线如下图所示:

24高炉烘炉。

本高炉采用热风烘炉,重点烘烤炉底和炉缸,计划烘炉7天。烘炉的目的是缓慢驱赶高炉砌体内的结晶水,物理水,使耐火材料砌体均匀、缓慢而又充分膨胀,避免水分突然大量蒸发,产生爆裂和裂缝,从而导致耐火材料砌体损坏。避免在耐火材料内部产生热应力集中,或晶格转变导致砌体损坏,在一定程度上消除冷却设备的内应力。炼铁厂根据1号高炉所选用的耐火材料的特点,由生产技术科和高炉一车间共同制定了详细的烘炉方案和烘炉曲线。见下图:

烘炉前,制作烘炉导向管六套,其中短导向管五套,长导向管一套。五套短导向管安装在1#3#7#9#11#风口,一套长导向管安装在5#风口。各导向管周围用角钢做支架,并横向焊拉筋,固定牢固。铁口喷吹管为两段,每段长2900mm,在铁口300mm处对接。铁口和上下两渣口安装临时热电偶,烘炉时以炉缸炉底温度为主,并参考炉顶温度,以调节风量为主要手段,控制升温速度。烘炉后保留烘炉导向管开炉,可使炉缸炉底快速点燃,有利于炉料快速松动。

3 开炉料及开炉参数的选择。

31参数设定

全炉焦比2500kgt(),正常料焦比650kgt,正常料炉渣碱度CaOSiO2=095,熔剂为石灰石。

32生铁成分设定

[Si]=25%,[Mn]=050%,[P]=008%,[S]=003%,[C]=430%,[Fe]=93%。

33开炉料配比与成分。

焦批3100kg/批,矿批7500kg/批,其中炉料结构为4467%烧结矿 5533%球团矿。炉料成分见表1

34填充方式。

炉腹下70%容积至炉缸死铁层全部容积632m3,全部用净焦填充,炉腹上30%容积、炉腰、至炉身底部用空焦填充,炉身中下部用空焦利止.鬲料交替装入。炉身上部为正常料。详见表2

35装料制度选择。

KKPPP,料线1000mm,布料角度β净焦=20°,β空焦=20°,炉身中下部正常料β=22°,β=22°,炉身上部正常料β=28°,β=28°,正常料线时β=33°,β=33°。

36送风制度的选择。

本高炉设计共12个风口,风口小套尺寸确定为φ115mm,斜度5°。风口面积布局φ115mmL270mm×6115mmL240mm×601245m2。开炉时选用7个风口送风,堵3#5。,7#9#11#风口,送风面积0073m2,送风压力120140kPa,风量3500045000m3h,点火风温大于800。当炉顶煤气中H2小于40%时可以引煤气,同时根据炉况调节风量和顶压。

37喷吹铁口。

将焦炉煤气引到铁口点燃作为火种,使铁口喷吹的煤气确保被点燃,防止煤气中毒。铁口喷吹要确保畅通,不畅通时要用人工捅开,确认喷吹见渣时堵上铁口。点火送风后12小时左右出第一次铁。

4 开炉操作

41 20071162158分高炉点火送风,风量38000m3h,风压120kPa,风温9002240送风风口全部燃烧见亮,风量逐渐加至45000m3h117130分炉况开始不顺,出现悬料。到71200共计坐料4次后,炉况逐渐转顺。71350分打开铁口,排出渣铁混合物5吨左右,物理热充足,但流动性极差。1530分打开铁口排放渣铁,出铁约20吨左右,渣铁流动性好转。1715分打开铁口排放渣铁,出铁35吨,渣铁物理热充足,流动性大幅度好转。此后出铁按正常统一铁次进行,风量逐渐增加,并陆续捅开风口,逐渐增加进风面积,增大料批,增加焦碳负荷。到8900全部风口捅开,实现全部12个风口送风,进风总面积01245m2。到16日高炉利用系数达到363tm3d,实现高标准达产目标。各项指标见表3

42开炉期间各项制度调整

421热制度调整

开炉后,在确保炉缸温度充足后,按计划逐步有序降低炉温,促进了炉况的进一步稳定。先后把焦碳负荷由283增至323,通过迅速增加焦碳负荷,9日炉温降至105%,10日达到050060%,并保持稳定。炉缸工作状态大幅度改善,对高炉的顺行起到了一定的促进作用。

422送风制度调整

开炉前期炉温基础较高,炉内透气性较差,风量提速缓慢。视此情况,果断逐步捅开风口,增加进风量,保证了足够的鼓风动能。并适当提高炉项压力,促使形成稳定的煤气流分布。

423装料制度调整

开炉初期规定装料制度为:KK3310PPP338,风口全部捅开后,炉况顺行,边缘煤气流呈现过盛,为进一步发展中心煤气流,提高煤气利用,增加焦碳负荷,及时把矿角外扬1度,装料制度变为:KK3310PPP348

424造渣制度调整

开炉后,根据实际渣铁流动性,逐步减少灰石配比,适当降低炉渣碱度,并通过提高热风温度进一步提高渣铁物理热,来达到改善渣铁流动性的目的。从而改善了渣铁分离效果,更有利于炉况顺行。

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通钢1号高炉开炉达产,是通钢炼铁厂历次小高炉开炉中达产最快、最成功的一次。开炉期间,设备事故少,为今后高炉开炉达产工作奠定了坚实的基础。其主要经验有:

51快速捅开风口。

开炉后34小时捅开全部风口,快速增加焦碳负荷生产制钢铁,为快速强化冶炼提供保证。

52筹备工作组织到位。

设备安装通过严抓细管各环节,建立了严格的验收制度,并层层落实到位。

53操作人员和生产骨干的提前培训,收到良好的效果。

通过现场学习各系统设各的安装及性能测试,给开炉工作提供了充足的技术保障。

54炉前各系统设备有足够的单体及联动试车,大大降低了开炉期间的设备故障率。

55根据实际情况,选择合适的开炉方式、开炉料及开炉参数是开炉顺行的保证。

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