青钢5#、6#高炉高利用系数生产实践
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摘 要 本文介绍青钢5#、6#高炉通过精料、提高热风温度、优化高炉基本操作制度、低硅冶炼、富氧喷煤等途径,经济技术指标得到改善,2006年利用系数分别达到3.55t/m3·d、3.65 t/m3·d。
1 概 述
青钢5#、6#高炉分别于2004年10月和12月开炉,有效容积500m3,斜桥上料,双钟炉顶,16个风口,单铁口,高炉炉体和热风阀采用软水密闭循环冷却、AV45—12静叶可调轴流风机,卡鲁金式热风炉,低压脉冲干法布袋除尘,设煤粉喷吹设备,槽下筛分设备为悬臂筛网振动筛和梳齿形筛网振动筛,炉前设备为全液压开口机和KDl60型泥炮,炉渣处理采用图拉法炉渣粒化装置。
高炉炉料结构为:70~%烧结矿+19~%球团矿+11~%It台块矿+9kg/t—Fe硅石,入炉品位.58.80%左右。使用焦炭全部为外购焦炭,质量以二级焦为主,成份性能差异较大,高炉变焦频繁。高炉喷吹用煤灰份12%以下,挥发分14%以下,硫0.80%以下。
开炉后由于受到原燃料条件、操作管理水平、设备维护等方面的限制,高炉生产主要技术经济指标比较落后,通过抓精料、提高热风温度、优化高炉基本操作制度、低硅冶炼、富氧喷煤等途径,技术经济指标得到改善,利用系数进步比较大,2006年分别达到3.55t/m3·d、3.65 t/m3·d。
2006年5#、6#高炉经济技术指标分别见表l,表2。
2 提高高炉利用系数实践
根据高炉利用系数的计算公式,提高冶炼强度、降低燃料比、降低休风率是提高高炉利用系数的三条途径,而精料、提高热风温度、优化高炉基本操作制度、低硅冶炼、富氧喷煤、降低设备休风率是三条途径的基本措施。
2.1精料工作
2.1.1 5#、6#高炉基本炉料结构为:70~%烧结矿+19~%球团+11~%块矿+9kg/t—Fe硅石。其中球团矿分别来自巴西、加拿大、墨西哥,质量优秀、性能比较稳定;块矿以澳大利亚哈默斯利块矿为主,性能比较稳定。烧结矿碱度1.80,炉料结构总体讲比较合理。因此,烧结矿性能好坏和高炉顺行稳定状态密切相关。2006年烧结厂通过技术攻关,采用低碳厚料层、均匀布料、加强生石灰消化强化制粒造球等措施烧结矿质量有了明显改善,烧结矿的转鼓指数由72%提高到了74%,筛分指数控制在8%以下,为高炉节焦降耗创造了有利条件。
2.1.2 5#、6#高炉用焦炭全部采用外购焦,成分性能差异比较大,每次变焦对高炉稳定顺行都有影响。为了减少焦炭变化对炉况的不良影响,采取不同焦炭搭配使用,两个焦炭仓两种焦炭,一种焦炭的配比可以从30%~70%变化,调剂灵活。另外在高炉值班室设焦炭水分快速测定仪,减少了焦炭水分波动对炉况的影响。
2.1.3抓好槽下筛分。5#、6#高炉原用4.5mm梳齿筛筛分烧结矿,筛分效果差,入炉粉末(<5mm)8%左右,严重影响了高炉的顺行。改造为7mm/4.5mm的双层棒条筛(济南中燃公司),筛分效果大大改善。入炉粉末降至4—5%,并且使用寿命延长了5.6个月,高炉顺行情况明显改善。
2.2提高热风温度。
5#、6#高炉配备的是卡鲁金式顶燃式热风炉,可提供的风温(纯烧高炉煤气)达1250℃。但是,由于送风系统设计和施工上的缺陷,热风管道膨胀节频繁开裂,弯头直吹管发红开裂,热风温度只能维持在1100℃的水平,造成能源的巨大浪费。后经过计划检修,对5#、6#高炉的送风系统进行了改造和处理,炉内实行关混风阀操作(仍然控制拱顶温度不超过1240℃),5#炉风温提高到了1170℃,6#炉达到了1180℃。
2.3优化高炉基本操作制度
2.3.1上部制度
由于焦炭条件制约,2006年前半年5#、6#高炉基本装料制度为:矿石批重16.0t,料序PP↓KK↓,矿焦等差料线1.5m/1.3m,布料器采用车布110°,高炉顺行情况较好,但是经常出现边缘管道行程,煤气利用差,炉温波动大,焦比高,正常在390kg/t—Fe左右。
自2006年8月份焦炭条件逐渐改善,成分稳定且供应量充足,为高炉进一步强化提供了有利条件。2006年中旬开始5#、6#高炉先后扩大矿批到24.0t,料序采用PPP↓KKK↓,仍采用矿焦1.5m/1.3m料线和布料器车布110°制度,后先后尝试1.6m/1.2m,1.5 m/1.2m等不同料线的装料制度,结果1.6m/1.3m料线效果最好,干焦负荷从4.37 t/t到4.50fit,再到4.60t,t,最高到4.70 t/t,降低入炉焦比约20kg/t—Fe。
采用大矿批分装料制后,高炉边缘煤气流得到明显抑制(边沿CO2上升1.75%),中心煤气流更加开放(中心CO2下降0.52%),综合煤气利用率提高1.44%:采用大矿批分装料制后炉缸工作更均匀、活跃,小时喷煤量上升0.82t/h,渣铁物理热充沛,渣铁流动性好,脱硫能力增强,生铁(Si)平均降低0.05%,生铁(Si)偏差由原来的0.155%降低到0.128%:炉喉和炉顶温度普遍下降,同时炉身温度也相应降低,特别是以往炉顶温度高现象明显减少了,现已均衡地保持在140—250℃之间。
2.3.2下部调剂
5#、6#高炉根据炉喉煤气分布,炉顶红外成像、风口工作状态及风口风压的测定,采取大小、长短风口合理搭配的布局来保持合理的初始煤气流分布,最后形成以直径120mm,长度310mm,斜7度风口为主的比较合理的风口布局和送风面积。根据实际风压偏高的现象,逐步扩大风口面积由0.175m2增加到0.177 m2。风口面积增加后,热风压力下降,为进一步增加入炉风量创造了条件。通过风口的调整,改善了初始煤气流,煤气利用率得到进一步提高,同时由于入炉风量的增加,使得炉缸更加均匀、活跃。
2.3.3稳定高炉热制度、低硅冶炼
低硅冶炼是高炉生产中一项重要的节能增产措施,生铁〔Si〕降低0.1%,可降低焦比4~6kg/t,增产0.6%,又可使炼钢实现无渣和少渣冶炼。5#、6#高炉通过抓好精料,提高风温水平及优化高炉基本操作制度、富氧喷煤,改善煤气分布提高煤气利用率,发挥炉缸陶瓷杯结构的优势,使实现低硅冶炼成为可能。5#、6#高炉全年铁水〔Si〕平均为0.47%和0.46%。
降低铁水(Si),必须保证渣铁充足的物理温度,操作管理必须注意以下几个方面:
(1)料批必须稳定,料速均匀,炉内操作不贪、不追、不顶。
(2)风温全用,不留余地。
(3)勤调喷煤量,勤测焦炭水分、稳定综合焦比,每小时进行核算。
(4)炉前出铁要保证出铁均匀稳定,控制炉次铁
量差不超过20吨。
(5)加强槽下称量管理,定期进行称量校核。
(6)严防长时间低炉温和低炉温高碱度。
2.3.4中部调剂
5#、6#高炉炉体采用软水密闭循环冷却,实际水量1900m3/h,水压0.5MPa,水温差2.3℃,冷却强度偏大,为了减少不必要的热量损失,防止和减少炉墙结厚现象,控制好水量、水温差是关键。因此,5#、6#高炉在高炉中心泵房的软水泵的进、出水管道上加一段直径为200mm的旁通管,并通过蝶阀来调节水量,使5#、6#高炉水温差控制在4.5℃的水平。
2.4富氧喷煤
富氧喷煤使高炉系统优化的核心。青钢高炉喷煤2004年11月l目才开始,高炉喷煤经验不足。5#、6#高炉通过精料、优化高炉基本操作制度、低硅冶炼、提高热风温度、充分利用炼钢余氧,实行风口广喷、均喷,提高煤粉燃烧率和氧过剩系数,控制风口前理论燃烧温度2050℃左右,以及高炉喷吹低挥发分烟煤等措施,使高炉喷煤比年末比年初增加20kg/t以上,取得明显进步。
3 结束语:
通过精料、优化高炉基本操作制度、低硅冶炼、提高热风温度、富氧喷煤、降低设备休风率不仅是提高高炉利用系数的有效途径,而且是节能降耗的有效途径。青钢5#、6#高炉通过提高热风温度,降低休风率,利用系数、燃料比等经济技术指标将会进一步改善。
在建设资源节约型和环境友好型社会的过程中,如何将提高高炉利用系数和节能降耗在更高的层次上统一起来,进一步提高生产效率,仍是炼铁工作者的长久课题。
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