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300m3高炉“中钛”冶炼初步试验

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王小艾 【摘 要】为降低炼铁生产成本,宣钢炼铁厂在300m3高炉进行了试验。通过合理入炉原料结构、提前制定技术措施,在试验期间高炉保持了稳定、顺行。虽然试验时间比较短,但通过试验为后…

王小艾

  】为降低炼铁生产成本,宣钢炼铁厂在300m3高炉进行了试验。通过合理入炉原料结构、提前制定技术措施,在试验期间高炉保持了稳定、顺行。虽然试验时间比较短,但通过试验为后续高炉提高入炉钛负荷积累了经验。

关键词中钛矿冶炼  钛负荷  原料结构  预处理

1.前言

张宣地区铁精粉储量较为丰富。但是,大部分本地铁精粉含有一定量的钛,TiO2大约在1.5%~2.5%。如果能够有效的提高本地铁精粉的用量,会有效拓宽资源渠道、降低炼铁生产成本。

增加本地精粉配比会带来两方面影响。一方面当烧结配入量较高时,烧结矿强度下降而且还原粉化加重。另一方面高炉入炉钛负荷增加,会导致高炉炉缸结厚、炉墙结厚、炉渣变稠等,最终导致炉况难行,对炼铁生产造成不利影响。

为降低炼铁生产成本,曾多次尝试提高入炉钛负荷,最终高炉能接受的钛负荷在14.5kg/t以下。针对宣钢中钛矿高炉冶炼存在的技术难题,我们同有关院校进行了合作,并在300m3高炉进行了试验。

在前期技术准备的基础上, 5#高炉(300m3)从2008823开始进行中钛冶炼试验,入炉钛负荷从14-15kg/t逐步提高,8月份25日以后稳定在17~18kg/t。后由于市场形势9305#高炉停炉。

823逐步提高入炉钛负荷后,通过提前制定操作要点、技术措施,加强制度调整,炉况整体保持了稳定、顺行。为后续其他高炉提高钛负荷积累了一定经验。

2.提前制定操作要点、技术措施

2.1 操作要点

2.1.1 炉温控制以[Si]+[Ti]为标准,要求控制在0.6%以下。

2.1.2 渣碱度控制在1.10~1.20倍之间,避免炉渣流动性急剧变差,造成高炉排渣困难,影响高炉顺行。

2.1.3 冶炼时间不能长,渣铁在炉缸滞留时间不能长,适当延长出铁时间或增加出铁次数;出铁后应及时拉罐,否则铁水罐结壳严重甚至粘罐,造成生产组织困难。

2.1.4 钒钛矿冶炼中炉温、碱度的控制范围很窄,[Si]和铁温的下降会造成[S]的大幅度升高,远远超过普通矿冶炼。

2.1.5 [Si]+[Ti]大于0.80%,会造成渣铁不分和泡沫渣;小于0.20%,则渣铁流动性差或不流,因此要控制铁温大于1450,正常控制在1450~1480    

2.1.6 钒钛矿冶炼软熔带低,热惯性大,稳定性优于普通矿冶炼。

2.1.7 严禁低料线作业,深尺料下达要减风过渡。

2.1.8 不得长时间慢风作业,必须保持炉缸工作均匀活跃,在出现各类影响用风的问题,宁可休风不慢风作业。

2.2 技术措施

2.2.1 实施低[Si]冶炼,主要[Si]控制0.250.4%,同时兼考虑[Si]+[Ti]达到0.400.60%范围。5#高炉生铁含钛变为每炉都进行分析检验,对大小高炉铁水、炉渣以及进厂原料取样检验积累数据。

2.2.2 较高碱度操作,(R2)在1.121.18之间。

2.2.3 高风温操作,风温大于1050(混风全关),喷煤比不低于145kg/t

2.2.4 不得长时间慢风作业,必须保持炉缸工作均匀活跃,在出现各类影响用风的问题,宁可休风不慢风作业。

2.2.5 钒钛矿冶炼中炉温、碱度的控制范围很窄,[Si]和铁温的下降会造成[S]的大幅度升高,远远超过普通矿冶炼。

要求: [S]=0.070~0.100%要及时通知炼钢厂,[S]0.090%以上铸块后供炼钢。加强工长对[S]的目测水平,若[S]高及时决定是否供炼钢。

2.2.6 加强炉前管理,进一步提高炮泥质量,加强铁口维护,铁罐加好保温剂。有必要,要对大壕、小坑及下渣沟进行合理改造。

2.2.7 加强铸铁操作和铁罐维护,减少铁损。要及时把5#高炉铁罐回空,积极组织好化铁工作

2.2.8 较长时间的计划检修前要提前一天变原料结构,改为原钛负荷小于15kg/t的原料,防止出现休风后复风困难。

3.原料结构调整

考虑入烧原料含钛提高后,对烧结矿性能有一定影响,我们提前进行了烧结杯试验。分别针对烧结矿TiO20.5%1%1.2%1.3%1.5%1.8%时变换各种条件,对烧结矿强度、利用系数以及成品率等指标进行分析。

通过试验,最终确定控制烧结矿TiO21.0%以下,通过提高球团矿TiO2来提高入炉钛负荷。具体原料结构调整分四个阶段:

第一阶段:  8月23-24日入炉球团使用高钛球,钛负荷由13.5kg/t提高到1516kg/t

第二阶段:  8月25-29日白班26批停配四烧,切换为五烧(五烧TiO2稳定在0.7~0.8%),原料结构为五烧+一球,钛负荷进一步提高到1617kg/t

第三阶段:  8月30-3日一球TiO2提高到1.82.0%(低钛精粉减少到13.7%,减少了46.3%),高炉钛负荷提高到1820kg/t。此阶段球团、烧结含钛成分不稳定,高炉入炉钛负荷最高波动到21.06kg/t

第四阶段: 钛负荷大幅度提高后,生铁含[Si]没有降低到0.4%以下,出现了铁水粘铁罐沾罐严重,炉况稳定性受到影响等问题。 4日后高炉入炉钛负荷下调为17~18kg/t,稳定调整炉内炉外各项制度,保顺行,保质量。

4.高炉制度调整

4.1 合理上、下部制度,增加炉缸热储备、降低焦比,增加煤比。

提高入炉钛负荷前,休风缩小风口面积,由0.1152m2缩小到0.1134m2。上部装料制度由αK28.5427.54 J33.5430.53262);调整为αK29.5(2)28.5(3)27.5(3)αJ343322292262),以提高煤气利用,改善炉缸热储备。

4.2 合理调整冷却制度,保持合理操作炉型

根据钛负荷提高后各部温度变化,26630将软水进水温度由42℃提高到44℃2746段铜冷板水流量由380m3/h降低到330m3/h4日减到310m3/h 9日减到300m3/h。炉缸13段冷却壁水流量92440m3/h减到410m3/h,降低冷却强度,减少钛受冷产生的富集情况。

4.3 建立炉况预处理方案,预防炉况波动

针对钛负荷升高的情况,制定了一系列炉况预处理方案,防止炉况出现波动。

规定了炉缸、炉底及炉体各部温度的下限,及在何种情况下需要采取的各种措施。

5日炉况风量萎缩15~30m3/min,退矿批一段,同时5日中班1批到6日中班1批配萤石100kg/批,进行炉况预处理。效果明显。

7日槽下设备故障530被迫减风 ,最低减到120kPa,8;40恢复全风作业。1000以后上部710段温度大幅度降低。炉况稳定性变差,出现了偏尺现象。10日白班14配加萤石150kg/批,并调整负荷。11日炉体参数进线。

5.指标、参数变化

5.1 各项经济技术指标(见表)

提高钛负荷后,扣除影响因素,实际综合焦比变化不大。

[Si]+ [Ti]没有达到0.6以下的目标。

铁水一级品率下降明显。

金属量升高明显

1  试验前后经济技术指标变化情况

指标

利用

系数

焦比

煤比

燃料比

风温

[Si]

钛负荷

[Ti]

TiO2

CO2

崩悬料

一级品率

金属量

7月份

3.45

446

148

633

1073

0.46

12.77

0.133

1.94

16.6

0

 

 

8

1~22

3.4

438

151

620

1058

0.44

13.45

0.136

1.85

17.2

2

69.45

965

8

23~31

3.37

445

160

647

1041

0.44

16.61

0.172

2.34

17.5

0

65.23

975

91~7

3.39

431

152

625

1031

0.44

18.34

0.21

2.24

17.2

0

44.41

980

 

5.2 炉钢、炉底温度变化(见图)

炉缸、炉底电偶温度82393呈下降趋势,3日后(入炉钛负荷降低到17~18kg/t、炉缸水流量降低后)稳定略回升。)

5.3 铜冷板温度变化情况(炉腰、炉腹、炉身下部)

6.突出的问题

6.1 铁水一级品率明显降低,降低了21个百分点。

6.2 铁损增加,金属量升高了1016kg/t,达到980kg/t

6.3 通过制度调整、炉况预处理,炉况保持稳定、顺行,[Si]+ [Ti]按原计划要求控制在0.40.6,实际命中率低,受外围硫升高影响大。

6.4 由于热风炉大修影响风温没有达到预计目标,只有1040

6.5 钛负荷达到18.5kg/t以上后,在生铁含[Si]没有降低的前提下,炉况稳定性有变差趋势,炉腰、炉腹有粘结,铁水铁罐维护难度明显增加,粘罐加重,冶炼受到影响。

6.6 试验期间短,数据还不详实,一些问题初见端倪。

7.结语

通过一个多月的生产实践,我们对“中钛”条件下冶炼获得了一些经验。通过目前的技术条件,高炉入炉钛负荷18kg/t以下,可以保持高炉的稳定、顺行。由于时间比较短,有些问题初见端倪,没有得到解决。需要后续加以研究、突破。比如高炉入炉钛负荷18.5kg/t以上中部粘结的问题、合理的硫负荷问题、合理的渣系等。

摘自《2009全国烧结、球团、炼铁技术及生产年会》

 

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