300m3高炉“中钛”冶炼初步试验
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王小艾 【摘 要】为降低炼铁生产成本,宣钢炼铁厂在300m3高炉进行了试验。通过合理入炉原料结构、提前制定技术措施,在试验期间高炉保持了稳定、顺行。虽然试验时间比较短,但通过试验为后…
王小艾
【摘 要】为降低炼铁生产成本,宣钢炼铁厂在
【关键词】“中钛”矿冶炼 钛负荷 原料结构 预处理
1.前言
张宣地区铁精粉储量较为丰富。但是,大部分本地铁精粉含有一定量的钛,TiO2大约在1.5%~2.5%。如果能够有效的提高本地铁精粉的用量,会有效拓宽资源渠道、降低炼铁生产成本。
增加本地精粉配比会带来两方面影响。一方面当烧结配入量较高时,烧结矿强度下降而且还原粉化加重。另一方面高炉入炉钛负荷增加,会导致高炉炉缸结厚、炉墙结厚、炉渣变稠等,最终导致炉况难行,对炼铁生产造成不利影响。
为降低炼铁生产成本,曾多次尝试提高入炉钛负荷,最终高炉能接受的钛负荷在
在前期技术准备的基础上, 5#高炉(
在
2.提前制定操作要点、技术措施
2.1 操作要点
2.2 技术措施
要求: [S]=0.070~0.100%要及时通知炼钢厂,[S]在0.090%以上铸块后供炼钢。加强工长对[S]的目测水平,若[S]高及时决定是否供炼钢。
3.原料结构调整
考虑入烧原料含钛提高后,对烧结矿性能有一定影响,我们提前进行了烧结杯试验。分别针对烧结矿TiO2为0.5%、1%、1.2%、1.3%、1.5%、1.8%时变换各种条件,对烧结矿强度、利用系数以及成品率等指标进行分析。
通过试验,最终确定控制烧结矿TiO2为1.0%以下,通过提高球团矿TiO2来提高入炉钛负荷。具体原料结构调整分四个阶段:
第一阶段:
第二阶段:
第三阶段:
第四阶段: 钛负荷大幅度提高后,生铁含[Si]没有降低到0.4%以下,出现了铁水粘铁罐沾罐严重,炉况稳定性受到影响等问题。 4日后高炉入炉钛负荷下调为17~
4.高炉制度调整
4.1 合理上、下部制度,增加炉缸热储备、降低焦比,增加煤比。
提高入炉钛负荷前,休风缩小风口面积,由
4.2 合理调整冷却制度,保持合理操作炉型
根据钛负荷提高后各部温度变化,26日6:30将软水进水温度由
4.3 建立炉况预处理方案,预防炉况波动
针对钛负荷升高的情况,制定了一系列炉况预处理方案,防止炉况出现波动。
规定了炉缸、炉底及炉体各部温度的下限,及在何种情况下需要采取的各种措施。
5日炉况风量萎缩15~
7日槽下设备故障5:30被迫减风 ,最低减到120kPa,至8;40恢复全风作业。10:00以后上部7~10段温度大幅度降低。炉况稳定性变差,出现了偏尺现象。10日白班14配加萤石
5.指标、参数变化
5.1 各项经济技术指标(见表)
提高钛负荷后,扣除影响因素,实际综合焦比变化不大。
[Si]+ [Ti]没有达到0.6以下的目标。
铁水一级品率下降明显。
金属量升高明显
表1 试验前后经济技术指标变化情况
|
指标 |
利用 系数 |
焦比 |
煤比 |
燃料比 |
风温 |
[Si] |
钛负荷 |
[Ti] |
(TiO2) |
CO2 |
崩悬料 |
一级品率 |
金属量 |
|
7月份 |
3.45 |
446 |
148 |
633 |
1073 |
0.46 |
12.77 |
0.133 |
1.94 |
16.6 |
0 |
|
|
|
8月 1~22日 |
3.4 |
438 |
151 |
620 |
1058 |
0.44 |
13.45 |
0.136 |
1.85 |
17.2 |
2 |
69.45 |
965 |
|
8月 23~31日 |
3.37 |
445 |
160 |
647 |
1041 |
0.44 |
16.61 |
0.172 |
2.34 |
17.5 |
0 |
65.23 |
975 |
|
9月1~7日 |
3.39 |
431 |
152 |
625 |
1031 |
0.44 |
18.34 |
0.21 |
2.24 |
17.2 |
0 |
44.41 |
980 |
5.2 炉钢、炉底温度变化(见图)

炉缸、炉底电偶温度8月23-
5.3 铜冷板温度变化情况(炉腰、炉腹、炉身下部)

6.突出的问题
6.1 铁水一级品率明显降低,降低了21个百分点。
6.2 铁损增加,金属量升高了10~
6.3 通过制度调整、炉况预处理,炉况保持稳定、顺行,[Si]+ [Ti]按原计划要求控制在0.4~0.6,实际命中率低,受外围硫升高影响大。
6.4 由于热风炉大修影响风温没有达到预计目标,只有
6.5 钛负荷达到
6.6 试验期间短,数据还不详实,一些问题初见端倪。
7.结语
通过一个多月的生产实践,我们对“中钛”条件下冶炼获得了一些经验。通过目前的技术条件,高炉入炉钛负荷
摘自《2009全国烧结、球团、炼铁技术及生产年会》
延伸阅读
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