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方大九钢烧结无烟煤喷吹攻关创效显著

来源:兰格钢铁 |浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

2016年以来,方大九钢持续开展烧结无烟煤喷吹攻关并取得成功,截止1-9月份累计降低成本140多万,创效显著。据了解,烧结无烟煤的成分和喷吹无烟煤差异并不大,唯一不同的就是烧结无烟煤的硬度…

2016年以来,方大九钢持续开展烧结无烟煤喷吹攻关并取得成功,截止1-9月份累计降低成本140多万,创效显著。

    据了解,烧结无烟煤的成分和喷吹无烟煤差异并不大,唯一不同的就是烧结无烟煤的硬度较高,可磨系数较差。由于高炉煤粉喷吹对煤粉粒度要求很高,要求磨出来的煤粉粒度在-200目以下的必须占80%,用喷吹无烟煤磨机磨制烧结无烟煤,不但对磨辊和衬板磨损太大,容易造成设备损坏,而且制出来的粉粒度很难满足高炉要求,容易造成高炉煤粉喷枪堵枪,从而降低高炉煤比,影响高炉焦比。可烧结无烟煤比喷吹无烟煤一吨便宜17元,且每月平均用量近9000吨,如果能将烧结无烟煤用于喷吹,将大大降低成本费用。

    为攻克该难题,方大九钢开展了烧结无烟煤喷吹攻关,在煤粉磨制上实行精细化管理。在操作上,做到均匀给料,确保原煤流速稳定,磨机均匀磨煤,同时发现磨机堵煤及时清理;在参数控制方面,将磨辊的压力在原来的基础上提高0.5Mpa,同时考虑提高压力对磨机和衬板磨损加大带来的损害,另外将所有需要控制的参数连接到电脑上,实现监屏人员“一屏掌握”。在对易损件磨损的测定上,以前基本靠目测,现在靠尺子量,当磨损量达到规定值时,及时定期更换。通过采取有系列措施,方大九钢寻找到了烧结无烟煤喷吹的平衡点,实现了烧结无烟煤喷吹,做到既能降成本,又不对设备本身造成过度损坏。据统计,在成功实现成本降低的同时,方大九钢通过精细维护,1-9月份磨机设备故障率仅为0.01%,比计划故障率0.03%降低0.02%,实现了降成本和设备效益的双丰收。

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