京唐公司降低氧枪维修成本见实效
来源:兰格钢铁|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
京唐公司炼钢作业部大幅度提高转炉氧枪运行的稳定性,减少枪体“沾渣”等异常情况发生几率,每年可以节约喷头、钢丝绳消耗50多万元。 氧枪是转炉吹炼的关键设备,其功能精度以及维护水平…
京唐公司炼钢作业部大幅度提高转炉氧枪运行的稳定性,减少枪体“沾渣”等异常情况发生几率,每年可以节约喷头、钢丝绳消耗50多万元。
氧枪是转炉吹炼的关键设备,其功能精度以及维护水平,不仅直接关系着生产节奏,而且影响到钢水成分、温度的命中率。京唐公司的300吨转炉是目前国内最先进最大的转炉,使用的氧枪比一般钢厂个头大,结构复杂。氧枪长23米,直径640毫米,供氧强度2.1马赫,多吹或者少吹一两秒,钢水成分就可能出现偏差。一旦发生钢水改判,一炉就要减利几十万元。
由于汽车板、家电板等高端品种对成分要求很高,因此转炉吹炼周期延长,相应氧枪发生故障的几率增加。如何强化氧枪管理,一方面直接关系到生产的稳定,另一方面直接关系到维修费用能否完成。为此,京唐公司炼钢作业部炼钢作业区成立了攻关团队,从设备改造、工艺优化、操作技能等多个方面,同时发力,不断攻克遇到的难题。
修复氧枪旧喷头。喷头位于整个氧枪的最前端,用紫铜铸造而成。由于喷头在吹炼过程中,离高温液态钢水只有1—2米,所以容易发生“沾渣”、裂纹等现象,需要及时更换喷头。300吨转炉的氧枪更换起来比较费事,一般需要四五个人配合操作,耗时90多分钟。换下来的旧氧枪,需要运回厂家进行检测维修。因此,以前一旦喷头出现问题,整个氧枪就全部返厂维修。攻关组对“下线”的氧枪状况,进行跟踪分析。他们发现一些旧喷头表面被渣子沾得变形,其实并没有大问题,只要稍加修理可以重新使用。但是旧喷头重复利用,虽然降低成本,却要承担较大的风险。因此,炼钢作业区制订了严格的审批程序。氧枪“下线”,组织专业人员和富有实践经验的人员,反复进行会诊,对有修复价值的旧喷头,由氧枪班有经验的人员精心打磨、焊接、试水、试压,确认无误后重新焊接到枪体上。这一措施,每年节省喷头10支,节约备件费22万元。
延长钢丝绳寿命。300吨转炉的氧枪,每支总重量8.8吨。在吹氧、化渣、加料等过程中,需要频繁调整氧枪的枪位。氧枪的升降动作,主要靠电机带动钢丝绳驱动氧枪小车来完成。由于氧枪自身较重,运动的距离较长,并且长期在高温环境下运行,因此钢丝绳磨损比较快。炼钢作业区通过设备改进,收到了提高氧枪运行稳定性、降低钢丝绳消耗的双重效果。增加钢丝绳球铰装置。在氧枪小车的升降过程中,两根钢丝绳张力有时由于滑道阻力的不同产生一些偏差,严重时会造成氧枪升降卡阻,甚至报警断电。他们将大部分的张力平衡掉,减少了钢丝绳松弛、断股等异常现象。改造前,每次炉役检修都会更换一套氧枪钢丝绳。改造后,延长到每两次炉役更换一套钢丝绳。目前,每套钢丝绳的成本5.6万元。每年5座转炉节约钢丝绳成本28万元,并且节约维修时间10多个小时,可以多炼钢3000多吨。
- 上一篇:京唐炼铁部:启动年度技能竞赛 下一篇:水钢公司加强水质管理
- [腾讯]
- 关键字:无