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通钢:设备潜能释放

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通钢公司高速线材厂检修车间主控室担负着整条生产线所有PLC控制系统、传动控制系统的检修与维护工作。在班长杜宏伟的带领下,该班组紧密结合生产的难点和薄弱环节,从细节入手,深挖设备潜能…

    通钢公司高速线材厂检修车间主控室担负着整条生产线所有PLC控制系统、传动控制系统的检修与维护工作。在班长杜宏伟的带领下,该班组紧密结合生产的难点和薄弱环节,从细节入手,深挖设备潜能,解决制约生产的难题。

    吨钢打包时间提升11秒

    针对打包机打包率低的实际问题,该班组经过细致分析提出,以往打包机送线时必须在压盘停止、线道闭合的情况下才能进行,如果将控制程序修改一下,变为当升降台上升到位、线道闭合时,压盘和送线同时进行,这样一来可以大大减少打包时间。确定了方案,该班组立即着手进行改造试验。经过反复认真研究、修改,终于成功将打包时间由55秒降低到44秒,吨钢节省时间11秒,年可创效30万元。

    “诊断”变频器

    控制风冷辊道的变频器是故障高发区域,也是主控室的重点监督部分,一旦变频器显示故障,生产线上的风冷辊道便会停止运行,导致无法连续出钢,甚至会使轧机内的钢坯全部切废。以往变频器发生故障都是送回厂家外委维修,为了节约生产成本,主控室尝试自主修复变频器。该班组先从故障频发的F008入手,为6SE70变频器进行“诊断”。通过查阅说明书和网上资料,并根据故障类型,对电压、电流、加速时间等参数进行修改,排除了故障。紧接着,他们又查出变频器F021故障的原因是风机启动电容损坏,在更换电容后,变频器恢复了正常。近几个月,主控室相继自主修复变频器7台,为高线厂节约外委维修费用35万元。

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