淮钢炼铁厂喷煤系统称量式皮带机改造效果好
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经过维修人员连续数十天的紧张工作,日前,淮钢炼铁厂两座喷煤系统料仓8架称量式皮带机在线改造项目全部完成并投入运行。这一项目的改造实施,很大程度上缓解了两座喷煤系统上料难的难题,为…
经过维修人员连续数十天的紧张工作,日前,淮钢炼铁厂两座喷煤系统料仓8架称量式皮带机在线改造项目全部完成并投入运行。这一项目的改造实施,很大程度上缓解了两座喷煤系统上料难的难题,为高炉在喷吹煤煤质变化时能够实现不间断喷煤提供了一定的条件。
高炉喷煤系统中上料系统作为制粉系统中的重要环节,主要是将原煤从上料仓通过称量式皮带机,按照一定的配料比例和重量传输至大倾角皮带,并由大倾角皮带将混合煤输送至原煤仓供磨煤机生产使用。称量式皮带机共设置8台,其中4台为烟煤输送,4台为无烟煤输送,分别承担2#喷煤和3#喷煤输煤以及烟煤、无烟煤的混煤任务。改造前,称量式皮带机原带宽为600mm,裙边高度为50mm,料仓下料口为500mm的方形漏斗结构,皮带两侧调节宽度余量只有50mm。
这种设备配置在生产过程中存在较多问题:为满足四座高炉大喷煤量的需要,投料量设定为接近最大量值,经常造成皮带漫料抛洒严重,同时皮带夹煤频繁,导致称量不准和停机现象,使烟煤和无烟煤配比失衡,威胁混喷安全;由于料仓下料口偏小造成下料不畅,尤其是无烟煤仓经常出现断料现象,使混合煤中的无烟煤量减少,混合煤中烟煤比例上升,综合挥发分超标,严重威胁系统安全;另外,下料不畅时只能采用人工捣仓的方式进行疏通,造成人员紧张,劳动强度陡增。今年7月份,喷煤系统遇到前所未有的困难,主要是由于煤质的变化造成上料难,集中体现在料仓无法下料,导致高炉多次被迫无计划停煤而改为全焦冶炼,造成炉况波动的同时,高炉综合焦比大幅上升,铁前降本工作受到严重影响。为增强上料能力,努力保证高炉连续喷煤,炼铁厂从不同岗位抽调人员加班加点不间断地进行捣仓,最大程度地提高喷煤量,以解燃眉之急。
针对这种情况,该厂一边积极做好协调和沟通工作,努力改善煤质;一边主动寻求解决办法,力图缓解上料难问题。由此,分厂组织生产和技术人员多次深入现场进行分析与研究,并最终确定了上述皮带机改造方案并立即报请公司进行实施。
改造后,皮带宽度由原来的600mm改为800mm,同时裙边高度由50mm增至100mm,同时将料仓下料口由500mm改至700mm左右,并配置手动插板阀。
通过改造,解决了皮带夹煤造成的称量不准和停运的状况,在同样的煤质情况下,下料更加顺畅,同时抛洒量大大减少,劳动强度大大降低,最重要的是烟煤和无烟煤配比更加精准,提高了整个系统的安全性和稳定性。
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