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贵钢公司成功解决油量消耗过大难题 节约资金近80万元

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近日,贵钢公司高线作业部设备科与机电工段联手,改进高线粗中轧油气润滑方式,成功解决油量消耗过大的难题。高线作业部经过热试和最近几轮生产,粗中轧油气润滑油消耗量每天一桶,通过与其他…

 近日,贵钢公司高线作业部设备科与机电工段联手,改进高线粗中轧油气润滑方式,成功解决油量消耗过大的难题。

    高线作业部经过热试和最近几轮生产,粗中轧油气润滑油消耗量每天一桶,通过与其他钢厂的消耗情况对比,发现高线的润滑油消耗偏大。设备科与机电工段有关人员深入生产现场查找原因,仔细观察和思考,发现了造成润滑油消耗过大的主要原因。于是他们开始着手整改,首先检查所有漏点并进行处理,同时更换了损坏的部件,制止了漏油。然后对1—4号活套管路加二位二通DC24V电磁阀,打开/关闭信号由油站换线控制,实现间隔周期长短可调节。闸阀使用可调节流量型,出现故障检修时,可关闭或调节油气的供应,减少供油量。在生产过程中,电气专业人员改进控制方式后,实现电磁阀线圈得电与失电由A、B两种换线信号控制,对轧线有钢和无钢信号进行控制。在润滑站供油时间上,将时间间隔逐渐延长,修改A、B线换线间隔周期调节整个系统的供油量。在生产过程中进行跟踪记录,找出保证设备正常运行合适的润滑油量和供油时间间隔,用最少的油量满足设备润滑需求。同时,他们改变原有操作模式和习惯,采取临开车时,启动润滑站并检查确保各润滑点有润滑油时方能开车,遇到停轧时,油气润滑站也随之关闭,避免浪费润滑油。通过改进后,现在每天只需原来一半的润滑油量,就能够满足生产的需求,年节约资金近80万元。

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