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巩明国保持一颗创新的心

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巩明国,来自山钢集团张钢动力厂供水作业中心,随着创新思潮深入人心,巩明国在工作实践中不断更新知识储备,积极参与创新活动,保障了生产及设备的安全运行,创造了良好的经济效益。高线供水…

    巩明国,来自山钢集团张钢动力厂供水作业中心,随着创新思潮深入人心,巩明国在工作实践中不断更新知识储备,积极参与创新活动,保障了生产及设备的安全运行,创造了良好的经济效益。

    高线供水系统化学除油器过滤器的排污阀门不严,常造成漏水,生产中难以停产处理,导致排污池水位上涨,池内压滤机水泵消耗额外的电能,且化学除油器正常排泥受到严重影响。通过反复思考,巩明国在两根排污总管末端各加装了一个密封性较好的DN100闸阀,可将所有的阀门漏水截断,流不到排污池,有效杜绝了排污池水位上涨的隐患。项目实施后杜绝了排污管的漏水,保证化学除油器的安全正常排泥,减少了水泵电能浪费。

    水源泵房负责供应公司新区生产用水,安全运行意义重大。黄河水进入蓄水池,再由加压泵加压后外供,正常时需要开两台110KW水泵供水,耗电量大,源水本身的压力动能白白释放,造成浪费。因为有两路水源供应,压力流量各不相同,要想停下加压泵,使两路水源得到统一利用,难度较大。通过全盘考虑,巩明国创造性提出“半直供、半加压”方案,既使两路水源得到合理分配,源水动能得到利用,又停下两台110KW的水泵,只开一台75KW水泵,一举多得。每天可节约用电2500度,年效益60多万元,同时实现了水源泵房无人值守。

    单敏:创新源自一线

    单敏,山钢集团张钢热电厂电仪作业中心仪表维修班技术员。自公司岗位创新改善活动开展以来,单敏立足本职,悉心研究,致力于创新,完善工艺流程,优化工艺参数,提高作业效率,为生产更好地服务。

    煤气温度是反映发电负荷的重要参数,是分析TRT机组效率的主要依据。原计算方式是记录整点温度瞬时值作为每小时的温度平均值,手工计算8小时、24小时、月温度平均值,不仅工作量大,且计算结果不够真实。为此,单敏专门制作PLC平均温度程序,每0.2秒采集温度数据1次,每1分钟、1小时、8小时、24小时求一次平均值,每月计算一次平均值,并可查询计算5年内任意时间段内温度平均值。通过该程序生成报表系统后,煤气温度参数准确可靠,能准确反映温度与发电负荷的对应关系,为分析机组运行状态和发电量的提高提供了坚实保障。

    当高炉煤气或转炉煤气压力出现波动时,高炉燃烧状况发生改变,蒸汽参数随之波动,此时汽机应及时调整工况,使蒸汽压力和温度保持在额定工况,以提高机组效率。由于汽机DCS后台电脑没有设计煤气参数,汽机运行人员并不能及时调整汽机工况。单敏针对此问题,及时将锅炉DCS后台电脑煤气压力参数复制到汽机DCS后台电脑程序中,使汽机DCS后台电脑可同步显示煤气压力参数,便于汽机运行人员及时进行调整,极大提高了机组效率。

    张亿良:乐于贡献智慧

    张亿良,山钢集团炼铁厂烧结作业中心技术骨干,多次组织烧结系统设备的大中修及设备技术改造。

    烧结系统中梭布机驱动系统处于蒸汽环境,电机风扇罩受腐蚀损坏快,联轴器连接件损坏频繁,一个检修周期内要更换4-5次,维修费用高,且需停烧结机才可更换,对烧结矿产质量影响大。张亿良提出将梭布机驱动系统改到机尾,梭布机皮带倒转,通过及时调整皮带松紧度,使皮带正常运转,脱离蒸汽区域。改造完成后,梭布机运转良好,驱动系统脱离蒸汽区域,延长了设备使用寿命。烧结机顺行,带来烧结矿产质量的提高,余热发电量显著提升,每月节省维修备件费3000元。

    脱硫系统增压风机电机受气温高及烟道热辐射影响,多次出现电机轴承温度、电机线圈温度过高的报警,影响设备使用寿命。张亿良提出在电机和烟道间增设隔热墙,减少烟道高温辐射对电机的影响。同时在电机风冷进风口增设轴流风机,加大风冷进风流量,提高散热效果。项目实施后,增压风机电机线圈温度降低约18-20℃,电机轴承温度下降23-25℃,有效避免了电机温度高造成的停车事故。

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