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河北钢铁邯钢新区炼铁厂思路一转降本千万

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烧结矿是高炉的主要原料,占高炉炉料结构的70%以上。烧结矿成本直接关系到生铁成本的高低。河北钢铁集团邯钢新区炼铁厂烧结工序,转变工作新思路,换来烧结矿的低成本生产,7月份,实现降本增…

烧结矿是高炉的主要原料,占高炉炉料结构的70%以上。烧结矿成本直接关系到生铁成本的高低。河北钢铁集团邯钢新区炼铁厂烧结工序,转变工作新思路,换来烧结矿的低成本生产,7月份,实现降本增效1435万元。该厂是如何烧结矿低成本的?

厂长刘京瑞说:“我们利用烧结杯实验等技术手段,对降低烧结矿成本展开降本增效攻关。”

  “市场上含铁料价格始终处于波动状态,在烧结配料中,我们密切关注市场态势,结合烧结杯试验科技手段,对配料方案适时进行优化,做到最低成本配料。”该厂烧结车间主任高瑞芳介绍到。

  据了解,7月份,在满足高炉生产基础上,他们降低高价位A矿粉巴卡粉和B精粉配比,A矿粉由原来的22%降低到12%,B精粉由原来7%降低到3%;同时,提高低价位含铁料配比,低价位C粉配比由原来14%提高到20%,巴标粉和澳粉配比也得到适当提升。此举使混匀料成本降低13元/吨,降低成本额达766万元。

  该厂优化烧结配加钢渣粉生产工艺,使钢渣粉配比逐步提高到4%,满足炼钢生产品种钢要求的同时上,实现吨混匀料降成本21元,累计月降成本669万元。

  低价料大量使用,降低烧结矿成本,但同时对烧结矿质量产生较大影响。

  据介绍,由于低价料的粒度小,亲水性差,烧结性能差,有害元素含量高,不容易与其他含铁料均匀混合,从而导致烧结料层透气性变差、有害元素富集、烧结矿转鼓指数降低等问题。

  车间生产工艺技术员韩秋颖介绍说:“解决这些影响质量的问题,我们专门组织工艺技术人员成立攻关组,展开攻关。”

  在烧制过程中,针对混合料透气性差、糊炉条严重的现象,相关技术人员指导岗位操作工,通过精心调整混合料水分等工艺参数,稳定烧结矿质量。7月份,烧结矿转鼓指数平均达到80%以上,返矿率控制在8%以下,处于国内领先水平;合格率、碱度、品位稳定率均达到100%。

  为适应新的配料原则,该厂对装备相应的进行优化改造。

  车间装备工艺技术员岳所平讲到:“生产工艺技术参数的变化,往往促使装备工艺技术进行相应改变,否则就会影响生产工艺技术参数实现。为适应生产工艺技术参数的优化,我们对装备工艺进行一系列优化改造,其中最主要的是对烧结机台车的优化改造。”

  其中,在对2号烧结机的优化改造中,技术员们将台车横向加宽500毫米,同时加高台车拦板100毫米。此举为烧结工艺技术优化创造条件,可使料层厚度由原来的800毫米增至840毫米,利用厚料层烧结自动蓄热功能,使混匀料得到充分烧结,在保证烧结矿质量的同时,提高台时产量,降低固、气体燃料消耗。

 

 

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