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降低燃料消耗生产实践

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降低燃料消耗生产实践唐永强(辽宁京东管业有限公司)摘 要:分析了影响固体燃料消耗的因素,为降低烧结固体燃料消耗,烧结工序主要从设备及工艺管理两个方面进行改进,从而降低了烧结燃耗。…

降低燃料消耗生产实践
唐永强
(辽宁京东管业有限公司)
 
摘  要:分析了影响固体燃料消耗的因素,为降低烧结固体燃料消耗,烧结工序主要从设备及工艺管理两个方面进行改进,从而降低了烧结燃耗。
关键词:燃料;厚料层;设备技改;措施
 
1前 言
根据本厂烧结实际情况,综合阐述上半年烧结车间在生产中不断摸索创新,通过3月份中修设备改造,结合新技术、新理念的应用,使得烧结固体燃耗逐步降低,达到了烧结提产降耗的目的。
2优化合理配矿
辽宁京东自投产以来,不断摸索探讨合理的烧结配矿结构,生产出即满足高炉冶金性能要求烧结矿,又实现低成本战略满足公司发展要求。根据生产物料循环再利用的原理,高炉产生的重力灰、除尘灰倒运烧结车间进行配加,烧结重力灰、除尘灰配比长期保持在3%以上,以满足产销平衡使用。重力除尘灰内含碳量(C固)在25-30%左右,烧结生产期间配加可节约部分固体燃料消耗,本厂各种灰化验成分全分析如下:
物料名称 CaO SiO2 MgO TFe C Al2O3 H2O TiO2 k2O NaO Zn P S
重力灰 4.2 6.56 2.08 28.35 27.01 3 0.45 0.324 0.177 0.661 1.71 0.07 0.458
布袋灰 4.09 6.1 7.7 18.89 21.39 3.58 8.8 0.197 0.494 3.879 13.89 0.043 0.787
除尘灰 15.82 5.94 3.46 44.35   2.61 1.2 0.489          
3精细管理稳定原燃料质量
采购满足生产工艺要求的固体燃料成分及性能,必须使物料充分混匀、化验成分稳定,燃料粒度控制在-0.5mm范围在75-85%,控制富矿粉粒度<8mm,溶剂中-3mm粒级≥85%,有利于烧结矿成品率和利用系数得到提高,烧结矿强度和低温还原粉化得到改善。
4提高混合料温度
我厂在年初期间烧结混合料温在25°左右,通过集团内部对标学习和先进单位进行技术探索,了解到料温提高对烧结质量及指标的益处;得到公司重视后通过技改,利用铸管退火炉蒸汽提高一混、二混水池温度,使料温在20-28°提高到33-35°,通过锅炉房的蒸汽提高料温到65-70°范围。其次是利用生石灰消化放热进行提高烧结料温,但因烧结原料成本和配矿结构的制约,限制了白灰配比的使用,故此必须抓好白灰质量,提高白灰钙点降低生过烧。
5厚料层操作
实行低碳厚铺烧结技术已经得到行业的广泛应用,通过与先进技术接轨、了解技术中存在问题疑点、难点进行攻关。采取强化制粒、稳定水碳,减少烧结料中细粉末和+8mm大粒级料,增加3-5mm粒级,达到改善烧结料层透气性的目的。根据工艺要求最适宜的料层厚度在600-850mm范围,我厂料层厚度采取750-800mm以上,在精心备料、稳定水碳、强化制粒、减少漏风、低碳厚铺、烧透筛尽、返矿平衡的操作方针下实行厚料层技术操作。
6设备技改
上半年3月份受疫情期间影响,原料运输受限等情况下,公司于2月27日-3月15日全厂进行设备改造检修;主要技改项目如下:
(1)烧结主抽风机改造,原有老旧8000风机和烟气循环3000风机并列使用时风量不能满足烧结工艺要求,通过改造烧结机配套12000风机后风量上升充分满足烧结的工艺操作。
(2)通过对烧结翻车机、牵车机、油缸、单齿破碎、散料皮带、配料仓、烧结机滑道密封等故障率频发设备进行改造,提高设备作业率。
(3)烧结台车、栏板老化严重且漏风率高,影响烧结产量及燃耗指标的升高,经公司领导及专业技术人员讨论,决定对有利用价值的台车和栏板进行硬性加固,侧面进行采购付合型号的新台车,以减少漏风率对烧结工艺及指标的影响。
(4)烧结自动配料系统,通过技改逐步完善个别料仓实现自动化,但扔存在配料系统不能真正实现全自动精准配料。
7控制合理工艺操作
(1)3月份检修后烧结主管负压上升,由原10Kpa左右上升到15Kpa左右,烧结操作执行低碳、厚铺、慢转方针,布料厚度上提80mm左右,燃料消耗下降明显。二季度比一季度累计下降3.63kg,比计划降低4.49kg,负压上升主要两个原因,第一3月份中修8000m³/min主抽风机技改为12000m³/min,风量上升,第二是利用3月份检修,对烧结机烟道进行堵漏,滑道密封、机前机尾密封下沉部位进行调整,对台车栏板、进行修复,有效降低系统漏风率,负压上升。通过制定合理的点火温度、烟道温度、终点温度的区间参数控制,能使烧结料经过一系列化学反应,具有一定强度和冶金性能满足高炉冶炼的烧结矿。
上本年燃料消耗统计表
固体燃料 单位 1月 2月 3月 平均 4月 5月 6月 平均
燃料消耗 kg/t 49.56 52.48 57.39 53.14 50.33 49.57 48.63 49.51
焦粉消耗 kg/t 49.56 51.32 29.37 43.42 49.21 47.21 48.63 48.35
煤粉消耗 kg/t 0 1.16 28.02 9.73 1.12 2.35 0 1.16
 
(2)加强仓口岗位操作,禁止高炉返焦直接上仓,高炉返焦和外购焦粉混匀使用,保证用料含碳量及水分稳定,避免由于原料质量不稳引起的质量波动。
(3)物料结构变化,二季度烧结矿品质上升,自返率下降明显,由原23%左右下降到15%左右,间接影响燃耗下降。
8整体实施改进措施
(1)加强岗位技能培训,提高岗位操作技能。
(2)混合料料温进行攻关,由一季度50℃左右,提升到二季度65度℃-70℃。
(3)持续治理漏风,氧含量由18.5左右,减低到16左右,有效降低漏风率。
(4)以降本增效为指导方针,严格落实各项降本增效措施,确保各项可控成本达到目标计划要求。
9结论
(1)通过对进厂燃料、溶剂质量把关,有利于烧结实现低碳厚铺、强化制粒、降低燃耗。
(2)通过优化配矿、低温厚料层烧结、配料自动化、提高混合料温度、控制燃料质量(粒级)等措施降低了烧结固体燃耗。
(3)设备进行改造后,提高主抽风机风量,降低烧结系统漏风率,提高设备作业率,降低烧结返矿率间接降低燃耗。
(4)控制合理工艺参数,结合当前先进的烧结技术,低碳厚铺技术的的实施,强化工艺参数控制燃料比、空燃比,有利的降低燃料消耗。
延伸阅读
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