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河钢承钢高炉提高球比及配加高钒球实践

来源:2019年第七届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

河钢承钢高炉提高球比及配加高钒球实践纪恒(河钢承钢钒钛工程技术研究中心)摘要:河钢承钢公司站在求发展的高度,开发了进口含钒球团矿资源,推进了公司含钒资源采购渠道多元化,为进一步促…

河钢承钢高炉提高球比及配加高钒球实践

纪恒

(河钢承钢钒钛工程技术研究中心)

 

  要:河钢承钢公司站在求发展的高度,开发了进口含钒球团矿资源,推进了公司含钒资源采购渠道多元化,为进一步促进钒产品增产增效,起到了强有力的支撑作用。同时进口球团矿的高品位、低脉石含量这些优秀品质,实现了高炉综合入炉品位的提高,为节能减排创造了条件、指明了进一步方向。

关键词:高炉  提球比  高钒球  俄罗斯球  实践

 

前言

长期以来,河钢承钢高炉以冶炼中低钛渣见长,随着高炉的大型化,对原燃料的要求也在逐步提高,铁水含钒的提高受到一定的限制,为了进一步提高铁水含钒,公司站在求发展的高度,开发了进口含钒球团矿资源,推进了我公司含钒资源采购渠道多元化,为进一步促进钒产品增产增效,起到了强有力的支撑作用。同时进口球团矿的高品位、低脉石含量这些优秀品质,实现了我公司高炉综合入炉品位的提高,为节能减排创造了条件、指明了进一步方向。

使用球团的技术优势

球团矿品位高,强度大,冶金性能优于烧结矿和块矿。提高炼铁炉料球团矿配比,可有效地促进炼铁入炉矿含铁品位的提高。据统计,2017 年重点钢铁企业球团矿含铁品位为 63.60%,烧结矿含铁品位为 55.79%;球团矿含铁品位比烧结矿高 7.81%。炼铁学理论认为,入炉矿含铁品位提高1%,高炉燃料比下降1.5%,生铁产量增长2.5%,减少渣量1.5%,这个效益是十分可观的。提高炼铁炉料球团矿配比,促进炼铁系统节能减排据统计,2017 月重点钢铁企业球团工序能耗为25.41kgce/t, 烧结工序能耗为48.52kgce/t; 球团工序能耗比烧结低23.11kgce/t。如果用一吨球团矿代替一吨烧结矿炼铁,就会使炼铁系统降低23.11kgce/t的能耗。提高炼铁炉料球团矿配比,会降低污染物排放,降低对烧结烟气治理费用。烧结生产会产生大量的SO2NOX、二噁英、粉尘等有害物质。如用球团代替烧结,既可以减少或没有污染物排放,大大减少了污染物治理费用。[1]

我公司采用高碱度烧结矿+酸性球团矿的原料结构,球比增加,烧结矿碱度也需提高,会影响烧结矿的质量稳定性。因此,进一步提高球比需要提高球团的碱度,而俄球脉石成分成渣所需CaO低于我公司的现有球团,有利于提高球比。在当前需要提高铁水含钒的战略决策下,引入进口高钒球团,还可以有效避免为提高烧结机钒粉配比,而造成的烧结矿质量下降,这一不利影响。

俄罗斯球团与块矿对比分析

3.1 化学成分对比

1  纽曼块、球团矿化学分析对比(质量百分含量,%

 

TFe

FeO

CaO

SiO2

P

S

Al2O3

V2O5

TiO2

MgO

R2

俄罗斯球

61.01

2.26

1.07

3.68

0.003

0.002

2.28

0.60

-

-

0.29

纽曼块

62.72

1.08

0.14

3.12

0.080

0.018

1.45

0.02

0.06

0.05

0.049

俄球脉石成分成渣所需CaO低于纽曼块,有利于提高球比。

3.2 俄罗斯球团和纽曼块冶金性能对比分析:

1) 热爆裂性:纽曼块的热爆裂指数DI-6.3mm)较高,块矿热爆裂产生的粉末,有可能引起煤气流通道堵塞、炉墙结厚等炉况不良的现象。

2)熔滴性能:俄罗斯球团矿的熔融区间、熔融带厚度均小于我公司在用的本地球团矿。由此可知,俄罗斯球团矿的软熔性能要优于现有本地球团矿,更优于纽曼块。

2  俄罗斯球团与本地球团及纽曼块的熔滴实验对比

项目

压差陡升

温度

压差陡升

收缩率

压差陡升

压差

滴落

温度

特性值

熔融

区间

熔融带

厚度

单位

%

Pa

Kpa

mm

创远球

1139

22.62

490

1429

4629

290

48.16

双福球

1143

23.11

492

1427

4569

286

47.64

信通球

1137

24.13

499

1430

4652

295

44.96

俄罗斯球

1193

43.57

490

1399

1045

206

29.18

纽曼块

1114

48.96

490

1477

1751

363

36.66

3) 筛分性能:纽曼块粉末不易筛除,造成粉末入炉。球团粉末易筛除。

总体评价,俄罗斯球团矿冶金性能优于纽曼块。

俄罗斯球团代替块矿及部分本地球团的实际效果

 

4.1 试验前后高炉入炉原料结构及成分对比

4.2 对高炉铁水含钒的影响

1)理论计算配加俄罗斯球团前铁水含钒=

1.661*0.69*0.24%+0.04*0%+0.27*0.42%*0.56*0.85=0.221%

其中:1.661为矿耗,0.69为入炉机烧比,0.24%为机烧含钒量,0.04为块矿比, 0%为块矿五氧化二钒含量,0.27为本地球团比,0.42%为本地球团含钒量,0.85为钒回收率,0.56为五氧化二钒的钒元素含量。

2)理论计算配加俄罗斯球团后铁水含钒=

1.661*0.68*0.24%+0.065*0.6%+0.255*0.42%*0.56*0.85=0.245%

其中:1.661为矿耗,0.68为入炉机烧比,0.24%为机烧含钒量,0.065为俄罗斯球比, 0.60%为俄罗斯球团五氧化二钒含量,0.255为本地球团比,0.42%为本地球团含钒量,0.85为钒回收率,0.56为五氧化二钒的钒元素含量。

可见铁水含钒上升0.024%

实际上,试验前后某高炉铁水含钒由平均值0.224%上升到0.249%,与理论值基本符合。

4.3高炉参数及指标变化

俄罗斯球团矿入炉后某高炉指标变化情况

项目

产量

风量

富氧

透气性

煤比

燃料比

单位

t

m3/min

m3/h

 

Kg/t

Kg/t

试验前(22-5日)

5850.0

5085.58

6901.42

34.9

132.69

524.32

试验后(26-27日)

6023.5

5123.01

7767.62

34.74

138.74

515.93

差值

173.5

37.43

866.2

-0.16

6.05

-8.39

试验期间,高炉燃料比下降8.39kg/t,煤比提升6.05kg/t。高炉风量提高37.43 m3/min,富氧流量提高866.20 m3/h。试验证明,用俄罗斯钒钛球团替代块矿及本地球团指标得到了改善

4.4 操作制度调整

1)装料制度:由于球团配比增加,炉料堆角减小,中心略显重,在保持矿布料角不变的情况下,对近中心部位焦炭档位增加一环,适当降低中心负荷,以稳定中心气流,起到了较好效果。

2)送风制度:由于上部制度调整得当透气性良好,整体风氧量均在正常范围内,鼓风动能大于12000kgm/s,炉缸工作良好,上下部得到匹配。

3)稳定热制度和造渣制度:通过加强日常操作管理,在保证渣铁热量的前提下,低硅冶炼,把[Si]降低到0.15%左右,炉渣二元碱度控制在1.1左右,渣中(MgO)始终在6%左右。负荷调节和碱度调节做到早动、少动,尽量避免大的调整,保证了热制度和造渣制度的稳定,减少了软熔带位置和性能的变化,实现了试验期间炉况稳定顺行。

5 结论

1)俄罗斯球团热爆裂性、熔滴性能等冶金性能优于纽曼块。

2)高钒进口球团有利于河钢承钢高炉提高球比和提高铁水含钒。

3) 河钢承钢2500m3高炉上进行了配加俄罗斯钒钛球团矿替代块矿及本地球团的试验,试验表明,高炉燃料比、煤比等关键指标得到了改善。

4)根据原燃料特性,调整上下部制度始终相匹配是该试验得以成功的关键;保持日常热制度和造渣制度的稳定是试验成功的基础。

参考文献:

[1] 王维兴.提高高炉炉料中球团矿配比、促进节能减排[J].冶金管理,2018(09):53-58.

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