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Q195线材 “黑线”表面缺陷的成因及控制

来源:2019全国高效连铸应用技术及铸坯质量控制研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

Q195线材黑线表面缺陷的成因及控制& 8203;王智文宋介中(山西中阳钢铁有限公司技术中心,山西中阳033400)【摘要】:研究了Q195线材黑线问题的外部形貌和内部组织等,对黑线形成的机理提出了…

Q195线材 “黑线”表面缺陷的成因及控制

​王智文 宋介中

(山西中阳钢铁有限公司技术中心,山西 中阳033400

摘要研究了Q195线材 “黑线”问题的外部形貌和内部组织等,对“黑线”形成的机理提出了预防措施和控制办法。针对此类问题,在金相实验和扫描电镜的分析手段下对黑线进行分析,并且通过理论分析和生产实践跟踪,认为“黑线”的形成与结晶器保护渣的熔化不良和过程工艺控制有关。

关键词】: Q195  黑线   连铸  结晶器  保护渣  水口

山西中阳钢铁有限公司主要生产Q195HRB400E焊丝焊条钢、号钢等产品,其中Q195拔丝产品以质量享誉市场,2017年初线材车间在轧制Φ6.5规格的Q195时发现了类折叠“黑线”表面质量问题,针对此种情况及时进行了原因分析,并提出了相应整改措施。中钢Q195生产工艺流程为混铁炉——转炉——150*150方坯连铸机——高线轧制。Q195钢种内控成分见表1

1  Q195钢成分/%

项目

C

Si

Mn

P

S

内控标准

0.08

0.13

0.25-0.40

≤0.035

≤0.040

1  Q195线材表面缺陷分析

11 线材表面质量问题主要特征

通过对线材表面进行观察线材表面会出现一条或者是多条黑丝的细线,并且呈无规则分布,对其进行扭转后很容易开裂,但是直接目测很难判断,与折叠形成的表面缺陷明显不一致,后经过现场跟踪查看和对“黑线”长度的测量,呈或长或短、断断续续的无规则分布[1-3]。如图1


1.2 金相检验分析

​对产品缺陷部位截取试样进行了金相实验,无脱碳,晶粒度均匀,全部为P+F但发现 “黑线”处出现氧化物质点, 图2为“黑线”部位的金相组织

1.3 电镜扫描分析

对图2中黑色质点进行了电镜扫描,分析结果表明了黑色质点为结晶器保护渣。通常保护渣在结晶器中熔化,所含氟化物会在高温下部分挥发和生成新的氟化物气体进入空气[3-4]。通过图3电镜扫描结果,氟含量很高,可以说明保护渣还尚未熔化彻底而被卷入钢液。

控制办法

    综上所述结合公司生产实践提出以下控制办法

1)开发针对于Q195专用的保护渣。目前,150方坯采用中低碳保护渣只有一类对某些钢种有害针对这一情况与保护渣厂家进行沟通针对熔速和熔点重新制定了Q195专用保护渣

2)浸入式水口又石英质改为铝碳质,保证使用寿命,防止穿孔。针对浸入式水口进行材质更换,能保证使用寿命,减少更换水口频次以达到减少非稳态操作,同时将浸入结晶器部分加粗设计,如图4、图5

3)拉速的影响。拉速过快渣膜厚度减小,纵裂纹增加[5] ,控制拉速的稳定性。

4)对现场情况进行跟踪,虽液面稳定,但出现偏流问题,这也是导致水口穿孔卷渣的一个原因,严格执行工艺要求,不得出现偏流不对中情况。

结论

1)电镜扫描结果表明,“黑线”为钢坯夹渣,同时说明了保护渣溶化性不良,应根据钢种特性对保护渣进行调整。

2)拉速过高时,液渣层较薄,不能均匀流入结晶器铜管与坯壳缝隙,造成不均匀卷渣。

3)浸入式水口偏流导致结晶器内钢水流场不均匀引起剪切卷渣

4)通过规范操作,Q195线材“黑线”表面缺陷得到有效控制。

[参考文献]

[1] 钱卫忠金玉静陈彬.线下表面结疤的控制[J] 江苏冶金,2003313:41-42

[2] 孙江波,刘旋,翟晓毅等20CrMnSi线材表面翘皮缺陷成因分析[J].炼钢2018345):74-75

[3] 王谦何生平等.连铸结晶器保护渣中氟逸出的调查[C] 第八届全国连铸学术会议论文集,2007449-455

[4] 王平.连铸保护渣中氟逸出的研究[D].重庆重庆大学2006

[5] 李殿明邵明天杨宪礼等.连铸结晶器保护渣应用技术[M] .北京冶金工业出版社2008:189-193 

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