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小方坯连铸机高效化生产研究及实践

来源:2019全国高效连铸应用技术及铸坯质量控制研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

小方坯连铸机高效化生产研究及实践 胡铁军 李子辉 房志琦刘辉(河钢集团承钢公司 棒材事业部)摘要: 当前连铸生产技术日益完善和成熟,生产稳定性也得到大幅度提高。为…

小方坯连铸机高效化生产研究及实践

             胡铁军  李子辉  房志琦刘辉

(河钢集团承钢公司   棒材事业部)

摘要: 当前连铸生产技术日益完善和成熟,生产稳定性也得到大幅度提高。为了进一步压缩吨钢生产成本,公司对连铸提出高效化的要求。本文通过解决连铸高效化中出现的各种问题,提高了产能,稳定了产品质量。

关键词:高效化;质量。

前言

目前国内的方坯连铸机较多,在市场利润降低的情况下,压缩成本成为企业发展的必要,所以提出了高效化的要求,在现有条件下,提高效率、产能,降低单位时间拉钢成本成为企业追求的目标。

高效连铸的特征是在通过高拉速、低检修率的情况下稳定地生产出质量良好的铸坯。随着拉速的提高,铸坯内部质量变化,二冷模式的变化,中包温度变化等,都直接影响铸坯质量及生产的顺行。

本文就方坯连铸生产高效化的相关问题及主要技术措施进行讨论。

连铸基本参数

连铸基本参数如下表所示:

名称

单位

1#机

2#机

铸机机型

/

全弧型

全弧型

铸机流数

八机八流

八机八流

弧形半径

m

R12/ R17/ R32(渐进矫直)

R12/R17/R32(渐进矫直)

流间距

mm

1300  1300  1300

1300  1300  1300

1500

2000

1300  1300  1300

1300  1300  1300

铸坯断面

mm2

165×165

165×165

结晶器铜管长度

mm

1000

1000

铸坯切割方式

/

火焰切割

火焰切割

引锭杆形式

/

柔性引锭杆

柔性引锭杆

从参数上看,连铸弧形半径达到12m,且结晶器铜管长度在1m,弧度及结晶器尺寸都能满足提速要求

连铸系统高效化生产中存在的问题

铸机自生产以来,拉速一直在1.8-2.0m/min,此次要求提速到2.5m/min左右,主要存在以下几点问题:

1、 铸机能否满足拉速提高的要求。

2、 提高到需求拉速时,二冷系统能否满足冷却要求。

3、 随着高效化生产要求,中包过热度及氩后温度能否满足要求。

分析与解决措施

对上述问题进行分析,并针对各项问题制定了各项措施,具体如下:

1、铸机能否满足高拉速要求

对铸机冶金长度进行计算:

Lc=(D*D*V)/(4*K*K)

式中:Lc为铸机冶金长度

     D为铸坯厚度 mm

     K为综合凝固系数 (方坯28-32)

     V 最大设计拉速  

铸机在2.5m/min的冶金长度为19.56m,现铸机从弯月面到切割位置总长度在24m左右,能够满足高拉速要求。

2、优化二冷配水模式,保证铸坯质量

   拉速提高后,对比不同配水模式下铸坯质量的变化,选择合适的二冷比水量,在2#机选择1个试验流,提高拉速到最高拉速,同时二冷水量给到最大值,然后逐步减少二冷比水量,同时取铸坯低倍试样,不同比水量下铸坯低倍情况如下:

序号

拉速

比水量

系数

二冷水量

1

2.4

1.2

1.2

35.52

2

2.35

1.2

1.2

35.52

3

2.4

手动最大

36.32

4

2.5

手动最大

36.32

5

2.5

1.1

1.0

34.39

6

2.5

1.1

1.0

34.39

7

2.5

1.0

1.0

29.86

8

2.5

1.0

1.0

29.86

低倍情况:

序号

中心疏松

中心偏析

缩孔

中间裂纹

角裂纹

中心裂纹

皮下气泡

1

1

1

1.5

3.5

1

1.5

2

1

1

1

2

1.5

1

1.5

3

1

1

0.5

1.5

3

1.5

4

1

1

1

2.5

1

1.5

5

1

1

2

1

2

2

2

6

1

1

0.5

2

1.5

7

1.5

1

1

0.5

1.5

1

2

8

1.5

1

1

1

1

2

从低倍结果看,当比水量降低到1.0 L/kg时,铸坯中间裂纹,角裂纹,中心裂纹明显改善,级别从3.0级左右降低到1.0-1.5级。所以确定比水量选择1.0L/kg.

3、 氩后温度及中包过热度控制

与常规连铸相比,高效连铸钢水在结晶器内停留时间缩短1/3-1/4,为获得同样厚度的坯壳,除了进一步强化结晶器冷却能力外,保证低温钢液是必须的浇注条件。高的钢水温度还会加剧二次氧化及对包衬的腐蚀。过低的温度也会引起质量缺陷。低温浇注并严格控制温度是实现高效连铸的前提。

  拉速提高后,相应的钢水在中包停留时间缩短,氩后温度及中包温度也降低,经实践及不断摸索,在高拉速下,中包温度控制在1520-1530之间,氩后温度较原温度控制降低5度。制定了相关制度,对不同拉速下氩后温度进行了修改,降低了高拉速下的氩后温度控制。

4、 结论

通过实践及优化,铸机拉速提高到2.5m/min,铸坯质量稳定,生产顺行。但与其他高效化连铸企业还存在一定差距,需要对设备及工艺进行改进,达到其他先进企业的指标。

参考文献

1】钱亮. 《普钢及优特钢小方坯高效连铸的实现》. 第八届中国金属学会青年学术年会论文集,2016.12

2】王先勇. 小方坯高速连铸关键技术研究. 连铸.2015.06


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