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数据指标

河钢宣钢高炉炼铁技术进步

来源:2019年第七届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

河钢宣钢高炉炼铁技术进步庞江 张二星 王斌 胡智龙 冯艳国 张利波(河钢宣钢炼铁厂,河北省张家口宣化区,075100)摘 要:对宣钢高炉炼铁技术进步进行了总结。宣钢高炉以上部装料制度转…

河钢宣钢高炉炼铁技术进步

庞江  张二星  王斌  胡智龙  冯艳国  张利波

(河钢宣钢炼铁厂,河北省张家口宣化区,075100)

摘  要:对宣钢高炉炼铁技术进步进行了总结。宣钢高炉以上部装料制度转型为突破点,勇于探索、创新,不断总结提高,实现了高炉长期稳定顺行,利用系数逐年提高,焦比、燃料比逐年下降。通过烧结工序降低SiO2、FeO、MgO等措施,提高烧结矿、球团矿还原度,提升了烧结矿球团矿品质,焦炭降灰、降硫,为高炉冶炼技术进步创造了原燃料条件。 2018年攻克了低风温操作技术难关,针对1#高炉炉缸炭砖温度升高,成功的实施了高效综合护炉技术。近年来,宣钢高炉炼铁技术得到了长足进步。

关键词:高炉  精料  技术进步

1 前言

目前宣钢有3座高炉,2500m3×2+2000m3×1。近年来,河钢宣钢铁前工序多措并举,以精料生产为基础,提升入炉原燃料质量,以上部装料制度转型为突破口,实现了长期稳定顺行,针对风温的降低,不断探索、研究,突破低风温操作技术瓶颈,较好的处理护炉与强化的矛盾,高炉利用系数不断提高,燃耗指标持续下降,取得了较大的技术进步。

1 宣钢两座2500m3高炉主要技术经济指标

利用系数

t/m3d

焦比

kg/t

煤比

kg/t

燃料比

kg/t

风温

综合品位

%

2011

2.057

416

132

590

1126

57.02

2012

1.976

399

121

556

1072

56.97

2013

2.268

380

107

530

1100

56.93

2014

2.213

377

109

522

1110

57.2

2015

2.240

358

120

517

1094

56.72

2016

2.181

360

121

520

1064

56.42

2017

2.179

363

127

527

1063

57.02

2018

2.323

360

138

531

995

57.34

2 提升原燃料质量

2.1 提升焦炭质量

2017年宣钢自产焦炭逐步降低硫含量,高硫煤配比由8%降至4%,配加低硫焦煤新资源15%,焦炭含硫由0.90%降至0.83%,同时精细配煤,合理调整用煤矿点,控制焦炭灰分不超13.0%,焦炭平均粒级由50mm左右逐步提高到52mm,转鼓强度提高1.4个百分点,反应后强度保持67%以上。

2 宣钢焦炭灰分、硫分变化情况

2015

2016

2017

2018

焦炭灰分,%

12.76

12.8

12.86

12.65

焦炭硫分,%

0.9

0.92

0.84

0.78

3 宣钢焦炭平均粒度、强度变化情况

2015

2016

2017

2018

焦炭平均粒度,mm

50.6

52.2

52.5

51.9

焦炭M40%

86.1

86.8

87.2

87.5

焦炭M10%

6.3

6.2

6.1

6.1

反应后强度,%

67.6

67.2

67.4

67.7

2.2 提升烧结矿质量

2016年四季度后,烧结矿保持碱度稳定基础上逐步降低SiO2,降低MgO。SiO2由之前的5.5~6.0%降至5.3%左右,MgO由2.2%降低至1.8%,烧结矿品位提高由54.5%提高至56%左右。转变观念,不再通过高FeO保强度,推行低水、低碳、厚料层操作,FeO含量降低了1.4个百分点,为提高烧结矿还原度提供有力保障。

降低SiO2、FeO、MgO后改善了烧结矿冶金性能,改善了矿相组成,并不断研究SiO2、FeO、MgO、碱度之间的相互匹配关系,优化入烧原料结构,烧结矿还原度提高到80%~82%。

2.3 提升球团矿质量

开展生球合格粒级攻关,稳定混精结构,强化造球作业,稳定混合料水分,严格进厂精粉细度,生球8mm~16mm粒级含量超过82%。调整热工参数,提高氧化气氛,球团矿FeO含量低于1.5%。

2.4 降低有害元素含量

通过控制进厂原料有害元素,控制高锌物料循环使用,合理配料,实现了入炉锌负荷≤350g/t,碱负荷≤4kg/t的控制目标,减轻了对高炉的危害。

3 高炉操作技术进步

3.1 高炉上部装料制度的转变

2012年之前,宣钢高炉布料模式以“中心加焦”为主,但受原燃料条件与操作影响,这种布料模式没有发挥积极作用,导致高炉长期燃耗高,产量低。2012年各高炉逐步将“中心加焦”向“平台+漏斗”模式转变,拓宽焦炭平台,稳定边缘气流,适当降低中心气流强度,保持中心气流窄而强。以宣钢2#高炉为例说明上部装料制度转变效果,见表4。上部装料制度转型效果见表5.

4 宣钢2#高炉装料制度转变前后对比

2#高炉调整前

2#高炉调整后

炉顶温度

200℃-250℃

150℃左右

炉顶打水量

15t以上

0

料动情况

偏尺、滑料,不均匀

均匀,两尺不偏

炉身静压差

70kPa-75kPa

40kPa-50kPa

全炉压差

170kPa-175kPa

150kPa-155kPa

风量

4300m3/min-4400m3/min

4650m3/min以上

鼓风动能

低于9500kg·m/s

11000-12000kg·m/s

煤气CO2

14%-15%

19%-20%

布料溜槽寿命

3个月

12个月

5 宣钢1#2#高炉上部装料制度转型效果对比

转型前

转型后

比较

1#高炉

2#高炉

1#高炉

2#高炉

1#高炉

2#高炉

利用系数,t/m3d

2.077

1.88

2.212

2.24

0.135

0.36

焦比,kg/t

411

437

368

366

-43

-71

燃料比,kg/t

588

579

538

511

-50

-68

系数偏低。

3.2 工艺参数调整优化

为产量,宣钢高炉积极提高风量,各高炉提高风量100m3/min-150m3/min。提高风量后,为控制炉内气流流速、降低高炉燃耗,两座2500m3高炉提高顶压10kPa至15kPa。为进一步稳定气流,降低高炉燃耗,通过扩大矿批,增加矿层厚度,调整优化上、下部装料制度,煤气中CO2含量提高至20%以上,提高了煤气利用率。

3.3 突破低风温操作技术瓶颈

由于宣钢两座2500m3高炉配加转炉煤气后,因转炉煤气含尘较高,造成热风炉格子砖渣化、煤气换热器堵塞,风温低于1000℃。风温下降后,对高炉上下部操作制度进行调整,达到送风制度合理、提高煤气利用率的目的:

(1)风口前理论燃烧温度的控制。提高富氧率,1#高炉由3.7%提高至4.2%,2#高炉由3.5%提高至4.5%。限制煤比,煤比不超过145kg/t,同时控制烟煤配比,风口前理论燃烧温度2100℃至2200℃。

(2)加长风口长度,缩小风口面积。风口长度由L585mm加长至L615mm,1#高炉使用17个长风口,风口面积由0.3357m2缩小至0.3285m2,2#高炉全部使用长风口,风口面积由0.3321m2缩小至0.3248m2,风口前回旋区向炉缸中心延伸。

(3)热制度、造渣制度的控制。适当提高炉温,由0.25%-0.40%提高至0.30%-0.45%,炉渣碱度由1.20倍提高至1.25倍,补充炉缸热量。

(4)上部装料制度的调整。发展中心气流、保持一定的边缘气流。边缘气流不能过分抑制,也不可过分发展,否则极易造成炉墙粘结,密切关注炉体温度和热负荷变化,加强炉型管理,及时调整。

通过调整,两座2500m3高炉回旋区合理性见表6,炉况顺行程度改善,

6 宣钢两座2500m3高炉回旋区尺寸

回旋区长度

回旋区高度

回旋区面积占比

合理性判断

宣钢1#高炉

1.10m-1.15m

0.70m

40.45%

合理

宣钢2#高炉

1.14m-1.18m

0.72m

40.86%

合理

3.4 宣钢高炉高效综合护炉技术

宣钢1#高炉已经处于炉役末期阶段,炉缸耐材存在不同程度的侵蚀。炉缸炭砖温度升高,尤其是铁口区域,存在很大的安全隐患。宣钢1#高炉炉体水量已经用至最高,没有调节余量。日常操作中,维持钛负荷8kg/t至9kg/t,高度重视炉缸炭砖温度变化,重在预防,防治结合,在温度上升较快的初期就采取护炉措施,避免了大幅度提高钛负荷高炉操作难度增加,造成技术经济指标下降。护炉时,采取整体护炉与局部护炉相结合的方式,采取多种护炉措施,同时还要处理好护炉与强化冶炼的矛盾。护炉措施主要有:

(1)由于服役时间较长,配加钛矿提高钛负荷,提高钛负荷至高于9kg/t(Fe)以上,整体护炉。由于宣钢高炉工艺布置特殊性,如烧结提高钛含量,会造成不需要护炉的高炉钛负荷升高,影响其它高炉的操作,配加钛矿后,克服了“一人感冒全家吃药”的弊端。

(2)调整高炉操作参数。生铁[Si]由0.25%-0.40%提高至0.35%-0.50%,炉渣碱度提高至1.20倍-1.25倍,促进钛还原,生铁含硫低于0.025%,生铁一级品率≥95%,利于形成保护层。

(3)加强铁口维护。铁口深度控制在3.0米至3.2米,严禁潮铁口出铁、闷炮操作,杜绝烧铁口,保持全风高压堵口率,维护铁口泥包完整。

(4)局部护炉,堵风口操作。如炉缸炭砖温度继续升高,对应部位的冷却壁热流强度超过控制标准,堵风口操作,强化局部护炉。

4 结语

2018年下半年2#高炉新建一座热风炉,12月投入使用,风温已经达到1100℃,1#高炉风温在1000℃至1050℃,并且处于炉役末期,对高炉产量和技术指标造成很大影响。

尽管宣钢炼铁技术取得了一些进步,但与集团兄弟单位、全国先进相比,在生铁产量、燃料消耗、新工艺新技术应用等方面还存在明显差距。

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