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提升结晶器铜管过钢量的实践探讨

来源:2019炼钢生产新工艺新技术新产品研讨会|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

提升结晶器铜管过钢量的实践探讨李罡 赵峰(方大集团萍安钢铁公司炼钢厂,江西萍乡337019) 摘 要:本文针对萍安钢炼钢厂结晶器安装进行工艺改进,以及优化浇铸条件,结晶器铜管单支过钢量…

提升结晶器铜管过钢量的实践探讨

李罡  赵峰

(方大集团萍安钢铁公司炼钢厂,江西萍乡337019

摘  要:本文针对萍安钢炼钢厂结晶器安装进行工艺改进,以及优化浇铸条件,结晶器铜管单支过钢量提升至13000t/支,降低了备品备件单耗,确保了生产的稳定高效运行。

关键词:结晶器铜管,过钢量,实践探讨

1 前言

结晶器铜管作为结晶器核心装备,其关系到铸坯质量,其使用寿命一般以过钢量来衡量,萍安钢炼钢厂结晶器铜管过钢量一直在8300/支左右,而特钢及九钢均超过了10000t/支,萍安钢炼钢厂萍钢片最好历史水平为12452/支,而安钢片最好历史水平为9207/支,存在较大差距,本文就结晶器铜管下线原因入手,从铜管装配、维护和合理使用的管理力度方面进行了论证,实践表明,单支铜管能突破13000/根,结合生产经营的需要,目前控制在10500/根,对生产顺行及降本增效都提供了有力支撑。

2 铸坯生产工艺概况

连铸机机型:全弧型连铸机

连铸机流数:55*2台;66*1

浇注断面:170×170mm2

弧型半径:8m

冶金长度:25.5m

浇注模式:中间包快换水口+浸入式水口

中间包容积:25t30t

工作拉速:04.0m/min

结晶器振动驱动和结构:电机驱动、短臂曲柄四连杆机构

结晶器电磁搅拌型式:内置式

3 铜管下线返修原因分析

通过对下线结晶器解体后发现,结晶器非正常下线的原因主要集中在外因和内因两大块:内因:结晶器铜管凹坑、镀层剥落、镀层网状裂纹、划痕深、磨损严重等;外因主要是:装配质量不过关,密封圈、水套的质量;使用过程中,划伤、烧伤、撬伤等人为因素导致的意外受伤等。

4 改进措施

4.1 配件把关

4.1.1 配件检查环节最重要:

对每一批新到货的铜管都要进行锥度、壁厚、长度等各个指标的检验,发现不符合标准的禁止上线使用,尤其是结晶器法兰板的质量不容忽视,自20143月至20157月这段时间,结晶器法兰板的供货情况一直不稳定,车间带电搅的结晶器总共有14台,当两个机子同时更换品种时(拉普C钢),必须同时上线新铜管装配的结晶器10台才能开浇,且必须保证4台完整的结晶器随时可以上线使用(但往往有结晶器正在处于电搅线圈修理状态),此时最易导致结晶器周转紧张。

4.1.2 主要配件存在的缺陷及后果:

(1)法兰板的特点:

上、下法兰板不通用,上法兰板有16孔和12孔两种;下法兰板依据孔位可分梅花状及正方形两种。

当法兰板“上子口边裂纹较为严重时,难以修补,就是修补好了,也很难杜绝使用过程突然炸裂并大面积漏水的现象,进而迫使结晶器铜管缩短使用寿命,而且存在工艺安全隐患。

(2)法兰板缺陷现象:

上法兰板密封槽“子口边”R角不标准:R角不圆(角部偏大,槽子不均匀),槽内深浅不一,结晶器密封圈上口部分向外移,密封圈中心位置压不到铜管壁的上口(只压到一点点边缘),导致密封不严实而漏水;坡口尺寸不标准:坡度不均匀、坡度偏小,导致中间部位漏水或四周漏水;

下法兰板(含下支承法兰板)密封槽“子口边”R角参数不符:情况与上法兰板的相同;

(3)导致后果:

遇密封槽位置参数不符:装配时是以铜管定板,先把铜管装进去,因为密封槽(左右槽子还可以)内外弧的原点不在同一圆心上(未吻合),导致铜管四周形成的密封槽子不均而漏水;

两板孔径对不到:一般情况,相差2mm就对不到螺丝孔(装不上),出现过8个孔5个孔对不到的情况),通过设备部门的努力,目前情况正常。

4.2 加强对铜管维护和合理使用的管理力度

4.2.1 装配精度

首先对结晶器的维修装配进行严格把关,加强了密封圈、水套的质量检查,有效杜绝了由于水套密封不严造成结晶器进回水短路,导致结晶器铜管过烧的问题,改善了铸坯在结晶器内的冷却效果;其次要求维修班组在每个下线的结晶器进行维护时对水缝进行测量,确保结晶器铜管四面与内水套之间的水缝均为4.0±0.1mm,车间不定时地对结晶器安装、工艺操作进行抽查(一周内不少于5个),保证了结晶器四面、角部水缝的均匀,避免了铸坯在出结晶器后由于零件质量、操作等原因造成的事故,提高了冷却能力和冷却的均匀性,降低了漏钢率,从而避免了结晶器提前下线现象。

4.2.2 铜管检查

提高结晶器装配过程的责任心,重视铜管内腔面任何细小凹陷、镀层脱落镀层网状裂纹等情况,仔细检查每一个环节,确保装配质量,防止为保“铜管过钢量抱侥幸心理而上线使用的倾向,杜绝漏水等工艺事故的出现(缩短结晶器寿命)。

4.2.3 钢种搭配

实践证明,结晶器锥度是结晶器的一个重要参数,对连铸操作和铸坯质量的影响很大。为适应钢液在结晶器内凝固时产生的热收缩,结晶器内腔应呈倒锥度,以减小气隙,改善冷却条件,增加坯壳厚度,以利提高拉速和改善铸坯表面质量,同时还能消除或减小坯壳回温现象,有利于防止铸坯产生裂纹及变形。锥度过小,气隙大,影响铸坯对结晶器的传热,制约拉速的提高;锥度过大,会增加拉坯阻力和结晶器壁的磨损,易引起铸坯抖动,甚至拉裂坯壳造成漏钢,因此,合适的锥度至关重要,生产过程中必须关注钢种搭配,根据铜管新旧程度及磨损情况,也即铜管锥度的变化情况,结合钢种浇注的工艺要求,合理匹配铜管炉龄数,锥度情况如表1

1 炼钢厂结晶器新铜管参数

产品规格(mm

厂家

内腔尺寸(mm

 

倒锥度(%)

弧面

 

直面

弧面

直面

上口

下口

 

上口

下口

 

170×170×850×R8000

天河

154.45

153.2

152.39

151.24

1.25

1.35

170×170×850×R8000

长白山

174.4

173.15

 

174.55

173.25

 

1.25

1.35

注:新铜管的锥度在1.31.4之间;新铜管上线一般用于普碳钢拉坯(大概在2500吨左右),即锥度磨损到0.91.0以下时,下线修整用于20MnSi系列拉坯,正常情况下,至锥度磨损到0.30.4左右报废。

4.3 加强连铸机操作规范的执行力度

结晶器是连铸机的心脏,其健康运行还取决于操作规范的执行力度,车间以“对中精度为主,做好二冷管架对中与引锭杆校弧、托辊更换工作,防止引锭头顶坏结晶器端口及内腔;杜绝内腔意外受损的责任事故(划伤、烧伤、撬伤等);同步跟踪水温差,及时调整结晶器水量,解决了结晶器进出水温差偏高的难题,有效地提高了初生坯壳的厚度,拉漏率显著降低。

4.3.1 对中精度

做好二冷管架对中与引锭杆校弧、托辊更换工作,标准是二冷管架对中误差≤5mm,试机时引锭杆不跑偏,防止引锭头顶坏结晶器端口及内腔。

4.3.2 杜绝内腔意外受损的责任心事故(划伤、烧伤、撬伤等)

中心思想就是要减少开浇次数,因为每次开浇,均涉及装引锭、放连接、挂(熔)冷钢等,最容易发生划伤、烧伤、撬伤等现象,所以生产的连续性管理最重要,要在减少因为“炉钢节奏、高温钢、负镇时等导致的低液面堵流、意外事故堵流,进而重新开浇的事件上下功夫,尽可能提升单个结晶器的连浇率,提高铜管寿命,具体为:

因顶坯盖帽未清理干净的胡须导致划伤内腔;

因钢质连接件未放正而划伤铜管;

中浇保护管突然穿孔且“结死不能及时取出时,钢流如果直接冲击在法兰板上(烧坏密封圈,漏水),容易导致结晶器受损;

遇到事故需用撬棒处理结晶器内的冷钢时,要小心,以免损坏铜管内腔;

氧管需取火种时(引流或吹滑道残钢),必须防止射伤铜管内腔的事件(氧气流量及时间控制)。

4.3.3 水温差

夏季环境温度上升,及时跟踪调整结晶器水量,由95t/h调整到9799t/h,尤其是结晶器进水水温超过35度,水温差超出79度均须预警,督促动力厂散热或补水,使结晶器水温差在可控范围,有效提高了初生坯壳的厚度,降低事故率。

4.3.4 开机检查

每次开机前,结晶器事故水试水操作属必备程序;停机班组对结晶器更换、安装进行检查确认;停机班组检查结晶器铜管的磨损和划痕情况,有异常及时更换;班组更换结晶器时,采用定位销进行定位安装;车间不定时地对结晶器安装、工艺操作进行抽查及考核。

5 改善水质

5.1 水质的重要性

结晶器是连铸机的心脏,冷却水就是连铸机的血液,为确保铸坯均匀冷却,防范喷嘴堵塞现象,水质的改善列为冷却效果基础管理的头等大事。水质成份大概为以下几类:水藻、泥沙、油污、钢坯表面氧化物、悬浮杂物等污染物。因为二冷水多半处在露天路径循环,生产过程中完成冷却任务后初步汇总在溢沉池中(1#2#机为一个系统,3#机另为一个系统),从外观上看,水面有大量的机油、矿泉水瓶、塑料袋、槟榔壳、烟盒等杂物堆积,不断发酵、腐烂,或被高速水泵碾碎,最后随水流再次进入管道循环系统,根据对多次漏钢等工艺事故的分析,结合对喷嘴堵塞情况的拆解,可以认定:杂物堵塞喷嘴已经威胁到连铸机的正常运转。

5.2 捞油机功不可没

基于上述判断,着手对二冷水的水质进行全天候布控,并采取了多项措施对水质进行维护:协助动力厂在高速澄清池的出口加装滤网,尽可能拦截悬浮杂物;往二冷水池内加入絮凝剂和沉浆剂,使二冷水中水藻、水中浮生物、水中悬浮物得到絮凝上浮,水中小微粒污染物得到沉淀;首台捞油机在3#机的二冷溢沉池运转成功,第二台捞油机将在近期内制作安装到1#2#机的二冷溢沉池,用于打捞机油,减少其对杂物的粘结作用,减少喷嘴堵塞几率;对溢沉池中的杂物组织专项打捞,对水质进行第三方检验并纳入常态化工作日程,严厉“禁止抛撒杂物到二冷循环系统,倾力维护水质,确保铸机顺行。

6 控制钢水过热度

结晶器铜管寿命与再结晶温度强相关,见表2

表2

结晶器铜管材质

电导率(us

管壁厚度(mm

热导率(us

再结晶温度()

热面温度()

冷面温度()

角部温度()

磷脱氧铜

49.3

22.5

322

300

263.88

63.81

46.13

银铜

54.4

22.5

370

370

241.29

64.43

46.58

铬铜

46.4

22.5

355

450

247.99

64.25

46.45

铜管的热面温度越接近再结晶温度,铜管寿命越短,因此控制好钢水过热度有利于铜管寿命的提高。四个月来,钢水过热度由3040度降低至2030度,为铜管寿命的提高提供了有力的支撑。

7 效果评价

   经过以上措施的落实,结晶器铜管过钢量得到大幅度提升,具体如下表3所示:

3 萍安钢炼钢厂结晶器铜管过钢量统计表

年度

月份

报废(根)

平均拉坯炉数()

最高炉数()

平均过钢量(吨)

最高过钢量(吨)

报废铜管具体信息

达标数(根)

未达标数(根)

未达标原因

总数

天河

长白山

2015

4

27

15

12

738

887

8273

9934.4

21

6

凹洞脱落、划痕深、磨损严重等。

5

23

5

18

928

1222

10390

13686.4

20

3

凹洞脱落、划痕深、磨损严重等。

6

21

9

11

896

1159

10032

12981

20

1

长时间未使用而报废(江河管)

7

17

15

2

967

1211

10836

13563.2

11

6

脱落1支;划痕5支。

8

33

26

7

845

1132

9459

12678.4

21

12

脱落9支;划痕3支。

8 结语

经过系列改造和优化,铜管过钢量得到大幅提高,由原来的平均8300/支提高到目前的10836/,单支铜管最高过钢量达到13563t,平均及单支铜管过钢量都达到了历史最好水平,提高了钢水收得率,从而带动备件消耗大幅降低,结合生产经营的需要,目前控制在10500/根。

参考文献

[1] 陈家祥.连铸铸钢手册.北京.冶金工业出版社,1991

[2] 冯捷,史学红.连续铸钢生产.北京.冶金工业出版社,2005

[3] 史震兴.实用连铸冶金技术.北京.冶金工业出版社,1998



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