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水钢4#高炉降料面操作实践

来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

水钢4#高炉降料面操作实践罗伟豪摘 要:对水钢4#高炉空料线打水降料面操作进行总结。由于认真核算休风料,合理控制风量、炉顶打水量、煤气成分等各项参数,顺利将料面降到炉腹以下,实现了安…

水钢4#高炉降料面操作实践

罗伟豪

摘  要:对水钢4#高炉空料线打水降料面操作进行总结。由于认真核算休风料,合理控制风量、炉顶打水量、煤气成分等各项参数,顺利将料面降到炉腹以下,实现了安全、快速降料面

关键字:高炉;空料线;降料面

四高炉2011329日投产至今,炉身冷却壁冷却管损坏二十八根,集中在10段、11,以及存在其它设备缺陷。为延长四高炉一代炉龄寿命及安全生产,结合生产经营形势,201753日降料面进行炉墙喷补造衬。

1 降料面的准备工作

1.1 做好设备等方面的准备工作,主要如下:

(1仪表设备的检查校对是为了准确的监测,控制降料面过程,避免因仪表问题而引起事故。校正炉顶温度,风量、风压、风温、顶压、炉顶打水量及水压、探尺等仪表数据。

(2全面检查炉壳开裂情况,检查炉壳是否存在煤气泄露。如有漏点,要利用休风机会焊补好,并落实现场煤气安全警示标志。

(3准确计算休风料,保证充足的干焦量。

(4风口平台每个水槽准备两根高压打水管,并保证长度有20m,以便风口坏时打水用,利用现有炉顶8个洒水喷头洒水,但需外接洒水管到风口平台并安装水表和调节阀,炉顶打水压力不低于1.0MPa

(5确保三个炉顶放散阀正常开关,如有故障必须在预休风时检修完毕,

(6预休风前一周检查各部蒸汽管是否通畅,如有问题必须提前3天处理完毕,确保预休风时正常;降料面期间蒸汽系统确保三、四高炉末端压力在0.4MPa以上。

(7休风前三天开始全面检查冷却设备,发现漏水及时处理,此项工作一直进行到休风,联系能源公司化验室,进行煤气成分检验

1.2 对高炉操作进行调整,主要如下:

(1调节操作参数,确保中心气流充沛的同时,适当发展变沿气流,逐步提高炉体温度,清理炉墙。

(2停风前确保炉况顺行,炉温充足。预休风前一个周期改全焦冶炼负荷,保证预休风时休风料到达风口中心线。预休风后送风要全开风口。

(3提前9天开始减钒钛矿比例冶炼,钛球比例5%以下;用料结构中加入部分锰矿及萤石,方便清洗炉墙粘结物。

(4调整高炉造渣制度,改善炉渣的流动性。(R2 1.101.14

(5适当提高炉温水平。按照炉温中上限,碱度下限控制原则。(【Si0.4000.800%

1.3 高炉休风后的工作,主要包括:

(1改装炉顶打水装置。打水胶管位置正确,且能满足1.0MPa水压要求。正式打水前要记录流量表显示值。

(2调整探尺。确保两个探尺能探料线20.0m,并写出测量方法.

(3从高炉顶压取出管引出煤气取样管,拉到风口平台取气点

(4将跑气、跑火处的炉皮及冷却壁垫板漏气处焊好,确保降料面过程中不发生炉皮跑气跑火及开焊现象。

从安装打水管开始到降料面结束,装料设备拉闸挂牌,严禁动作。更换所有损坏的风口各套,送风时风口全开,吹管内无杂物。将所有已损坏的冷却壁水冷管进水关闭,预休风后不再打开。富氧站管道插盲板。

调整炉顶放散阀打开值:更改1#3#放散阀自动控制程序,将打开值设为0.220 MPa并取消延时。预休风结束后,高炉送风降料面时,炼铁厂与能源公司加强联系除尘布袋箱体的投用数量,若箱体需退出使用时高炉降压配合。

2 休风后复风降料面

1)降料面操作参数的控制。鉴于漏水冷却壁较多,降料面使用最大风量原则上控制在正常风量的80%4000m3/min),到炉身下部以后控制风量在正常风量的60%1625分开始送风,复风后,保持一定顶压操作,避免产生管道。122分,降料面至22.3m。整个降料面过程中,平均炉顶温度在359,平均荒煤气温度在295,出现顶压波动超过10KPa的情况5次,爆震5次,但没有风口破损情况。降料面过程耗时538分钟,累计打水量339.1t,累计送风量1620940m3。此次降料面过程的主要参数控制见表1


表1 主要参数控制

时间

料线m

风量m3/min

风温

风压KPa

顶压kpa

顶温

荒煤气温度

累计打水量t

16:25

5.90

17:00

5.97

1700

880

169

100

350

263

9

17:30

4.96

2630

850

265

150

344

271

13.2

18:00

6.24

3780

850

305

180

261

290

27.2

18:30

6.24

3810

850

296

180

288

320

46.2

19:00

14.20

3660

850

271

180

352

348

70.6

19:30

14.72

3680

850

264

180

391

345

92.7

20:00

16.20

3710

850

256

180

329

337

129.1

20:30

17.00

3730

850

258

180

295

332

166.3

21:00

18.20

3280

850

226

155

308

276

209.3

21:30

18.65

2480

850

168

105

204

250

235.4

22:00

18.90

2020

850

135

90

241

217

268.9

22:30

19.30

1980

850

80

13

422

282.3

23:00

20.00

1820

850

60

14

469

293.3

23:30

20.30

1840

850

59

13

453

302.8

0:00

20.70

1860

850

57

12

481

314.2

0:30

21.38

1630

850

63

35

476

326.8

1:00

22.30

1588

850

60

34

455

339.1

2)降料面过程炉顶煤气成分控制。打水空料线最大的安全隐患来自于煤气的爆炸,为了保证降料面过程安全地进行,需要对煤气成分进行密切的监控。由于煤气自动取样实时分许坏后,在顶压取出口新安装引至出铁场的煤气取样装置人工取样,每半小时化验一次煤气全成分,通报到高炉主控室,便于结合煤气成分变化综合判断炉况。具体煤气分析见表2

表2 煤气分析

取样时间

CO2

H2

O2

CO

N2

CH4

料线

17:00

1.4

0.6

15.8

5.90

17:30

1.0

0.4

9..4

5.97

18:30

8.6

2.1

0.2

26.0

62.5

0.6

4.96

19:00

6.0

1.6

0.4

29.6

61.6

0.8

6.24

19:30

6.6

4.4

0.4

29.2

58.4

1.0

6.24

20:00

5.0

3.3

0.2

26.8

63.7

1.0

14.20

20:30

4.8

3.2

0.2

31.6

69.4

0.8

14.72

21:00

4.0

4.4

0.2

32.8

57.6

1.0

21:30

3.6

4.9

0.2

29.4

61.1

0.8

3)出铁情况。预休风时堵铁口使用无水炮泥,降料面期间预计出铁2次,理论铁704.347t,理论渣量316t。第一次铁在预休风送风后2小时出铁,第二次铁在料线接近17.8m时出铁。

表3 出铁情况

开始

终了

Si

S

R2

温度

Mn

Ti

Al2O3

铁量

深度

第一次

19:00

20:15

1

0.024

1.22

1498

1.08

0.021

14.96

340

3.1

第二次

22:45

1:30

1.86

0.019

1435

1.43

0.43

230

3.1

(4)休风后炉内的情况

高炉休风后,拆卸全部风口小套,观察到炉腹料面,圆满完成了预计降料面17.8m任务。观察炉腹下部表面一圈有结瘤现象,为送风恢复制度的调整提供有力的依据。

3 效果

成功之处:

1生产准备组织工作仔细,高炉顺利实现了降料面工作,降料面期间,总体稳定,控制在9小时,按计划实现降料面工作。      

2炉温控制合理,铁水物理热基本在1450度以上。

3出铁按排合理。

4煤气分析取不了样,及时停止回收煤气,根据顶温及洒水情况及时减风,确保了安全。

5降料面期间用萤石及锰矿,改善了渣铁流动性,有利于降料面的顺行。              

不足之处:

1炉顶温度控制偏高。22:30-1:00,均在450左右,造成布袋除尘设备部分损坏。

2炉顶打水流量表部分损坏,水流量无法统计,煤气引出管测量煤气不准,造成利用煤气分析推断料面位置困难。

3炉温控制偏高。下次可适当加重焦炭负荷。

4爆震偏多。主要原因是高炉在降料面前炉况不好。由于炉况不好,最大风量偏离正常水平4800m3/min较多,降料面时间偏长。

4 结语

1抓好降料面的准备工作,结合实际情况,合理调整炉况,是安全、顺利降料面的前提条件;

2确保炉况稳定顺行,休风前采取发展边沿气流清洗炉墙规整炉型,但由于气流较乱,未取得较好的效果(炉腹有部分结瘤);

3控制好风压、风量和炉顶打水,顶压基本控制在目标值,煤气成分处于安全范围内,避免较大的爆震。

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