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石钢2#高炉(1080m3)中修开炉达产实践

来源:2018年第六届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会论文集|浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

石钢2#高炉(1080m3)中修开炉达产实践习立阳 张余斌 姜勇硕 赵建飞 赵培义 康志刚(河北钢铁集团石钢公司炼铁厂 河北 石家庄 050031 ) 摘 要:对石钢2#高炉中修开炉进行系统总结。…

石钢2#高炉(1080m3)中修开炉达产实践

习立阳  张余斌  姜勇硕  赵建飞  赵培义  康志刚

(河北钢铁集团石钢公司炼铁厂  河北  石家庄  050031 )

摘  要:对石钢2#高炉中修开炉进行系统总结。在开炉过程中,通过快速调整装料制度、快速降炉温、快速捅风口用风,使2#高炉中修开炉顺利,并实现快速达产达效。

高炉;中修;开炉;达产

Practice of Blast Furnace in Shigang 2 # Furnace(1080m3)

Xi Liyang, Zhang Yubin, Jiangyongshuo, Zhaojianfei, Kang Zhigang

(Hebei Iron and Steel Group, Shijiazhuang, Hebei 050031)

Abstract: the 2# blast furnace in Shi Steel were summarized. In the start-up process, the rapid adjustment of feed system, rapid drop temperature, with the wind quickly poking, make 2# blast furnace blowing smoothly, and achieve rapid up production and efficiency.

Keywords: blast furnace; repair; start-up; production


石钢2#1080m3高炉自20115月投产以来,第5段、第6段和第7段冷却壁部分水管漏水;炉缸西南、正北铁口区域热流强度20172月以后升高异常。20171115日至201813日,2#高炉停炉中修,对炉缸进行了整体浇筑,更换炉体5段、6段和7段冷却壁。

1.中修主要检修项目

1.1 浇筑炉缸

  炉缸西南、正北区域侵蚀严重,尤其西南区域只剩下残留捣打料50mm左右的厚度(炭砖全部侵蚀完)。为消除隐患,将氧化侵蚀碳砖表面进行清理。20171220日至24日,美固美特对炉缸进行浇注,浇筑铁口泥套及泥包,铁口深度直接浇筑2.6m


1.2 更换炉身冷却壁

  炉腹、炉腰、炉身一层冷却壁出现不同程度的破损,尤其炉腹炉腰冷却壁大部分水管烧损。此次中修将此三代冷却壁全部更换。


2.开炉前准备工作

2.1 高炉烘炉

  烘炉导管安装:每间隔一个风口安装一个烘炉导管,总计安装19个烘炉导管,烘炉导

管管径108mm,按风口单双号交错(单号烘烤中心位置,双号烘烤边缘位置)间隔安装。烘炉导管水平管插入风口小套,烘炉时间总计72小时。

2.2 试压检漏

  试压检漏是在高炉烘炉结束后,逐步将顶压升至160KPa,高炉本体的试压、试漏。高炉憋压时,炉顶2个放散关闭,重力除尘器250mm放散和400mm放散关闭。试压检漏结束进入凉炉阶段。

2.3 炉体灌浆

226日至28日,分别给第567段灌浆。

2.4 炉内装木材

此次2#高炉采用1/2填柴法开炉,风口中心线以下装枕木。本次枕木装至风口以下800mm,风口前用枕木斜挡。


2.5 开炉料

正常料配比:烧结矿80%  球团矿20%,全炉焦比2.8t/t,正常料焦比800kg/t。矿批12.5吨。全炉压缩率10%。空焦碱度0.93,正常料碱度0.93,净焦不参与碱度计算。空焦段及以上:渣中MgO 10.5%。各种料的堆比重:焦炭0.55,烧结矿1.85,球团矿2.15,锰矿1.7, 萤石1.5。死铁层及炉缸填充枕木,炉缸剩余部分及炉腹炉腰加净焦,炉身1/5加空焦,炉身上部至料线加空焦与正常料组合,料线装至3米。

2.6 送风风口及送风面积选择




风口

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

直径

110

110

120

110

120

110

110

120

110

120

长度

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

风口

11

12

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14

15

16

17

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20

直径

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110

120

110

120

110

110

120

110

120

长度

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

风口面积:0.2045,风量2400m3/min,风速200m/s

8120mm12110mm风口,全开风口面积0.2045m2,堵2#3#5#8#10#


11#13#15#18#20# 10个风口,送风面积∑S=0.09499m2

3.开炉操作

3.1送风料单

焦批:6960kgC=3742kg),矿批15000 kgC2↓O2↓),萤石15 kg/tfe、锰矿20 kg/tfe;蛇纹石40kg/tfe ;硅石76 kg/fe 。生铁含硅按3.0% 炉渣平衡计算,渣中MgO10.37%Al2O313.89%CaF1.76% ;镁铝比:0.75,渣比543 kg/tfeR21.0


3.2送风

201813000送冷风。039开热风阀、冷风阀,关混风阀点火。045 14#风口着火,至106所开10个风口全部点着。320坐料一次,坐料后料线4.5m13615捅开18#风口,629捅开15#风口。634东铁口有渣喷出上炮堵口,648西铁口有渣喷出上炮堵口。708坐料一次,坐料后料线西尺8008mm,东尺7414mm1210坐料一次,坐料后料线西尺7986mm,东尺7018mm1230提切断阀盖塔前,1250盖西炉顶。具备引煤气条件后,做煤气爆发试验合格后并参考煤气成分,1255引煤气。1305盖东炉顶。1425坐料一次料线6m.1443铁口见渣。1700铁口见铁,出铁走临时撇渣器。141620所有风口全部捅开。

由于木材填充密集,加之水份高,木材得不到充分燃烧,下部没有空间,有意识减缓加风节奏。伴随压量关系走稳,炉内在补料线的基础上,逐步加重焦炭负荷。

3.3 出第一次铁

31845出第一次铁,铁量约为53吨,炉渣流动性良好。从渣、铁样分析看:实际炉渣二元碱度与理论计算相符,炉渣成分与理论计算偏差不大。

4 炉况强化

料动后炉内开始逐步扩矿批重焦炭负荷,捅风口,上引风量。4日起加大力度扩矿批和加重焦炭负荷的力度,矿批由23t扩至36t1月中旬矿批扩至42t,焦比降至350kg/t。随着不断扩矿批和加重焦炭负荷,煤气利用稳步提高。

39日产量突破3000t,圆满实现一周达产目标。19日产量达到3300t以上,开炉后焦比和燃料比降低幅度大,7日燃料比降至530kg/t以下,10日焦比降至350kg/t以下。中旬平均焦比和燃料比分别为349kg/t530kg/t,下旬平均焦比和燃料比分别为349kg/t528kg/t

5 经验总结

1)开炉前的准备工作做的比较充分,设备多次联动试车,系统多次试压检漏,保证了开炉后设备正常运行,没有因外围事故而休风,为按期达产提供了外围保证。2)开炉配料计算合理,各料段安排合理,渣铁流动性良好,为加风、开风口创造了条件。3)东西铁口修补效果明显,开炉后,一是铁口区域不再窜煤气,二是铁口深度易保证。4)此次开炉采用南铁口向炉内鼓风,北铁口空吹的方式,出第一炉铁时停止南铁口鼓风后铁水顺利流出。5)开炉前期初期由于下部炉料(木材、净焦)燃烧较慢,上部炉料没有足够的下降空间,造成料动时间较晚,延缓了炉况发展进度,所以后续类似开炉可考虑适当提高炉缸所填木材的孔隙度,加快下部炉料的燃烧速度,使料尺尽快动作。6)此次开炉采用矿、焦同角且外环角度较小的装料制度,从效果上看有所欠佳。分析认为可采用适当抑制边缘,保证中心气流的制度,使炉内尽快建立起主气流,在确保炉况稳定顺行的基础上,在进一步调整操作制度,提高煤气利用率、降低焦比,实现较快达产达效的目标。

6 结语

  石钢2#高炉此次中修开炉,实现了安全、快速、环保开炉,做到了经济效益与环境保护的兼顾,为以后类似开炉检修提供了参考范本。


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