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大型烧结机燃料消耗QC活动的实践

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大型烧结机燃料消耗QC活动的实践彭元飞(陕钢集团龙钢公司炼铁厂)摘要:通过对450㎡烧结机燃料攻关活动的描述,根据实践分析影响烧结矿固燃消耗的因素及相关治理措施。关键词:450㎡烧结机 …

大型烧结机燃料消耗QC活动的实践

彭元飞

(陕钢集团龙钢公司炼铁厂)

摘要:通过对450㎡烧结机燃料攻关活动的描述,根据实践分析影响烧结矿固燃消耗的因素及相关治理措施。

关键词:450㎡烧结机  燃料想消耗  实践分析

引言

烧结是将一定量的含铁原料、燃料、溶剂等通过混匀、制粒形成混合料,通过布料装置平铺在台车上,点火引燃混匀矿中的燃料,通过抽风促进燃烧层下移,期间液相逐步形成、冷却,最终包裹未熔颗粒形成块状人造富矿,即烧结矿,烧结机是其中的主要设备。龙钢公司炼铁厂450㎡烧结机于201412月投运,年产烧结矿460万吨,主要供给5#高炉(1800m3),间歇式供给3#4#高炉(1800m3),生产指标要求严格,生产任务较重;止2015年三月份450㎡烧结机投运时间短,在机械磨合、人员搭配、过程操作等多方面均存在不足之处,致使新投运设备的优良工艺得不到有效体现,特别是固体燃料消耗方面波动较大,降低了烧结过程的稳定性,造成烧结矿冶炼还原性能的波动。2015年我工艺组QC小组开展了“降低450㎡烧结矿固体燃料消耗”活动,通过活动的开展,对450㎡烧结矿固燃消耗的降低起到了促进作用,现将开展情况总结如下:

1  现状调查

1.1  小组成员对450㎡烧结矿一季度固然消耗情况进行统计。

2015年一季度450㎡烧结矿固燃消耗分别为59.64kg/t62.68kg/t51.40kg/t,加权均值为58.68kg/t,三个月固燃消耗数据波动较大,最高达62.68kg/t,最低仅51.40kg/t,相差11.28kg/t,存在一些因素对烧结矿固燃消耗起到决定性作用。

1.2  小组成员对400㎡烧结矿2014年固燃消耗情况进行统计。

2014400㎡烧结矿固燃消耗最高值与最低值之间差值为9.09kg/t;加之400㎡烧结机自20107月开机来未进行大修,系统生产性能较450㎡烧结机有所不足,但烧结矿固燃消耗方面的控制较优,可根据400㎡烧结机生产控制情况对450㎡烧结机进行调整,以期达到降低固燃消耗的目的。

1.3  小组查询国内部分同机型烧结矿固燃消耗情况

对国内部分同机型烧结机燃料消耗进行调查,山西某钢厂51.57kg/t、山东某钢厂53.49kg/t,南京某钢厂52.88kg/t;数据表明,450㎡烧结机烧结矿固燃单耗与国内部分同机型相较存在较大差距,450㎡烧结机在烧结矿固燃消耗方面降本空间巨大。

1.4   各类问题的调查

小组成员收集1月、2月、3月相关数据,做出统计表和排列图。

1  各类问题统计表

序号

项目

频次(次)

累计频次(次)

百分比(%)

累计百分比(%)

1

烧结料层偏低

156

156

42.62

42.62

2

混合料温度偏低

96

252

26.23

68.85

3

操作不符合要求

45

297

12.30

81.15

4

烧结料透气性不足

30

327

8.20

89.34

5

漏风严重

20

347

5.46

94.81

6

其他

19

366

5.19

100.00

烧结料层偏低、混合料温偏低、操作参数不符合标准分别占问题频次的42.62%26.23%12.30%,三项合计占总量的81.15%,是问题的症结,解决问题的症结的80%以上,可促进烧结矿固燃消耗的降低。

2  设定目标

450㎡烧结机于201412月开始投产,综合工艺而言较400㎡烧结机先进,但在实践生产过程中有多方问题未得到有效整改,直接导致烧结矿固燃消耗偏高,本次活动主要是针对此方面做一攻关,所以此处目标选定仅考虑450㎡烧结机现状,不与400㎡烧结机做较差比较核定目标。

通过理论分析,针对以上主要问题进行攻关可降低烧结矿固燃消耗约2kg/t,我小组考虑到非人为因素的影响,将本次活动目标设定为:450㎡烧结矿固燃消耗57kg/t

3  原因分析

小组成员运用头脑风暴法,找出了造成烧结矿固燃消耗偏高的在诸多因素,并利用关联图进行分析,得到布料平料器限制、台车栏板限制、信息传递不到位、培训不足、标准下发不及时、物料优化波动、R控制低、蒸汽不足、水位波动等9条末端因素。

4  要因确认

4.1   平料器限制

利用检修时间测量平料器底端距台车炉条距离为760mm,平料器旋转轴开合效果较差,烧结料最高可铺760mm,超过760mm时在平料器前侧出现料脊,料脊达到770mm时台车料层开始撒料。

确认结果:不符合标准,对台车布料过程产生影响,判定为要因。

4.2  栏板限制

调查发现太钢、莱钢型钢、梅钢450㎡烧结机栏板高度均为750mm,与我厂450㎡烧结机栏板等高,且太钢450㎡烧结机料层达到780mm以上。

确认结果:我厂栏板高度设计与国内现行450㎡烧结机栏板等高,符合标准,判定为非要因。

4.3  信息传递不到位

作业区配备对讲机15台,台车区域、成品区域安装扩音器,主控室安装固定电话和扩音操作台,信息传递硬件设备到位;人员操作和作业均按照互联互保模式进行,信息传递可相互补充,且作业人员均配备手机;

2   信息传递测试情况

传递

配料区域

混料区域

台车区域

成品区域

信息传递10次

1min内

2min内

1min内

2min内

1min内

2min内

1min内

2min内

6

4

8

2

7

3

6

4

确认结果:信息传递及时,确定为非要因。

4.4  培训不足

450㎡烧结机开机前,人员岗前培训达3个月,且重点岗位人员均在265㎡、400㎡烧结机进行实习,作业理论与实践水平提升较快,开展工艺考试。

确认结果:对重点岗位人员进行考试,平均分数为93.3分,80分以上占比100%,达到要求,确定为非要因。

4.5   标准下发不及时

调查发现开机至4月份参数标准下发2次,4月份检查发现不符合标准参数15次,参数不符合期间烧结过程异常的为12次,烧结过程无较大幅度变化的3次,占比20%

确认结果:上期参数标准能有效指导生产过程,下发频次符合标准,确定为非要因。

4.6  物料优化波动

1月至5月份混匀矿进口粉矿比例及成垛混匀矿含量进行比对。

3  1-5月份混匀矿SiO2含量统计数据

项目

进口粉矿占比

混匀矿SiO2含量

取样频次

1月

85.35%

5.60%

71

2月

72.72%

5.76%

83

3月

80.62%

5.40%

51

4月

75.84%

4.90%

82

5月

84.54%

4.35%

40

观察发现,20151月至5月取样327次,在混匀矿中进口粉矿比例基本稳定情况下,混匀矿中SiO2含量成下降趋势,物料优化与预期相反。

确认结果:4月、5月混匀矿SiO2含量达到5.0%以下,不符合标准,确定为要因。

4.7  R控制低

4  对2014年400㎡烧结机固燃消耗和烧结矿R之间关系的统计

月  份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

烧结矿固燃 kg/t

50.31

51.23

53.17

54.06

58.02

52.66

烧结矿R 倍

2.04

2.06

2.12

2.10

1.97

1.95

月  份

7月

8月

9月

10月

11月

12月

烧结矿固燃 kg/t

50.37

52.26

50.77

55.85

52.46

65.09

烧结矿R 倍

1.95

1.84

1.85

1.80

1.82

1.75

确认结果:烧结矿固燃消耗与烧结矿R控制有较明显相关性,随烧结矿R控制提升,烧结矿 固燃消耗有下降趋势,确定为要因。

4.8   蒸汽不足

跟踪蒸汽压力和混料水温20次,其中蒸汽压力>0.3MPa5次,占比25%,但蒸汽主管道压力达到0.4MPa;混料水温<60℃的14次,占比70%;分析为蒸汽管网复杂,小型管道过于密集,且阶段性缺乏保温材料。

确认结果:不符合标准,对水温产生影响,确定为要因。

4.9  水位波动

跟踪混料水箱水位20次,其中水位在½¾处为17次,占比85%,符合要求。

确认结果:符合标准,确定为非要因。

5 对要因改造

5.1  提升平料器

确定平料器固定点,确保平料器转轴转动良好。

56日设计平料器改造方案;

510日小组就方案可行性进行讨论,上报主管厂长;

512日利用检修,对平料器进行改造,并增设挡料板。

平料器高度为800mm,料层提升10mm,目标达到。

5.2  提升混匀矿SiO2含量

65日小组成员与优化办沟通了物料优化、物料供给、粗粉比例、信息沟通、协调解决等方面的意见,并形成指导规定,在以后的混匀矿配送、配料、堆取等过程中严格执行。

5   7月混匀矿粗粉比例及SiO2含量变化情况

SiO2含量

<4.5%

4.5%~5.0%

5.0%~5.5%

>5.5%

频次

12

13

15

3

占比

27.91%

30.23%

34.88%

6.98%

结果显示:混匀矿SiO2含量>5.0%占比41.8%,达到目标。

5.3  提升R控制

高炉酸性料质量、配比及烧结矿库存情况,决定烧结矿R调整,变动因素过多,且作为烧结矿的生产单位无法做到有效调控,仅能做到微调。

6  7月~12月烧结矿R控制情况

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

累计

R控制

1.68

1.69

1.66

1.66

1.77

1.64

1.61

月份

7月

8月

9月

10月

11月

12月

R控制

1.67

1.68

1.63

1.45

1.36

1.49

结果显示:2015年烧结矿R控制累计值为1.61倍,个月均值均小于1.80倍,未能达到预期目标。

原因说明:前期调查发现,烧结矿R控制范围直接影响烧结矿固燃消耗,但烧结矿R控制生产单位缺不能随意调整,需考虑高炉运行情况,且为公司总工办直接指令。2015年高炉生产模式变化巨大, 3#4#5#高炉烧结矿供给受到影响,特别是4#高炉于9月份停炉后,400㎡、450㎡作业区烧结矿产能过剩,公司采取了烧结矿、酸性料(块矿)混加生产供给模式,在烧结机成品带、铺底料均配加酸性料,进一步对烧结矿碱度控制范围下调。

5.4  蒸汽管网改造

利用6月份烧结机检修对混料区域蒸汽管网进行改造,一方面加大了蒸汽使用量,另一方面确定了混料水箱水位控制要求。

1  7月份混料区域蒸汽压力统计


2  7月份混合料温



6  效果检查

7  2015年450㎡烧结机烧结矿固燃消耗情况

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

固然消耗

kg/t

59.64

62.68

51.40

58.94

52.22

54.21

63.45

56.83

55.68

55.56

综合

58.68

57.21

56.02

阶段

活动前

活动中

活动后


8  8月、9月各类问题统计表

序号

项目

频次

(次)

累计频次

(次)

百分比

(%)

累计百分比

(%)

1

烧结料层偏低

56

56

34.36%

34.36%

2

操作不符合要求

31

87

19.02%

53.37%

3

其他

23

110

14.11%

67.48%

4

烧结料透气性不足

22

132

13.50%

80.98%

5

漏风严重

18

150

11.04%

92.02%

6

混合料温度偏低

13

163

7.98%

100.00%


活动前后各类问题进行对比发现:

烧结料层偏低、混合料温度偏低、操作不符合要求数量明显减少,以上三种问题得到有效控制,活动效果达到预期目的。

7  巩固措施

1、将烧结料层控制>760mm、水温控制>70℃纳入烧结机操作方针和要求。

2、成立原料优化小组,主要针对物料转运统筹、质量跟踪、预知预判等进行协调。

3、对烧结矿R控制与烧结矿质量持续跟踪,形成周总结、月总结,汇总主要问题协调解决。

4、运行中对运行人员动态检查,确保按规定进行操作。

5、巩固期为11月、12月,烧结矿燃料消耗分别达到50.59kg/t53.57kg/t,保持较好。

参考文献:

[1]李彦格,孙汉勇.邢钢180烧结机提高混合料温度的实践[J].烧结球团.2006(03)

[2]周继程.我国烧结工序能耗现状及节能技术和措施[J].冶金能源.2010(02)

[3]韩晓东.鞍钢炼铁总厂360烧结机的节能降耗实践[J].烧结球团.2010(01)

[4]符伟国.降低烧结矿固体燃料消耗技术攻关[J].包钢科技. 1996(03)




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