汉冶球团配加泥矿降低膨润土消耗实践
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1前言膨润土作为球团生产的重要组成原料,能够有效地改善物料成球性能,提高生球质量,对球团矿产量、质量起着非常重要的作用。近些年来,炼铁工作者致力于降低膨润土消耗的试验及研究,取得…
1前言
膨润土作为球团生产的重要组成原料,能够有效地改善物料成球性能,提高生球质量,对球团矿产量、质量起着非常重要的作用。近些年来,炼铁工作者致力于降低膨润土消耗的试验及研究,取得了一定的成果。
自2014年以来,随着铁矿石价格一路走低,周边本地铁精粉厂家大幅度限产,我厂引进使用安徽铁粉作为球团主要原料进行生产。由于铁粉进购单一,且我厂竖炉因受原料库存影响,时开时停,竖炉耐火砖及小水梁受热胀冷缩导致导风墙倾斜,小水梁塌腰变形等多方面因素,造成膨润土用量大幅度升高,单耗达到了31.5kg/t左右。随着膨润土消耗上升,球团矿品位也大幅度下滑,给高炉冶炼带来一定影响。
为进一步降本,2016年3月在我厂10 m2竖炉尝试使用印度泥矿,利用泥矿良好的成球性能以达到降低膨润土消耗的目的。通过生产实践,膨润土消耗有较大幅度降低,达到14.6kg/t左右,生球质量明显提高,为竖炉提产降成本打下了良好的基础,给我公司带来可观的效益。
2配加泥矿生产实践
2.1原料条件
我厂所使用的球团精粉主要以安徽、智利精粉、硫酸渣为主,其化学成分见表1。-200目
表1球团使用铁精粉的化学成分,%
铁粉 | TFe | SiO2 | CaO | MgO | AL2O3 | S | P | TiO2 | H2O | 细度 -200目 |
金安粉(安徽) | 67.68 | 5.10 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.015 | 0.13 | 7.26 | 67.76 |
金马粉(安徽) | 66.59 | 5.94 | 0.27 | 0.40 | 0.52 | 0.025 | 0.018 | 0.16 | 6.87 | 72.05 |
智利精粉 | 66.10 | 4.44 | 0.42 | 0.43 | 1.26 | 0.03 | 0.016 | 0.19 | 8.08 | 86.07 |
硫酸渣 | 58.31 | 7.04 | 1.28 | 0.63 | 1.58 | 0.96 | 0.035 | 0.24 | 17.02 | 64.00 |
印度泥矿 | 49.01 | 2.6 | 0.31 | 0.65 | 7.26 | 0.150 | 0.038 | 0.32 | 23 | 25 |
因泥矿粘性好、水分大,结块及块矿较多,前期为保证配料下料顺畅均匀,在球团料场进行了平铺晾晒,将大块及杂石拣出后,按照1:2的比例与安徽粉进行混合,再移位混匀后上仓使用。
2.2使用配比
结合我厂铁精粉库存情况,共分3个阶段进行生产使用,试验周期均在一周以上,其铁粉配比搭配下表2所示。
表2 配比情况,%
编号 | 硫酸渣 | 金安粉 | 金马粉 | 智利精粉 | 印度泥矿 | 膨润土 |
1 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3.0-3.2 |
2 | 6 | 41 | 0 | 46 | 5 | 1.2-1.6 |
3 | 6 | 85 | 0 | 0 | 7 | 1.4-1.8 |
4 | 6 | 55 | 30 | 0 | 7 | 1.3-1.6 |
2.3过程工艺参数成品球团质量对比
由于我厂球团主要以安徽精粉生产为主,安徽铁粉-200目细度在65-75%左右,且泥矿-200mm细度仅25%左右,结块普遍较多,因此生产过程中全部使用润磨机。表3为不同配比下球团过程工艺参数情况。
表3 工艺参数对比
编号 | 上仓物料细度,% | 磨机前物料细度,% | 磨机后物料细度,% | 烘干水分,% | 生球落下次/个 | 抗压强度kg/个 | 生球水份,% |
1 | 66.2 | 64.9 | 67.9 | 6.7 | 5-9 | 1.6-2.4 | 8.3 |
2 | 71.2 | 71.5 | 75.2 | 6.7 | 9-18 | 1.9-2.7 | 9.3 |
3 | 64.6 | 63.4 | 67.6 | 6.3 | 8-13 | 1.8-2.6 | 9.2 |
4 | 73.1 | 65.7 | 71 | 6.5 | 9-16 | 2.0-3.0 | 9.0 |
备注:润磨细度正常可提高6-10%,由于缺少钢球,电流比正常的40A左右低10A左右,润磨效果有所下降。
成品球团质量质量指标对比见表4。
表4 球团矿质量指标对比
编 号 | SiO2 | CaO | MgO | TFe | S | P | Al2O3 | TiO2 | 粉率(-5mm) | 转鼓 (T) | 抗磨 (A) | 抗压 N/个 |
1 | 6.29 | 0.37 | 0.35 | 64.33 | 0.010 | 0.018 | 0.74 | 0.13 | 6.75 | 87.75 | 9.21 | 2617 |
2 | 5.44 | 0.42 | 0.40 | 64.05 | 0.015 | 0.020 | 1.18 | 0.17 | 6.83 | 87.44 | 10.33 | 2458 |
3 | 5.18 | 0.35 | 0.44 | 64.23 | 0.020 | 0.019 | 0.99 | 0.15 | 6.54 | 87.56 | 9.90 | 2499 |
4 | 6.02 | 0.36 | 0.38 | 64.11 | 0.022 | 0.020 | 0.87 | 0.14 | 6.78 | 87.43 | 9.93 | 2525 |
2.4对比分析
根据表2、表3、表4对比分析如下:
(1)泥矿具有良好的亲水性及粘性,在同样的原料条件下(编号1与编号3),使用7%的配比后,可降低膨润土1.4-1.6个百分点左右。
(2)泥矿高Al2O3特性,其吸水性较好,生球水分均比未使用泥矿高0.7-1个百分点(编号1与编号2、3、4)。
(3)使用泥矿后(编号1与编号2、3、4),生球落下及抗压强度均有明显的改善。随着膨润土配比的降低,生球指标仍然好于未使用泥矿的,生球质量比较稳定,表面光滑,粒度均匀,生球落下平均比未使用泥矿高4-9次,抗压平均升高0.3-0.6kg/个。
(4)在同样使用泥矿的情况下(编号2、3、4),铁精粉细度仍然对膨润土配比有一定影响,精粉细度越高,膨润土配比消耗越低,细粉比例每提高5%,可降低0.1-0.2%配比的膨润土。
(5)成品球团质量:使用泥矿后,球团矿粉率上升0.03个百分点、转鼓强度平均下降0.27个百分点,抗磨上升0.84个百分点、抗压下降123N/个,球团指标均有小幅度下滑。虽然使用泥矿TFe较低,但随着膨润土消耗降低,球团TFe仅下降0.2个百分点。
(6)炉况情况:自使用泥矿后,随着膨润土逐步降低,生球质量仍然偏好,竖炉烘干均匀,粉尘较小,各点排料下料均匀、稳定。
(7)产量情况:使用前平均日产量766t/d,使用后平均日产量812t/d,平均日产量提产46t。
2.5成本分析
我厂自使用印度泥矿后,根据生产报表统计核算,其成本情况见表5。
(1)吨矿铁料成本下降15.84元/t。
(2)膨润土消耗降低16.89kg/t,达到14.63kg/t,吨球团膨润土成本降低5.2元/t。
(3)因生产过程中需对泥矿进行混匀、搅拌,造成机械劳务制造费用上升0.65元/t。
(4)球团矿总成本下降20.25元/t,折合单铁品位价格下降0.28元/t。
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