本钢北营新2#高炉长期休风炉况恢复实践
来源:2016年第四届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会论文集|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
本钢北营新2#高炉长期休风炉况恢复实践王光亮,夏意(北营炼铁厂新2#高炉作业区本溪市117000)摘要:本文对本钢北营新2#高炉计划与无计划长期休风进行了对比总结。在休复风期间合理组织好生产…
本钢北营新2#高炉长期休风炉况恢复实践
王光亮,夏意
(北营炼铁厂新2#高炉作业区本溪市117000)
摘要:本文对本钢北营新2#高炉计划与无计划长期休风进行了对比总结。在休复风期间合理组织好生产;做好休风期间的保温工作,最大限度的降低高炉的热损失;根据休风类型,调整好燃料比;确定初始送风压量关系;把握好复风后的加风进程等,实现了高炉炉况的快速恢复,将损失降到了最低。
关键词:大型高炉;长期休风;炉况恢复
Benxi steel new north camp 2 # blast furnace long-term damping down dealted restoration practices
Wang Guang-liang Xia Yi
(The new 2# balst furnace ironmaking plant of Beiying operation arer,benxi,117000)
Abstract:2 # blast furnace of benxi steel camp north of new programs and
unplanned damping down for a long time were compared.During leisure complex
wind reasonably organize production;To do a good job of insulation damping down
period, maximum limit to reduce blast furnace heat loss;Depending on the type
of damping down, adjust fuel ratio;To determine the initial sending wind
quantity relationship;Grasp the add wind process, after the wind has realized
the rapid recovery of blast furnace condition, lowered losses to a minimum.
Key words:Large blast furnace; long break wind; recovery furnace conditions r
本钢北营新2#高炉是由中冶京城设计,有效容积3200m³,共设有4个铁口,32个风口,采用串罐无料钟炉顶,配置三座旋切顶燃式热风炉和两座预热炉。于2014年7月26日投产,投产至今一共处理了3次长期休风,两次计划休风与一次无计划休风,本文总结了新2#高炉2015年4月2日计划休风1110分钟及2015年5月12日由于上焦皮带刮开无法上料紧急无计划休风1776分钟高炉炉况的恢复过程。
1 高炉休风前状态
两次休风前高炉炉况稳定顺行,高炉休风前运行状况如下。
4月2日休风前高炉运行状况:风量5250 m3/min,风压0.393 MPa,顶压0.225Mpa,富氧率2.39%,风温1250℃,煤气利用率48.2%;矿批93t,焦批18.5t,负荷5.027;利用系数2.427 t/m3·d,煤比130 kg/t。
5月12日休风前高炉运行状况:风量5430 m3/min,风压0.398 MPa,顶压0.222Mpa,富氧率2.46%,风温1250℃,煤气利用率48.9%;矿批95t,焦批18t,负荷5.278;利用系数2.516 t/m3·d,煤比150 kg/t。
2 休风前及休风期间高炉处置措施
2.1 休风料处理
2.1.1 休风料负荷调整
4月2日休风正常上休风料,加净焦3*18.5=55.5t,减矿13t抬高焦比59 kg/t ;5月12日休风复风后加入净焦3*18=54t,减矿15t抬高焦比52 kg/t。休风料见表1
表1 休风料
Table 1 Damping down material
日期 | 批数 | 矿批 | 焦批 | 烧结 | 球团 | 块矿 | 焦丁 | 焦比 | 焦丁比 |
批 | t | t | t | t | t | t | Kg/t | Kg/t | |
4.2 | 24 | 80 | 18.5 | 57 | 19 | 4 | 2.8 | 379.9 | 57.5 |
5.12 | 11 | 80 | 18 | 58 | 18 | 4 | 2.8 | 366.1 | 56.9 |
2.1.2 休风料碱度调整
休风前以【si】0.4%,炉渣碱度为1.18倍调整碱度,休风料预计【si】0.6%,炉渣碱度为1.05倍调整碱度。
2.1.3 休风料所下达位置
24小时左右的休风,休风料加至炉身下部或炉腰上部。
2.2 休风期间高炉保温措施
为最大限量减少炉缸热量损失,高炉采取以下保温措施:(1)、休风后及时用炮泥堵严风口;(2)、第一时间更换漏水风口,十字测温停水,并且两小时检查一次冷却设备,杜绝漏水入炉。(3)、休风两小时后将Ⅰ系、Ⅱ系、高压水各停一台泵,高压水压由1.06 Mpa→0.61Mpa,Ⅰ系水压由0.63 Mpa→0.5Mpa,Ⅱ系水压由0.67 Mpa→0.45Mpa,其水流量变化情况见表2,最大限度减少炉缸热量流失。(4)、不需要炉顶点火的休风,尽量不要炉顶点火,同时3个炉顶放散只开启一个,并4小时倒一次放散(保证2闭1开)。
表2 水量变化情况
Table 2 Change of the water
| 高压水m³/h | Ⅰ系m³/h | Ⅱ系m³/h |
休风前 | 2180 | 8600 | 1700 |
休风后 | 1700 | 6000 | 1400 |
2.3 复风前的准备工作
2.3.1 做好设备调试工作
做好检修设备项目的验收工作及送风前的设备试运转,确保设备的可靠性,避免二次休风及减风,延缓炉况恢复或者恶化炉况的现象发生,为加快炉况的恢复创造了条件。
2.3.2 做好炉前出铁的准备工作
送风前准备好工具、河沙、钩机等机械设备,计划检修的复风出铁具备双铁口出铁条件,无计划检修渣铁物理热差,并且按照炉凉出铁处理,并铁后放主沟残铁,正常两场轮流出铁,特殊情况留一场为备用铁口。
3复风操作
两次休风炉况恢复分别用时14小时及8小时,将参数恢复到休风前状态,其恢复过程如下:
3.1 风口布置情况
4月2日休风堵4个风口(5#、13#、21#、29#),送风风口面积0.3516㎡;5月12日休风堵3个风口(9#、20#、30#),送风风口面积0.3639㎡。
3.2 恢复过程
4月3日5:30送风,风量1200m³/min,风压50kpa,风温1014℃,6:26加风至1700 m³/min, 7:22走尺,上1批料后塌料,尺深3.8m, 边撵尺边加风,依据压量匹配关系,至12点风量加至4550m³/min,风速达到210m/s,开始捅开第一个风口,至14:00捅开3个风口,加风趋势见下图。11:10喷煤,喷煤量根据燃料比调整,12:30开始加矿批8t,14:00投入富氧6000m³/h, 18点风量达到5300m³/min,顶压226 kpa,至此各项操作参数恢复正常,3天后捅开最后一个风口。
5月13日23:17送风,风量2484m³/min,风压133kpa,风温1040℃,23:57风压回头,加风至2721 m³/min ,风压146kpa,期间上料2批,0:25料尺松动,料线2.36m,0:50进行吹煤,喷煤量根据燃料比调整,至3:10风量加至4850 m³/min,并视下料情况,捅开第一个风口,3:47捅开第二个风口,此时风量已经达到5050 m³/min,5:06投入富氧,到6:50风量加至5336 m³/min,顶压222kpa, 至此各项操作参数恢复正常,2天后捅开最后一个风口。其加风趋势见图1:
图1 加风趋势图
Fig.1 Add the wind trend diagram
3.3负荷处理及炉温变化
4月3日送风后矿批继续上80t矿批,17批后矿批增到88t,焦比降低39kg/t,至复风后51小时矿批加到休风前水平;5月13日复风后上80t矿批,11批后矿批增到90t,焦比降低46kg/t,31小时后将负荷恢复到休风前状态。其送风后前8次铁炉温变化趋势见图2:
图2 炉温趋势图
Fig.2 Furnace temperature trend diagram
4 成功之处
4.1 做好送风前的准备工作
计划与无计划检修,休风前必须出净渣铁,有利于顺利休风及炉况恢复;休风期间采取措施减少炉缸的热损失;无计划休风炉前出铁要做好炉凉出铁的准备。
4.2 调整好负荷
休风料的焦比高低取决于休风时间的长短及高炉的热损失大小,送风后燃料比的平衡可参考正常炉况燃料比,无计划休风,要及早喷煤,补充炉缸热量,并较正常炉况时的燃料比提高10kg/t左右,渣铁物理热回到正常范围后,将燃料比调整至正常范围。
4.3 确定送风风口面积
送风风口面积的大小由休风前的高炉顺行程度、休风时间长短及煤气利用程度决定。顺行程度好及煤气利用率高的高炉,送风风口面积不宜过小,否则加风困难,导致炉热恢复缓慢;并且所堵风口必须堵住,以免影响恢复进度;高炉无论那种休风都对炉缸工作造成影响,操作参数正常后,可以依据情况留一个风口不捅开,操作3、5天以达到高风速活跃炉缸的目的,以尽快恢复炉缸的正常工作性。
4.4 掌握好冶炼进程
高炉初送风风量大小,由送风后的压差及探尺活动情况决定,压差低初始风量可以相对大一些、探尺下降正常后初始加风幅度及频度可以大一些,接近正常风量后幅度要小,间隔要适当延长,风速达到正常后开始捅第一个风口。另一方面,恢复进度要考虑各系统的工作情况及炉前排放渣铁情况。特别是无计划休风复风时,只有渣铁正常排放,冶炼强度才能按计划进行。
5 总结
计划和无计划休风恢复进程的把握,一方面取决于各系统的准备工作的充分程度,另一方面要依据休风时间的长短及高炉热损失的大小,准确调整负荷及加风进程,才能做到高炉的快速恢复。
对每一次休风的恢复实践操作都要对各种参数进行校对、优化,积累原始数据,使高炉休风炉况快速恢复逐步走向成熟。
参考文献
[1]王筱留. 高炉生产知识问答[M].北京:冶金工业出版社,2005.146—147.
[2]朱苗勇. 现代冶金学 [M],北京:冶金工业出版社,2005,32-41.
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