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济(源)钢“钛害”教训

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摘 要:2008年12月初济(源)钢高炉发生严重“钛害”,导致渣铁流动性差,铁水粘罐,风口频繁烧损,高炉难行,而其主要原因是自产球团矿TiO2含量高。本文介绍了自产高钛球团矿的形成及其对高…


要:200812月初济()钢高炉发生严重“钛害”,导致渣铁流动性差,铁水粘罐,风口频繁烧损,高炉难行,而其主要原因是自产球团矿TiO2含量高。本文介绍了自产高钛球团矿的形成及其对高炉炉况的影响,并对下一步球团矿钛负荷控制进行了研究和探讨。

关键词:钛害   球团矿   钛负荷

1  前言

    20081129121济源钢铁公司全线计划停产检修,1211830炼铁厂3号、5号、6号高炉(4号高炉计划大修一个月)相继检修复风后均出现严重“钛害”,渣铁流动性差,铁水粘罐,炉缸堆积严重,风口频繁烧损,致使高炉不能正常出铁,全公司几乎全面停产半个月,给公司造成非常严重的损失。经调查分析其主要原因是入炉自产球团矿Ti02含量大幅度上升造成铁水含钛过高,其中球团矿TiO2含量平均达到053%,最高到达095%,导致铁水含钛平均达到0108%,最高达到0182%,炉渣含TiO2平均达到046%,最高达103%。

2高钛球团矿的形成

    ()钢自产球团矿TiO2含量一般都在030%以下,  20089月份球团矿TiO2含量为026%,200810月份球团矿TiO2含量为029%,而引发此次高炉“钛害“的入炉球团矿生产时间为200811724日,此期间球团矿TiO2含量大幅度上升,其Ti02含量平均为053%,最高达095%。20089月、10月和11724日自产球团矿TiO2含量统计见表1


(3)球团矿TiO2含量理论计算


      200811724日球团生产原料配比为垣曲恒丰混和精粉50%、混合杂精粉40%、舞钢精粉10%,垣曲、恒丰混和精粉TiO2含量105%,混合杂精粉TiO2含量045%,舞钢精粉TiO2含量016%。通过理论计算,垣曲、恒丰混和精粉带入球团矿Ti02051%,占球团矿TiO2总比例7183%,混合杂精粉带入球团矿TiO2018%,占球团矿TiO2总比例2535%,舞钢精粉带入球团矿TiO2 002%,占球团矿TiO2总比例282%,三种原料带入球团矿Ti02合计071%,其中垣曲恒丰混和精粉、混合杂精粉、舞钢精粉带入的TiO2量分别占球团矿TiO2总量的7183%、2535%、282%。根据球团矿化学成分分析,此期间球团矿TiO2含量平均达到053%,最高到达095%,参照表4、表5球团矿TiO2含量理论计算结果,垣曲、恒丰混和精粉实际带入球团矿TiO2约为038%。综上所述,造成球团矿TiO2含量突然大幅度升高的原因是大配比地使用了高钛垣曲、恒丰混和精粉。

3对高炉炉况的影响

      20081216日高炉炉料结构为烧结矿75%、MAC4%、加拿大球团矿25%、自产球团矿17%、栾块15%,其高炉入炉料、生铁、炉渣化学成分分析见表7、表8、表9


根据各入炉料化学成分和配比,经计算白产球团矿带入的TiO2量为153kgR,烧结矿带入的TiO2量为166kgRMAC矿带入的TiO2量为005kgR,加拿大球团矿带入的TiO2量为002kgR,栾块带入的TiO2量为002kgt,入炉料钛负荷平均为328kgR,最高达到50 kgt。其中自产球团矿带入的TiO2占入炉料钛负荷的4665%,最高达6105%。根据经验,[Ti][Si].成正相关系,炉温过高有利于钛的还原。由于不知道入炉料钛负荷高。高炉复风后炉温控制较高,加剧了钛的还原,造成炉缸严重堆积,炉况恶化。从表8高炉生铁化学成分分析看出,生铁[Si]平均达271%,最高达524%,生铁含钛平均达到0108%,最高达到0182%。根据资料,生铁[Si]>175%,[Ti]>015%时渣铁性质开始恶化,炉况失常。在济()钢入炉料钛负荷328 kgt(最高达50 kgt)的条件下,生铁[Si]平均达271%,最高达524%,[Ti]平均达到0108%,最高达到0182%,必然造成渣铁性质恶化,炉况失常,铁水粘罐,炉缸堆积严重;加之A12O3MgO低促进了炉渣粘度增大,更加剧了炉况恶化,以及以前没有“钛害”经验,高炉操作制度没有及时做相应调整,导致严重“钛害“。查明高炉“钛害“原因后,立即减少自产球团矿入炉配比,直至全部退出,并将高炉操作制度调整为“低硅钛”冶炼,高炉钛负荷下降,渣铁流动性明显改善,炉况逐渐恢复正常。在炼铁厂领导和全体员工的共同努力下,12133号高炉恢复正常生产,其它高炉炉况也逐渐好转,直至1223日全部高炉基本恢复正常生产。

4球团矿钛负荷研究与控制

    ()钢球团生产用铁矿粉品种主要有垣曲一厂精粉、恒丰精粉、河北精粉、俄罗斯精粉、舞钢精粉、大昌精粉。球团用精粉主要理化性能见表1


    为了预防此类“钛害“事故再次发生,济()钢对高炉入炉料钛负荷和球团矿钛负荷进行了研究和控制。从原料进厂质量到各个生产环节,我们都必须严把钛负荷关。

    (1)在济()钢原燃料条件下,高炉入炉料钛负荷控制在3Okgt以下。特别在高炉开炉及长期检修计划用料时必须按此要求供料。

    (2)严格控制球团矿TiO2含量上限。从我厂高炉炉料结构中自产球团矿13%~15%,高炉钛负荷要求在30kgt以下,据此可以反推出自产球团矿TiO2不能大于040%。当球团矿TiO2含量超过040%时,及时与高炉做好信息沟通,并采取应急预案。

    (3)配矿原则:高低搭配。高Ti恒丰精粉必须与低Ti垣曲一厂精粉、俄罗斯精粉、舞钢精粉、大昌精粉

等搭配使用,同时其配比控制在10%~20%。

    (4)及时掌握进厂精粉化学成分,特别是精粉TiO2含量。

    (5)所有进厂精粉必须严格按厂家、TiO2含量分类堆放,并有计划使用。

    (6)制定精粉TiO2含量进厂质量标准,原燃料供应处严格按原料进厂质量标准采购。

    (7)加强与精粉供应厂商的结合,优化生产工艺,降低原料TiO2等含量,从源头上减少“钛害”。

    通过以上措施的实施,自产球团矿TiO2含量控制在040%以下,确保高炉正常生产时钛负荷要求。

5结语

    (1)自产球团矿TiO2含量大幅度上升是造成此次高炉“钛害”的主要原因。

    (2)在济()钢目前的原燃料条件下,高炉钛负荷控制在3Okgt以下可以确保正常生产。

    (3)在济()钢目前的炉料结构条件下,通过合理配矿等措施,球团矿TiO2含量控制在040%以下可以完全满足高炉钛负荷要求。

    (4)此次高炉“钛害”给济()钢造成了沉重损失,但我们坚强地挺过来了,也从中积累了宝贵经验。

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